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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
结合某10 Mt/a常减压装置,对减压转油线主要设备布置、管道材质、应力分析、支吊架设计等方面的基本要点和注意事项进行了总结。根据转油线内介质设计条件,高速段小直径管道采用316L不锈钢钢管,高速段大直径管道及低速段管道采用碳钢和316L不锈钢复合钢管。结合转油线两相流介质易振动的特点及工艺介质压力降尽量小的要求,选取合理的管道布置方案和有效的支架防振设计是转油线设计的关键。该装置将减压塔与减压炉和转油线置于同一轴线上,转油线的低速段成直线布置,高速段在低速段两侧对称布置;在位移较大的部位设置弹簧支架、限位支架、减振阻尼器,采取弹簧支架偏置安装等措施,有效防止了管道的振动,确保装置长期、安全、平稳运行。  相似文献   

2.
张屹 《石油化工设计》2011,28(4):49-50,54,37
减压转油线是指自减压炉至减压塔之间用于输送工艺介质的管系,它是常减压蒸馏装置中一组极其重要的管系,其布置形式将直接影响到整套装置的平面布置和最终设计成品质量.本文阐述了常减压蒸馏装置中高速减压转油线的主要特点和布置形式,并结合某大型常减压蒸馏装置的自身特点与实际情况,探讨了高速减压转油线的设计思路.同时运用图文与表格相结合的形式从管道应力、支吊架设计、材质和壁厚等各个方面对高速减压转油线的设计进行了深入而详尽的分析.  相似文献   

3.
介绍了减压转油线改造的方向,就过渡段的管径和走向管进行分析,讨论了把减压炉出口端眯作为可动点设计对转油线的影响,并介绍了金陵石化公司炼油厂一套常减压装置转油线的改造情况,对改造效果作了简要分析。  相似文献   

4.
大型常减压蒸馏装置的减压转油线设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了大型常减压蒸馏装置中低速减压转油线管道设计问题,并结合某炼油厂的实际情况,从管道应力和管道振动两方面进行分析,提出了对低速减压转油线管道设计的几点建议。  相似文献   

5.
在常减压蒸馏装置的管道安装中,常压、减压转油线是极其重要的两个管系,其安装质量直接影响整个装置的运行和最终的产品质量。以南京地区相继施工的两套8 Mt/a常减压装置为例,介绍了常减压转油线的组成,结构及材质,应力对施工的影响等.在第二套常减压转油线施工时,借鉴第一套施工经验,将设计、制造、安装等进行一体化整体考虑,制定出了科学合理的安装工艺,使常减压装置转油线的安装质量得到有效保证。  相似文献   

6.
石油二厂南蒸馏装置于1964年9月建成投产,设计加工能力为100×10~4t/a,先后经过几次扩建改造,加工能力已扩大到280×10~4t/a,减压炉采用热负荷为16.3MW 的圆筒式加热炉,减压炉出口转油线为φ720mm 的高速转油线,减压塔进料为切向进料。由于转油线管径的影响,致使减压炉出口温度较高(410±2℃),减压转油线总温降达14℃,压降高达40kPa。为了降低减压炉出口温度,减小转油线温降、压降,于1990年7月进行了技术改造。  相似文献   

7.
随着减压装置节能和深拔水平的不断提高,减压炉和减压塔之间的转油线设计越来越受到人们的重视,特别是润滑油型的减压装置,广泛地采用了低流速、低温降和低压降的转油线,对降低减压炉出口温度,避免  相似文献   

8.
介绍了乌鲁木齐石油化工总厂常减压装置减压转油线的改造情况,通过设计、计算和实际标定证明,改造后的减压转油线具有温降低、压降低、汽化率高的特点。因而,改善了油品质量,提高了减压拔出率,取得了较好的经济效益。  相似文献   

9.
乌鲁木齐石油化工总厂在常减压蒸馏装置减压转油线技术改造中成功地开发和利用了减压炉炉管100%吸收减压低速转油线热胀量的新技术,从而最大限度地简化了转油线过渡段结构、缩短了长度,降低了转油线温降、压降,提高了产品质量。文中重点介绍了两次技术改造的内容及改造后的效果。通过三年多的实践,证明这一新技术安全可靠、经济效益可观,可作为各炼油厂减压转油线改造的依据。  相似文献   

10.
针对我厂I套常减压装置常压转油线更换材质后出现转油线入塔口塔壁推瘪的事故及随后由更换支吊架而产生的管系大幅度晃动情况进行分析。吸取减压转油线改造中的部分经验,从管道布置、应力分析和支架设计三方面考虑,对常压转油线进行了较大的改进,取得了良好的效果,确保了装置长周期安全运转。  相似文献   

11.
中国石油大连石化分公司10.0Mt/a常减压蒸馏装置是国内最大的常减压蒸馏装置,其减压转油管道的设计有以下特点:①为满足减压深拔的要求,管道从减压炉内到减压转油管道共进行了13次扩径;②转油管道高速段对称插入过渡段;③高速段、过渡段间没有明显的界限;④低速段管道较长。该减压转油管道设计与传统设计出发点不同:传统设计强调在满足热补偿及安装空间位置的前提下,尽量减少长度和转弯次数,以降低转油管道的压力降和温降;该减压转油管道的设计以满足减压深拔工艺要求为出发点,整个设计均围绕保证油品在低速段充分汽化以及油气分离的中心点。在选材方面,该转油管道直径在500mm及以下时选用纯316L无缝钢管;管道直径500mm以上时选用20R+316L复合钢板卷管。该管道高速段绕了许多”蛇形”弯,以解决管系的热膨胀问题。该装置自2006年3月开工以来,运行正常,说明减压转油管道的设计达到了预期要求。  相似文献   

12.
应用流程模拟软件PROII,基于压降模型和多级闪蒸模型,对减压蒸馏装置转油线(简称减压转油线)内的气液两相流动过程进行模拟,预测转油线中的压力、温度以及油气汽化率和气液体积比的变化。结果表明:压降、温降以及油气汽化率和气液体积比的变化主要发生在转油线的过渡段和衔接处;与高速转油线工况相比,低速转油线工况下的压降和温降均明显降低;在减压塔内油气汽化率一定的条件下,低速转油线工况下的入口温度更低,且能量的传递效率更高;同时,低速转油线工况下的油气汽化率和气液体积比的变化较为缓和,更有利于减少减压蒸馏塔进料段的雾沫夹带。所建模型的预测结果与工业数据较为一致。  相似文献   

13.
剖析了传统的热壁减压塔转油线存在的低速段水平直管热位移量大,对减压蒸馏塔和支架的推力大,硫腐蚀严重等问题。详细介绍了冷壁减压塔转油线技术的开发以及成功地用于500kt/a常减压蒸馏装置的情况。  相似文献   

14.
剖析了传统的热壁减压转油线存在的低速段水平直管热位移量大,对减压蒸馏塔和支架的推力大以及硫腐蚀严重等问题,详细介绍了冷壁减压转油线技术的开发及其在常减压蒸馏装置上的成功应用。  相似文献   

15.
常减压蒸馏装置减压深拔的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
结合燃料型减压蒸馏的工艺流程特点及其研究动态。把直接接触式传热技术应用于减压塔,提出一种新的减压深拔工艺,并用化工模拟软件Aspen Plus对新流程和常规流程进行、『模拟计算与对比分析。结果表明,新流程由于采用了空塔传热技术、重减压瓦斯油在两个连续的塔段中进行冷凝的技术、减压塔一线拔出柴油的技术、“干式”减压蒸馏技术及减压过汽化油炉前循环技术等,在保证产品质量的同时提高了拔出率。新流程的总拔出率(73.55%)较常规流程的总拔出率(71.74%)提高了1.81%,产品方案和换热温位更趋合理。  相似文献   

16.
李斌 《炼油与化工》2011,(5):68-71,90
热电偶保护套管用于常减压装置中的减压转油线。由于其处在高温、负压状态下,受气液两相流的高速冲刷,易出现套管断裂现象。文中通过对减压转油线热电偶套管断裂原因的分析,提出防止电偶保护套管断裂的改进措施,延长了热电偶套管的使用寿命。  相似文献   

17.
通过具体的设计项目,从高速段及低速段的管道材质选择、管道布置中的柔性设计、管道布置的注意事项、管道支架的设置及相关梯子平台的设计等几方面,介绍了减压转油线的设计和需要注意的问题,总结归纳了减压转油线的设计要点.通过合理的管道柔性设计、管道选材,选择适当的管道支吊架形式,设置合理的梯子平台,满足减压转油线的正常运行及检维修要求.为同类装置的设计提供一定的借鉴,通过符合规范及相关要求的设计,确保管道及装置运行的安全,增加操作及检修的便利,并在一定程度上降低工程投资.  相似文献   

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