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本文针对东曲选煤厂原煤仓下给煤机手动给煤的缺点,提出对给煤机进行自动化改造是提高原煤配洗精度的关键。往复式给煤机通过采用PLC控制的方法,提高洗煤厂生产效率,实现远程自动化控制。 相似文献
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我处在国家重点建设项目—平顶山矿务局一矿洗煤厂原煤仓的工程建设中,对该仓32m配煤平台钢筋砼梁极采用无支架吊挂支模施工,取得较好效果。 相似文献
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《煤炭工程》1959,(12)
概述煤水仓在全部水力机械化的矿井或采区中是无压运输或有压运输和水力提升的连接点.旱采水运及地面水力运输往往也采用煤水仓作为煤水混合站.有地面缓冲沉淀池的水力采煤矿井,要设地面煤水泵房把煤从沉淀池送进洗煤厂,为此,也要设置煤水仓.这些煤水仓的作用相同,都是为煤水泵服务.此外,水力提升的最大优点是煤水提升和排水系统合而为一,不再单设置一套排水设备,这样煤水仓随之也起到集水井的作用,特别是两班生产的矿井或采区,这种作用更为明显.煤水仓设计的正确与否,对水力提升和水力运输有直接的影响,从而关连到矿井的正常生产.煤水仓布置的不适当,可能造成井底车场、甚至开拓系统的不合理.因为煤水仓是汇集由工作面流向井底的煤浆,而煤浆自流,一般需要不小于0.05的 相似文献
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山西焦煤汾西矿业洗煤厂入洗原煤量达5Mt/a,矸石产量达69万t/a,矸石经过跳汰—浮选或重介—浮选后运往矸石储存仓,XGZ型刮板输送机承担着主要的运输任务。随着生产任务的加大和原煤含矸率的增大(30%),输送的水洗矸石带煤、水严 相似文献
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夹河煤矿重介选煤厂属于矿井型选煤厂,原煤通过一次筛分一手选一破碎一二次筛分的工艺后进入选煤系统进行入选。原二次筛分筛上物外吐至地仓与筛混煤一起经受煤坑和原煤回煤胶带给至原煤入选带式输送机进入主厂房返煤入选,在生产过程中经常发生旋流器堵塞事故,事故的处理不仅延误了选煤生产时间,也给重介选煤密度调控、产品质量控制、介质消耗控制等带来了很大的影响。经过现场调研和论证,决定在原煤仓下增设小型破碎机,破碎机安装在原煤4仓给煤机出料端下方,实现筛上物外吐和进入原煤4仓通过破碎机破碎处理后入选,最终实现了原煤全入选,系统改造完成一年后,取得了明显的经济效益。 相似文献
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<正> 八一选煤厂为水力提升矿井的选煤厂,有四个11米深,直径为6.5米总容量为800米~3的立式沉淀仓接受原煤。由于井下煤水泵的流量大(900米~3/时),仓的容量小,如能随时了解仓内煤位,并实现煤位遥测,这是掌握生产和实现自动比的一个重要环节。 相似文献
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近年来 ,兖州矿业 (集团 )公司南屯煤矿充分利用现有或闲置的设备与设施 ,对选煤厂生产系统进行了综合改造 ,满足了矿井改扩建以后生产能力的需求。该矿混合井原煤提升系统投产后 ,向选煤厂原煤仓输送原煤的 3部带式输送机运煤量增大 ,多次出现打滑、堵溜槽等事故 ,将传动滚筒改为包胶、机尾拉紧装置改成大卷筒后 ,生产能力大幅度上升 ;对锅炉仓和汽运精煤缓冲仓卸煤装置重新设计改造后 ,纠正了原先输送带跑偏撒煤现象 ;精煤上仓输送带改造后输送能力提高 60 %以上 ,配合 6个铁路产品仓的配仓机械改造 ,可以实现灵活配装精煤、动力精煤、原… 相似文献
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针对煤炭高效洗选加工过程中遇到的资源保护性开发及矿井原煤实际无法分运、分储的问题,以沙曲选煤厂入洗4#、5#煤为例,通过原煤的煤质分析,结合选煤厂现有生产条件,提出不同原煤"仓上混装、仓下配洗"的方案,现场实施后不仅精煤灰分稳定,而且精煤产率提高,工人劳动强度降低,经济效益和社会效益明显。研究结果可为其他选煤厂解决类似问题提供借鉴作用。 相似文献
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<正> 选煤厂由于原煤水分大,粉粒多,经常造成原煤仓堵塞、粘壁、起拱,致使煤仓容量减小,卸煤不畅,甚至煤流流不出来。所以有的选煤厂出现“原煤仓一拉就满,一洗就空”的不正常现象,严重影响生产正常运转。 相似文献
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山西省阳泉市南庄煤矿新建一座年入洗量90万t的洗煤厂。在该厂集中监控系统设计中采用了美国通用电气公司(GE公司)生产的可编程序控制器(简称PC)。一、南庄洗煤厂流程主斜井钢丝绳胶带机是该矿的主提升设备,它与101胶带机衔接,通过101胶带机的正反转,改变煤流方向。工艺流程基本上可分为原煤准备、主洗、入贮和返煤四个部分。正常情况下,煤流来自井下煤仓,通过仓下给煤机、斜井钢丝绳胶带机 相似文献
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针对矿井原煤生产过程中存在的煤矸混运问题及对矿井煤质、设备运行、人员操作安全等方面造成的影响,结合矿井煤流设备特点研制液压控制式煤、矸石分流运输装置,经现场使用效果良好,为矿井原煤生产过程中煤矸分流运输找到了一个合理可行的方案。 相似文献