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炼钢转炉尘泥综合利用实验研究及工业应用 总被引:1,自引:0,他引:1
采用压团中温固结的方法将转炉尘泥制作成团块状化渣剂用于转炉冶炼生产的新思路,对转炉尘泥的处理与综合利用具有重要意义。研究中首先进行了多种尘泥球团制作方法的对比实验,从中寻求出了一种最适宜的球团工艺,然后通过系统实验确定出了最佳的工艺参数;在实验的基础上,通过自主设计建成了新的转炉尘泥化渣剂球团生产线;最后在生产中,调整工艺参数以提高尘泥球团的强度,满足炼钢生产要求;并在炼钢生产中得出了适宜的尘泥球团的添加及应用技术使尘泥球团最终在炼钢过程中得到了成功的应用。 相似文献
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为了解转炉尘泥球团应用于转炉中的冶炼性能,进行了生产性对比实验。试验表明:应用尘泥球团作为化渣剂可加快初期炉渣的形成,明显提高转炉炉渣的去磷能力,回收一定量的铁元素,降低石灰和氧气消耗。 相似文献
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为了解转炉尘泥球团应用于转炉中的冶炼性能,进行了生产性对比实验.试验表明:应用尘泥球团作为化渣剂可加快初期炉渣的形成,明显提高转炉炉渣的去磷能力,回收一定量的铁元素,降低石灰和氧气消耗. 相似文献
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炼钢转炉尘泥中温固结球团应用研究 总被引:3,自引:0,他引:3
为了解转炉尘泥中温固结球团应用于转炉中的冶炼性能.进行了生产性试验。试验中采集了正常生产和试验条件下铁水成分,钢水终点碳、磷、硫含量、炉渣数据,进行对比和数据回归,分析了正常生产和试验条件下的脱硫和脱磷能力、成渣时间、供氧能力以及铁元素的回收量。试验表明:应用尘泥球团作为化渣剂可加快初期炉渣的形成.提高转炉炉渣的去硫、去磷能力;可提供一定数量氧,回收部分铁元素;可以替代部分矿石,减少石灰用量。应用尘泥球团化渣剂具有显著的经济效益。 相似文献
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北京科技大学钢渣变性综合利用课题组应用转炉尘泥、铁鳞等研制的改善转炉炼钢过程、降低炼钢成本的冷固球团,可使每吨钢降低生产成本30~40元,经济效益十分显著。炼钢尘泥不仅污染环境,而且浪费了大量资源。北科大综合利用课题组利用转炉尘泥、铁鳞等加入粘结剂,成功地研制出改善转炉钢过程的冷固球团。该球团在宣钢炼钢厂转炉上进行应用,使生产大为改善,产量增加,经济效益显著.经反复试验,使用该球团可缩短冶炼时间1分多钟;降低了中期渣粘度,减少了喷溅,同时取代了铁矿石,还降低铁耗10kg/t,石灰用量也减少了16… 相似文献
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转炉尘泥压制球团作助熔剂回炉应用,不仅有良好的社会效益,而且有效地利用了宝贵的二次资源,并可改善炼钢成渣过程,促进钢一渣间的化学反应。本文论述了在武钢二炼钢厂转炉进行的应用尘泥球团试验的冶炼工艺制度,分析了试验结果。在废多比13%的操作条件下,球团加和20kg/t钢左右,对终点钢水温度无影响。加球团与未加相比,终点钢水质量相当,平均每炉供氧时间缩短11s,氧气消耗降低1m^3/t钢,铁皮消耗降低1 相似文献
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转炉污泥是转炉炼钢的副产品,其铁量极高,用它制成复合球团造渣剂,用于炼钢生产,可明显改善化渣效果,减少物料消耗。介绍了复合球团研制的最佳工艺和制作过程,并对使用复合球团前后的效果作了对比。 相似文献
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论述了在氧气顶吹转炉生产中,通过计算机采集监控炼钢生产中的各种工艺参数,应用声纳化渣等技术指导、规范炼钢操作,为炼钢科学化奠定了基础。 相似文献
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介绍了鞍钢西区炼钢厂的工艺流程,炼钢厂采用的铁水预处理工艺技术及其效果,260t转炉炉壳主要工艺参数,炉壳与托圈的连接2,60t转炉采用的自动化炼钢技术效果,采用的顶底复合吹炼技术、挡渣出钢技术、一塔式转炉煤气净化新工艺、简易的上修炉新工艺等。简单介绍了炼钢厂采用的一级基础自动化控制系统、二级计算机过程控制及三级计算机管理系统。 相似文献
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对方大特钢中小型转炉从铁水脱硫预处理—转炉—LF精炼炉—连铸全工序实现"负能炼钢"的实践进行了剖析,开发转炉煤气和蒸汽用户是前提,提高转炉煤气回收是降低炼钢工序单位能耗的关键,而提高转炉蒸汽回收又是进一步降低炼钢工序单位能耗的重点,同时节电、提高工序作业率等也是降低炼钢工序单位能耗的措施。 相似文献
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转炉静态控制是转炉计算机的基本控制方式,副枪动态控制是以静态控制为基础。转炉炼钢采用静态模型(终点控制模型、供氧模型、造渣模型、底吹模型)和动态模型(脱碳速度模型、钢水升温模型和冷却剂加入量模型)可减少炉口压力偏差,提高煤气回收量。 相似文献