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1.
郑州纺织机械厂生产的FA106型开棉机出厂时都装有一只较为新颖的打手防轧装置———JMPSD型电子速度继电器,防轧效果很好。其工作原理是:首先把打手的旋转运动转换为电脉冲信号,然后对脉冲的周期进行测量。只要测得两个脉冲就能鉴别出打手的转速。当打手的转速低于额定转速时,能阻止给棉电机启动,拒绝给棉,只有待打手的转速达到额定转速后,才能人工启动或自动启动给棉电机,开始给棉。在运行过程中,若由于后级不要棉,或给棉太多,打手室内积棉较多,打手负荷增大,转速下降6%以上时,给棉电机自动停止,待打手转速恢复到额定转速后,给棉电…  相似文献   

2.
FA002型抓棉机控制电路与A002D型抓棉机控制电路相比有两处改进,一是增加了一只时间继电器,用来控制打手每次下降的动程,使调节抓棉量比A002D型机方便得多,还能防止打手连续下降,这是比较成功的;二是增加了一只机械离心开关,其常开触头串接在打手电机启动电路的自锁电路上,目的是防止打手轧死,从而防止打手电机烧坏。但在实际使用中发现没有真正达到目的,相反还引出了一些其他问题:第一,启动打手电机时,启动按钮按下去后不能马上放开,一定要等机械离心开关的常开触头闭合之后才能放开,不然打手电机就启动不起来;第二,打…  相似文献   

3.
梳棉机刺辊防轧装置——JMP电子速度继电器,是一种运用脉冲技术的电子产品,它能对每一个输入脉冲的周期长短进行比较鉴别,若剌辊每转一转的时间t大于JMP电子速度继电器设定的时间t,给棉就能立即停止,或道夫开不出来,只有剌辊每转一转的时间t等于或小于设定的时间t,给棉才能正常进行。鉴别精度高,响应速度快,是目前国内较好的刺辊防轧装置。一、应用情况 JMP电子速度继电器,我厂始用于1987年,当时只装五台试验。直到1989年3月,才安装30台做对比试验,此后于1989年5月,JMP电子速度继电器在我厂梳棉机上全部推广。至今两年多,再没发生因刺辊轧煞造成锡林针布轧坏的事故。二、故障与检修使用以来,JMP速度继电器控制器共送修47只次,其中9只没查出故障,有故障的38只控制器中,有7只是由于外接负载短路把控制器输出端铜铂烧坏造成,属控制器自身的故障只有31只次,修复率达100%,至今没有一只控制器报废。送修的控制器,首先是确定有没有故障,再确定其故障部位。这就需要一只频率可调的低频脉冲发生器,这种脉冲发生器可以自己制作,也可以向生产厂家购买。把脉冲信号输入已接通12V电源的控制器的6、7脚,若输入指示灯正常闪动,鉴频指示灯(有的控制器上写调节指示)随着输入脉冲频率由慢变快能由红变绿,就  相似文献   

4.
由无锡市南站仪器仪表厂研制,无锡一棉协作试验的WNF-1型双功能安全防轧装置,于1986年8月15日在无锡鉴定。该装置是利用开棉机豪猪打手的速度来分别控制给棉电机和豪猪打手电机,具有双重功能。当发生轻微轧车现象,打手速度降低,低到预定速度时,电路立即指令给棉机构,停止给棉。通过打手运转及凝棉器的吸力作用,清出打手部分的余棉。使其恢复正常速度,延时  相似文献   

5.
分析了A186型梳棉机使用速度继电器的重要性和拆除速度继电器的弊端,介绍了一种采用脉冲频率鉴别技术设计的JMP电子速度继电器.  相似文献   

6.
我公司生产的MQP型皮棉清理机为保护给棉板,原先采用机械式速度继电器。但是,机械式速度继电器可靠性差,不易调整到最佳状态,所以我公司最近研制了电子速度继电器。电子速度继电器由单片机控制,具有很高的精度和灵敏度,易于调整,能精确控制给棉传动轴的转速。我公司现在生产的皮棉清理机已全部改用电子速度继电器。如果皮棉清理机的老用户对这种电子速率继电器有兴趣,想对原有的皮棉清理机加以改进,可以按照下述方案实施。下面就介绍一下电子程度继电器的安装与调整。  相似文献   

7.
立达A1/2型自动抓棉机工艺特点分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
为了寻求立达A1/2型自动抓棉机的最佳工艺参数,提高产品质量,通过对该机主要性能的分析和重要工艺参数与半制品质量对比试验得出:抓棉臂往复运动速度;打手刀片伸出肋条的距离;打手速度和抓棉深度是影响质量的主要因素。试验分析表明:抓棉臂往复速度为8.7m/min;打手片伸出助条2mm;打手转速1335r/min;抓棉深度2mm时工艺效果最好。  相似文献   

8.
1992年10月,我们新装了3台FA106型豪猪开棉机,该机均装有速度防噎控制器,其工作原理是当出棉口风力受阻,车肚内积花时,打手速度下降,给棉罗拉停止给棉,从而防止噎车。在实际使用中,其防噎效果不甚理想。豪猪开棉机打手重量大,其旋转惯性也很大,靠棉束阻塞使其速度下降,则需要大量的棉束塞于刀片与尘棒之间才能达到,这往往会造成大量的束丝,并且也常会把打手塞死。据观察,喀车是因出棉管道风力受阻,棉流堵塞出棉口造成的。我们在出棉口观察孔处装了一个光电开关(如附图),正常工作时棉流畅通,开关不起作用。一逼出棉口风…  相似文献   

9.
SGD-SF型反射式光电控制器应用于A002D型自动抓棉机我厂新前纺车间使用的t台A002D型自动抓棉机,打手自动下降原采用的是随机设计的LX-028型微动开关,配可调三角铁撞块来完成的。几年来,在生产中发现有两个O题:一是打手每次自动下降的距离大(...  相似文献   

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一、往复式自动抓棉机电气线路的改进 A004往复式自动抓棉机跑到一端时触动7×K行程开关使其返回,此时8×K行程开关同时动作,接通2 S J打手下降定时时间继电器,使打手下降3秒钟(可调),以抓取下一棉层。但有时巧合,此时棉箱满棉,小车停后不立即往返,而  相似文献   

11.
A002型抓棉机观察孔处是棉纺厂经常发生轧伤事故的部位。分析其原因主要有:(1)挡车工(维修工)在排除打手轧刹或其他故障时将手伸入棉斗的观察孔内,但忘记关掉打手电机。当绕花等排除去一部分时,打手在电机的带动下又转动,从而造成轧伤事故。(2)当排除故障时,虽关掉打手电机,但打手因惯性尚未停止转动,这时误将手伸入棉斗观察孔内而导致轧伤事故。(3)当操  相似文献   

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A002型自动抓棉机升降打手的下降抓棉,是通过打手旋转运行时,行程开关的触点接通,使传动升降打手的电机通电运行来实现的。打手的下降动程,靠调整调节板斜面的倾斜程度(即滚轮式行程开关在调节板斜面上滚动时间的长短)来控制。这种控制方法基本上能满足工艺要求。为了克服打手下降动程调节不便,电气部件磨损较大以及不安全等弊端,  相似文献   

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FA103型双轴流开棉机 由郑州纺织机械厂设计制造。机幅1300毫米,产量800公斤/时,打手为角钉辊筒式,直径605毫米,第一打手转速412转/分,第二打手转速424转/分,除尘打手形式为八排皮翼式,直径315毫米,转速11转/分。尘棒为三角尘棒共两组,每组23根,隔距5~10毫米,打手角钉至尘棒间隔距15~23毫米。电机总功率2.45千瓦。机器的除杂效率可达15%以上,落棉中含棉籽率4%以上,具有早落少碎,少伤纤维、高效除杂的优良工艺性能。  相似文献   

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A0 0 2D型抓棉机自动下降装置在使用过程中经常失灵 ,机械压头误动作造成打手墙板断裂 ,损坏抓棉机横梁、机架等 ,造成机件大量损耗 ,并严重影响生产。针对这一问题 ,我们对A0 0 2D型抓棉机自动下降装置进行了改进 ,将电器控制由机械触动式改为光电感应自停控制系统 ,改造后电路见图 1。图 1中 1与 2间电源电压为 2 2 0V。 -S为光电继电器 ,KT为时间继电器 ,ZC为小车正转。光电控制器安装在龙门架下方 ,在外墙板距离光电检测头最近处 (外墙板不圆 )贴一白色即时贴 ,作感光下降点。小车每转一圈 ,光电感应便发出信号自动下降一次 ,…  相似文献   

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高性能梳棉机DK_3的传动是用微调控制器另行划分的,一只特制的三相马达(1)通过皮带传动锡林,刺辊和盖板,另一只双触点并激马达(2)以链条传动喂棉罗拉,其性能与又一只传动道夫,剥网和圈条部件的双触点并擞电机(3)相同,都是连续变速的。电机(2)和(3)由一只电子控制器操纵,使喂棉与出条在同一时间内密切配合,将公差限制在±0.5%以内。这种供电传动的方法即无噪声,又不需要修理并且还节能。机上所有的控制按钮都集中地装设在一块整洁的速度司令板上。  相似文献   

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粮油加工厂使用中型鼠笼电动机较多,起动设备以平动补偿器为主,其次也有用自动补偿器,这种自动补偿器是以时间继电器来自动控制电机由起动转入运转的过程,而用热继电器保护电机过负荷运行,它的缺点是时间继电器态定时间是一定的,而电机起动时间的长短则以负荷轻重而定,轻则短、重则长,若时间继电器态定时间以重载时定,则在轻载时电机早已达到额定转速,而起动器还在减压状态下运行,这样电机不能达到额定功率输出,若以轻载时态定时间,则电机未达到额定转速,起动电流还很大时,起动器已转入运转状态,这相当于在全压下起动电机,对设备和电机都容易造成损坏,另外这种起动器用热继器作电机过  相似文献   

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近年来,曾有过各种防噎和防轧的控制装置,但都无法做到防患于未然。使用表明,这些装置的感应度和动作灵敏度,都不能根本消除堵车因素,只能在堵车后或打手受轧时起到保护电机不被烧毁的作用。据观察,堵车的打手速度往往是一瞬间从正常速度降至0,即使当输棉管道中气流减弱,棉花在打手室中返打尚未造成轧刹时,不及时进行人工畅通输出管道,打手室中积花不可能逐步输出,更不存在待打手负荷减轻后,速度自动恢复正常。从质量角度分析,防轧装置并不利于提高棉卷质量,相反容易造成轧刹花混入棉卷,增加成纱棉结。所以,我们应致力于研究堵车原因,及时排除堵车故障。一、隔距及给棉量对堵车的影响打手室的棉花靠打手打击作用下向外转移,同时由凝棉器吸风气流输出。在喂入量不变下,打手~尘棒间隔距愈小,尘棒对棉花向  相似文献   

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周永治  姚俊 《棉纺织技术》1997,25(11):52-52
A002型抓棉机打手下降控制是利用固定在机台上的行程开关来控制。该行程开关安装调试困难,经常失灵,是造成清棉运转率下降的主要原因,也是造成抓棉机电气故障的主要原因。为此,我们设计了双电子时间继电器控制电路,取消了原控制电路中的行程开关,保证了清棉机的正常运转。1 改进后的电路及说明(图1)图1 控制电路原理图(1)取消了原3XK行程开关,将9#与31#短接;(2)在原35#与8#之间加接两时间继电器1SJ、2SJ,接线方法见图1;(3)1SJ选用60s时间继电器,2SJ选用1s~5s时间继电器。2 工作原理简述(图2)3 工艺调整3.1 时间继电器延时时间的…  相似文献   

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我公司现有A002C型自动抓棉机9台。运行中,我们发现有时会出现打手处于失控状态而不停地下降,造成机架扭曲损坏,严重时,引起打手升降电机烧毁。不但造成了设备的损坏,同时耽误了正常的生产。对此,我们进行了原因分析,并对控制电路进行了改进。  相似文献   

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A076型清棉机的尘笼后盖是一个能自由开启的活动观察窗,挡车工人通过此观察窗可以随时掌握棉层分布情况,也可以随时发现打手及过棉通道挂花。因此处开启方便,挡车工有可能在打手未停的情况下处理积花,极易造成人身事故。为了解决这一问题,我厂在此处加装了一套由时间继电器控制的电磁安全连锁装置(见附图)。在观察窗1上焊一根带有锁孔的连杆2;在电器开关盒6内加装一电磁铁3和时间继电器4,这套装置串接于打手控制线路。在电磁铁  相似文献   

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