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本文以生产初中为基础,并对传统冷挤压工艺过程进行分析比较,从而打到用20号机油中掺和二硫化钼的润滑剂浸泡制件坯料而取代磷化皂化的冷挤压新工艺。 相似文献
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从1100铝合金的不同状态,分析了该材料的力学性能与金相组织,以及电容器外壳失效的原因。结果表明,改进冷挤工艺,提高胚料退火有效性,可减少品质不良与模具的非正常失效。 相似文献
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分析了冷挤压成形技术,探索了对坯料进行表面处理和润滑处理的配方,研究了冷挤压力的简明计算方法,对挤压工艺、模具设计等方面也进行了研究.研究成果对冷挤压的实际生产具有指导意义. 相似文献
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对冲击块零件进行了工艺分析,选择了挤压端面齿毛坯的正确形状,确定了零件冷挤压图及毛坯尺寸,制定了冲击块冷挤压工艺流程图,并对零件的挤压模进行了简单的介绍。 相似文献
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传统的内花键冷挤压工艺为直接成形,坯料对凹模作用力大,花键不易从凹模取出.基于此,运用DEFORM-3D有限元软件,采用间接成形方式对内花键冷挤压过程进行了模拟.结果表明,间接成形虽然增加了一道预成形工序,但能够大大提高生产效率、端面尺寸精度及模具使用寿命,成形孔最优尺寸(θ)取20.5mm,入模半角α/2取25°. 相似文献