首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
电石乙炔法生产氯乙烯单体在我国目前聚氯乙烯树脂生产中仍占主导地位。为了使乙炔能尽多地转化为氯乙烯(即提高乙炔转化率),一般在氯乙烯合成过程中采用原料气氯化氢过量5—10%,过量的氯化氢大多采用水洗填料塔除去,填料塔下水含酸控制在1%左右。然而水洗溶解损失氯乙烯也较高,如加以回收每吨聚氯乙烯树脂耗电石可降低10—12公斤,效益可观。现将我厂水洗填料塔回收氯乙烯装置及使用情况小结如下。  相似文献   

2.
一、前言在乙炔——氯化氢合成氯乙烯的生产中,为了提高乙炔转化率,延长触媒寿命,降低生产成本,一般控制氯化氢过量5~10%,过量氯化氢在粗氯乙烯后处理过程中被除去。原工艺采用填料水洗塔与碱洗塔串联除去粗氯乙烯中的氯化氢,酸性下水量大,污染环境,腐蚀地基、厂房,还造成氯乙烯的大量溶解夹带损失。我厂采用降膜吸收塔循环吸收过量的氯化氢做盐酸,酸浓度可达20~22%,最高可达33%,粗氯乙烯经过降膜吸收塔处  相似文献   

3.
谢彬 《聚氯乙烯》2000,(6):37-38
我厂是采用电石乙炔法生产聚氯乙烯的。在由乙炔和氯化氢反应合成氯乙烯的工艺过程中 ,为了提高乙炔的转化率 ,既经济又可行的办法是让原料气氯化氢过量。在实际生产过程中 ,乙炔和氯化氢通常控制为n(C2 H2 )∶n(HCl) =1∶(1 .0 5~ 1 .1 0 ) ,过量的氯化氢用水洗塔、碱洗塔除去 ,减少酸性介质对分馏设备的腐蚀 ,确保后续设备的安全。我厂原有水洗塔为填料塔 ,为了保证填料的润湿率和吸收效果 ,需加大量水来吸收粗氯乙烯中过量的氯化氢 ,吸收后形成含氯化氢约 1 %~ 3%的酸性废水 ,因酸浓度太低 ,无法回收利用 ,白白排放掉 ,这样既造…  相似文献   

4.
一、前言 在乙炔、氯化氢气相合成氯乙烯生产中,为了提高乙炔转化率和防止因乙炔过量而造成氯化汞触媒还原与中毒,常采用氯化氢过量的操作,即氯化氢较乙炔过量5~10%,这样既便于控制,乙炔又反应完全,后处理也很容易,过量的氯化氢采用水洗的方法除去。 过去,过量的氯化氢的水洗,都采用填料吸收塔进行处理,所生成的稀盐酸作为工业废水排掉。由于填料吸收塔装置笨  相似文献   

5.
合成氯乙烯单体生产过程中,乙烯气与氯化氢气体在转化器中通过触媒的作用进行化学反应,从工艺安全和经济角度考虑,氯化氢适当过量能够使乙炔反应更完全,而反应后过量的氯化氢气体很容易被水吸收成盐酸溶液,成为一种副产品。我们用泡沫水洗塔吸收反应后过量的氯化氢。从转化器出来的混合气,含有4-10%的氯化氢气体,通过泡沫水洗塔对氯化氢的吸收后,氯化氢的含量降到0-0.7%,而盐酸溶液的浓度达到20%-25%,这样,即得到了较高纯度的氯乙烯单体,又为用户提供了所需浓度的盐酸溶液。随着产品市场的不断扩大,原泡沫水洗塔的生产能力已经不能满足现生产的需要,为此我们根据现在生产能力及工艺控制自行设计制造了一台新的泡沫水洗塔。  相似文献   

6.
钱建荣 《浙江化工》1991,22(1):44-46
以乙炔、氯化氢合成氯乙烯的原料气中,含4~10%的氯化氢。通过对传统水洗工艺的改进,采用降膜吸收器和水洗筛板塔两次水洗,回收氯化氢,不经循环可一次制得25~30%的副产盐酸。不仅经济效益显著,同时减轻了对水体环境的污染。  相似文献   

7.
一、目的 对盐酸浓度进行连续自动测定和自动控制,是我车间氯乙烯工段泡沫水洗塔于1978年正式投产后一直寻求解决的问题,其原因为生产中由于合成操作控制中乙炔与氯化氢的配比在氯化氢气体处于纯度、压力多变不稳的状况下是较难达到工艺要求的,因此转化器二组出口过量氯化氢的含量亦不断的变化,因而,泡沫水洗塔回收过量氯化氢制盐  相似文献   

8.
一、前言: 在以乙炔、氯化氢气相加成法合成氯乙烯的生产中,为提高乙炔转化率和防止因乙炔过量而导致的氯化汞触媒还原与中毒,常采用氯化氢过量操作。一般氯化氢过剩量在5—10%,在粗氯乙烯合成的净制中,这部分过量的氯化氢系用水洗法除去。  相似文献   

9.
本文叙述了在乙炔法聚氯乙烯生产过程中,粗氯乙烯气中过量氯化氢气体组分采用降膜塔、泡沫塔串联吸收制盐酸的工艺流程、设备装置、操作条件和经济效益等。  相似文献   

10.
在用乙炔和氧化氢合成氯乙烯的生产中,为了使乙炔转化成氯乙烯的转化率尽可能地高,一般采用氯化氢过量的方法。本文通过在以ASPEN为基础开发出的氯乙烯专用流程模拟系统上,进行灵敏度分析和模块优化设计,找到了氯化氢与乙炔过量的最佳比值。  相似文献   

11.
氯乙烯水洗密闭强制循环副产盐酸工艺   总被引:2,自引:2,他引:0  
氯乙烯水洗采用密闭强制循环副产盐酸工艺,充分吸收过量的氯化氢,副产28%-30%,减少用水量,基本解决了氯乙烯溶解夹带损失,根治了环境污染。  相似文献   

12.
在合成氯乙烯的生产过程中,为了提高转化率。不致由于乙炔气的过量而引起HgCl_2触媒中毒,一般采用使HCl过量5~10%的办法。原工艺中,是利用填料塔水吸收过量的HCl气体。但水洗塔受其吸收率与传热性能的限制,要保证生产正常进行,必须用大量水吸收过量的HCl气体。这样,我厂每年  相似文献   

13.
把非金属材料及涂料应用于聚氯乙烯生产工艺中,既节省金属材料,又解决了防腐蚀问题。 报告总结了硬聚氯乙烯管在长距离的防腐蚀管路和易燃易爆的乙炔系统中以及在浓、稀盐酸、低温下的使用情况。为代替衬耐酸橡胶钢管输送盐酸脱析后的氯化氢,代替钢管输送乙炔、输送水洗塔后的浓盐酸,做水洗塔和碱洗塔管路、水洗塔液封以及混合脱水除雾器内玻璃棉立式网栏(使用湿度  相似文献   

14.
聚氯乙烯生产厂多数采用乙炔与氯化氢通过氯化汞固定床进行加成反应制备氯乙烯单体的工艺。原料气乙炔用电石法制取,氯化氢用合成法制取(兰化公司盐锅峡化工厂用脱析法制取)。由于乙炔价格较贵,因此,提高乙炔转化率是降低生产成本的关键。根据化学动力学方程式W=P_(C_2H_2)·P_(HCl)/(A P_(HCl)),原料气氯化氢或乙炔中须有一种过量。从副反应来看,乙炔过量会使触媒分解中毒,宜氯化氢过量。但氯  相似文献   

15.
前言 我厂氯乙烯系采用活性炭(3×6)为载体吸附12%左右的氯化高汞为触媒,以原料乙炔、氯化氢气体通入列管式固定床转化器中合成制得。合成反应温度控制在150~180℃,在此温度下有大量氯化高汞升华而由合成气带出,溶解于水洗塔废水而排入苏州河,此酸性含汞废水数量约为150吨/年,含HCl3~4%,含汞10毫克/升,经原有铜屑处理装置脱汞后仍含汞1毫克/升,即每天约有360克汞排入苏州河,占全市排汞量的  相似文献   

16.
电石法合成氯乙烯的工业生产中,乙炔和氯化氢混合气中存在过量的水份将导致合成氯乙烯时产生乙醛等副产物,生成盐酸雨腐蚀管道、设备,触媒粘结而失去活性并堵塞管道等,国内曾发生过因混合气冷冻脱水效果差,致使转化器严重腐蚀的沉痛教训,因此采用何种行之有效的分析方法测定乙炔、氯化氢混合脱水后水份从而使操作者能有效地控制脱水效果是一项十分有意义的工  相似文献   

17.
王俊飞  何飞  陈徐飞 《聚氯乙烯》2020,48(1):31-34,38
阐述了氯乙烯合成过程中过量的氯化氢气体回收处理的工艺流程:首先采用组合塔吸收净化氯乙烯气体,同时吸收氯化氢气体制取质量分数为31%的浓盐酸;然后采用浓盐酸解吸系统、稀盐酸深度解吸/负压浓缩系统对浓盐酸进一步处理,得到高纯度氯化氢气体。整个系统闭路循环,没有多余废气、废酸排放。  相似文献   

18.
常见的乙炔系列衍生产物共有四组:乙炔与氯化氢的反应产物;氯乙烯的衍生物;乙炔氯化衍生物及乙炔与氯化氢+氯化铜反应产物等。第一节乙炔与氯化氢的反应产物乙炔与氯化氢的反应产物常见者有:氯乙烯、聚氯乙烯与氯化聚氯乙烯(过氯乙烯)等。  相似文献   

19.
氯乙烯合成过程中,氯化氢一般过量10—15%,合成后,在填料吸收塔中用水洗去,填料塔设备笨重,拆装不便,水量消耗大,吸收效果差,氯乙烯夹带损失多,所得含汞废酸浓度仅为3%左右,无法利用,长期排放又污染环境。七十年代初,国内部分厂家采用填料  相似文献   

20.
乙炔法生产聚氯乙烯树脂,是乙炔跟氯化氢加成为氯乙烯反应过程,一定要催化剂存在下进行,该反应效果好的催化剂目前生产上使用的只有氯化汞,由于氯化汞是剧毒的药品,要尽量消除生产系统内氯化汞外排,我厂环保科和聚氯乙烯车间同志,反复多次研究,试验和技措,终于比较满意的解决了合成工段氯乙烯水洗塔污水含汞量,达到低于国家排放浓度(车间排放标准0.05mg/1)的排放要求。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号