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相似文献
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1.
朱鹏飞 《水泥》1996,(9):19-20
窑外分解窑入窑生料分解率的测定朱鹏飞江苏省邳州水泥厂(221361)1引言我国自八十年代以后,相继建设了一批窑外分解窑生产线。水泥窑外分解煅烧技术是指在悬浮预热器与回转窑之间增设一个分解炉,在其中加入40%~60%的燃料,使燃料的燃烧放热过程与生料分...  相似文献   

2.
王俊 《水泥工程》2001,(2):14-18
如何实现回转窑优质、高产、低耗和长期安全运转是水泥厂的永恒主题,而窑衬消耗是回转窑系统的主要消耗之一。窑衬消耗的大小不仅造成衬料的直接消耗,它还影响窑系统的运转率及开窑次数,也制约着回转窑系统的达产达标。预分解窑窑温高、窑速快、且受挥发物侵蚀作用,因而如何降低预分解窑窑衬消耗是普遍研究和探索的课题。本文结合实际生产经验,并从窑衬的损坏机理分析,进行预分解窑降低窑衬消耗的研究探讨。  相似文献   

3.
众所周知,在水泥厂水泥回转窑是生产的心脏,要想保证回转窑的正常运转并提高其运转率,除了正确合理地选择和设计窑衬外,特别地要想提高回转窑烧成带及过渡带窑衬的寿命从而提高窑的运转率及降低生产成本,在烧成带及其两侧过渡带的砖衬上能否始终保持一层稳定窑皮,是砖衬使用寿命长的保证条件之一。本文主要针对上述问题着重谈谈在回转窑高温带砖衬上如何粘挂窑皮及如何保护好窑皮。  相似文献   

4.
稳定窑系统热工制度,提高回转窑运转率,对于确保水泥企业优质高产低耗的生产至关重要。而新型干法水泥窑的运转率在很大程度上取决于窑系统耐火材料的使用周期,因此优化配置耐火材料,对于水泥企业至关重要。 新型干法窑外分解窑利用窑尾分解炉大大提高了入窑物料的分解率,减轻了回转窑的负担,充分利用了回转窑的有效长度,使熟料产量大幅度提高,但同时也增加了窑尤其是烧成带的热负荷,这就对窑用耐火材料提出了更高的要求。新型干法窑窑速也较其他窑型提高不少,一般窑速在3~4r/min,有  相似文献   

5.
迄今为止,国内的几条窑外分解工艺线月运转率在80%以上的实不多见,我厂经过几年实践已有年运转率达71.88%,月运转率达87.48%的成绩。为此,我们根据我厂三年来的运转情况谈谈对这种窑型提高运转率的看法。为正确衡量窑外分解工艺线运转率的高低,必须把纯属本工艺所决定的影响因素与设备等其它原因造成的停窑区分开来,才能足以说明问题。我厂该工艺线按影响运转率的因素统计如表1。  相似文献   

6.
石岭水泥厂带窑外分解的φ2.4×40米回转窑自1976年投产以来,为延长窑口使用寿命,提高窑运转率,窑口结构已改过两次。原来的窑口结构如图1所示。窑口护板是一圈20毫米的1Cr18Ni9Ti耐热钢板,窑口砖采用一级粘土砖和磷酸盐砖,使用周期为七天左右。运转中发现在高温热应力作用下,火砖凹槽  相似文献   

7.
回转窑烧成带窑衬保护王金水江西水泥厂(335506)1引言在工业生产中,窑衬的损害,尤其是烧成带的窑衬损坏常常导致计划外停窑检修,它是影响水泥窑优质、高产、低消耗和运转率的关键因素。自80年代以来,我国大中型水泥回转窑均推广使用了镁质耐火材料,大多取...  相似文献   

8.
延边庙岭水泥厂Φ3×48mRSP窑外分解窑(2~#窑)是国家“六五”期间的重点建设项目,也是吉林省延边朝鲜族自治州建州以来最大的建设项目,是参照新疆水泥厂3~#窑工艺线自行设计的。于1978年10月破土动工,1984年9月点火试生产,1989年9月通过竣工验收。2~#窑投产至今已经历13个年头,回首13年的坎坷历程,不仅有失败的痛苦,更有成功的欣慰。 2~#窑设计年产熟料20万t,水泥25万t,窑运转率75%。从1992年至今一直保持优质高产的生产形势,充分发挥了窑外分解技术的优势。现月平均熟料标号可达650~#以上,日产熟料保持在750~850t,历年完成的生产技术指标见表1。  相似文献   

9.
我公司φ3 m×46.5 m回转窑带RSP型分解炉的预分解窑,旋风预热器原为4级,后改为5级。改造后烧成带耐火砖使用寿命较短,一般寿命仅在1个月左右,造成砖耗增加,熟料成本上升,同时严重影响系统的运转率。经过近几年来的探索、调整,使烧成带耐火砖的使用寿命稳定在4个月以上,在此谈谈稳定窑外分解窑烧成带耐火砖使用寿命的几点措施。  相似文献   

10.
窑衬料脱落的原因及对策王兆国哈尔滨水泥厂(150050)水泥窑在运行过程中,窑衬频繁脱落将直接影响回转窑的产质量及燃料消耗。正确分析窑衬脱落的原因,采取切实可行的措施,对提高水泥窑运转率,降低衬料消耗具有十分重要的意义,本文就我厂3号窑衬料频繁脱落的...  相似文献   

11.
何国丰 《水泥技术》2001,(Z1):49-51
本文以小湘水泥厂为例,从设计及生产控制方面,阐述了有效防止炉系统结皮堵塞、塌料、窑系统结圈、红窑等事故的方法,以及合理利用原燃材料采用适合本厂窑型的工艺控制,提高了回转窑运转率,为优质、高产、低耗提供了有力保障。  相似文献   

12.
我公司通过对窑筒体内流场分析等先进技术自主研制开发了高效窑外分解回转窑,达到提高窑生产效率、预分解窑的热交换效率和降低系统压损和电耗的目的,窑系统的产量较之原同规格窑外分解回转窑提高10%~15%。通过多年的生产实践证明该高效窑外分解回  相似文献   

13.
预分解窑镁碱圈的形成特征及预防措施   总被引:1,自引:1,他引:0  
田国全 《水泥》1998,(12):8-9
七里岗水泥厂有两条预分解生产线:700t/d预分解窑称为1号窑;1000t/d预分解窑称为2号窑。1号窑为Φ3m×48m回转窑,低压损五级旋风预热器,TC—F7A(类NSF)分解炉,三风道煤粉燃烧器。2号窑为Φ32m×46m回转窑,低压损五级旋风预...  相似文献   

14.
水泥窑用耐火材料损坏原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
何宪超  鲁有 《中国水泥》2003,(11):48-53
在影响水泥厂效益的诸多因素中,莫过于水泥窑的综合寿命和运转率,因而窑衬的综合寿命和运转率成为水泥厂的重心工作;耐火材料厂则是通过售前咨询和售后服务协助水泥厂正确配砖和生产适应水泥窑各带作业特点的产品,最大限度地提高窑衬使用寿命。笔者通过二十余年对衬砖损坏特点的  相似文献   

15.
<正>众所周知,回转窑和分解炉的喂煤对水泥厂的烧成系统至关重要,喂煤量不稳定,可造成预热器结皮堵塞,甚至造成停窑事故的发生,直接影响窑的运转率和台时产量,进而影响公司的经济效益。因此  相似文献   

16.
3500t/d水泥生产线自动化系统的技改经验   总被引:1,自引:0,他引:1  
巨龙集团是70年代末我国三大全套引进新型干法水泥生产线之一的淮海水泥厂,由罗马尼亚提供带双列四级悬浮预热器SP型3 000 t/d回转窑,窑型Φ5.8m×97m。1985~1989年投料生产期间,由于设计、装备质量缺陷,回转窑运转率始终徘徊在30%以下,1990年在原国家建材局王燕谋局长率领下,经专家组进行技术论证,认为必须对这条生产线进行技术改造才能达产达标。故我厂下定决心在1991年底停产3个月实施窑系统技术改造。整个技术改造设计共分三大部分,首先取消窑尾垂直烟道原设计的“一把火”装置,在单系列预热器上增加1台MFC型窑外分解炉,其次对蓖式冷却机改造,第三部分就是对窑系统电气自动化控制系统进行全面彻底的改造。改造后窑的熟料生产能力为3 500 t/d,自动化控制系统的故障由改造前占总故障停机时间的40%下降到目前的几乎为零,大大提高了窑的运转率。为了与窑系统运转率相适应,从1993年起,工厂  相似文献   

17.
回转窑作为水泥厂的“心脏”设备,它运转的好坏直接影响到整个水泥厂的产量及运转率。回转窑轴瓦发热的问题是回转窑运转中最常见的问题,也是最烦心的问题。如果轴瓦发热没有得到及时处理,就有可能产生烧瓦现象,发生烧瓦后最好的处理办法只能是停窑后将瓦重新刮研。而从窑温冷却下来到轴瓦重新刮研完毕一般都得需要3天左右的时间,再等窑重新点火升温到投料又要花去2天的时间。可见提高回转窑的运转率最关键的因素之一就是解决窑轴瓦的发热问题。在这几年的水泥厂建设中,笔者曾亲身经历过几起回转窑轴瓦发热的现象,并在生产中对窑轴瓦的发热进行处理。现将回转窑轴瓦发热的原因进行分析,以及在安装时我们需要怎  相似文献   

18.
小型RSP/F预分解窑的投产经验   总被引:2,自引:0,他引:2  
顾磊 《水泥》2002,(1):25-27
屯河硫磺沟水泥厂RSP/F型预分解干法生产线1999年8月11日建成投产,经过半年多的生产调试后,该窑于2000年3月21~23日连续72h生产,通过达标验收,达标后生产正常稳定,曾连续投料、正常运行45d无停窑。产质量、运转率逐月递增,台产稳定在15.0~15.5t/h,平均运转率85%以上,入窑生料分解率达到85%,现对烧成系统的设计特点及生产中取得的一些经验体会简介如下。1生产工艺、技术方案的主要特点1.1生产工艺特点采用Φ2.7m×40m窑配套的五级旋风预热器和RSP/F型分解炉相结合的预分解系统…  相似文献   

19.
王善拔 《水泥》2008,(1):62-63
近年,水泥工业窑系统发展趋势是:标准化、大型化和技术经济指标优化。 窑系统发展第一个趋势是标准化日益增加,这主要是目前水泥厂能力有限和建筑业蓬勃发展的缘故。另一原因是由于预热器、分解炉、回转窑和冷却机模块化问题的解决,窑系统的标准化使成本大大降低。  相似文献   

20.
徐庆忠 《水泥》2007,(11):20-22
我公司地处西南云贵高原,1200t/d生产线采用Φ3.3m×50m回转窑、五级预热器带TDF分解炉。2004年8月投产后很长时间不能正常生产,设备故障、工艺事故频繁,窑年平均运转率不到60%。经过技术人员的努力,到2006年4月窑年平均运转率提高到了90%以上。  相似文献   

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