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高强度二冷对高碳钢小方坯凝固组织和中心碳偏析的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
试验了250A/5Hz电磁搅拌连铸150 mm×150 mm方坯时二冷比水量对0.64%-0.82%C钢铸坯冷却速度、凝固组织和中心碳偏析的影响。结果表明,当二冷比水量由0.83 L/kg增加至1.55 L/kg时,距铸坯边缘46 mm处的一次枝晶臂间距由380μm降至300μm,平均中心碳偏析指数由1.15降至1.10,同时等轴晶比例由45%降至40%,二次强冷工艺适合于小方坯连铸。 相似文献
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介绍了连铸坯凝固的枝晶组织特征、形成机制及定量评定方法。通过对硅钢连铸坯凝固组织比例系数和枝晶间距的测定以及连铸坯低倍组织缺陷的统计分析,确定了凝固组织形态与铸坯成分的关系。分析结果表明,在一定限度内,随Si含量增加,铸坯的一次晶间距加宽,各类低倍组织缺陷大大减少。 相似文献
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组合式电磁搅拌在高碳钢小方坯连铸中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对组合式电磁搅拌(M-EMS F.EMS)在高碳钢小方坯连铸生产中的应用情况分析,证明组合式电磁搅拌具有明显改善连铸坯质量的作用,并由此计算出该条件下润忠炼钢小方坯连铸机的综合凝固系数。 相似文献
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工艺参数对高碳钢小方坯中心缺陷的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
系统地研究了首钢三炼钢4号铸机拉速和比水量对优质高碳钢小方坯中心缺陷的影响。首先在典型工况下分别调整了拉速和比水量,将拉速2.6m/min降低到了2.0m/min,铸坯的中心偏析、疏松得到了改善,同时中心缩孔在一定程度上有所恶化,因此将拉速优化为2.2m/min。随着比水量的降低(1.0~0.7)L/kg,中心偏析先恶化,然后改善,中心疏松和中心缩孔均得到了改善,因此将比水量控制在0.7L/kg。最后将拉速和比水量进行了优化匹配。结果表明对于首钢三炼钢4号铸机将拉速控制在2.2m/min、冷却强度控制在0.8L/kg有益于优质高碳钢小方坯中心缺陷的改善。 相似文献
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本文就高碳钢的高温性能和凝固性能的凝固组织、中心偏析、裂纹敏感性等现代连铸基础理论进行了综合评述,并根据唐钢的实践经验,提出了在现有条件下,提高高碳钢连铸坯质量应采取的措施。 相似文献
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连铸坯的凝固过程直接受浇铸工艺和设备条件影响,研究连铸坯的凝固过程很有必要。根据鞍钢第二炼钢厂连铸生产条件,集中对两次典型的漏钢坯壳进行取样并解剖,经过测量和检验,定量地揭示出钢水在凝固过程中坯壳厚度的不均匀增长情况,以及因铸坏菱形变形的发生和 发展,导致产生角裂和漏钢的过程。 相似文献
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连铸钢坯一次枝晶间距及“鼓肚”的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
探讨了铸坯中一次枝晶间距的变化规律及其“鼓肚”量对枝晶间距的影响。通过确定凝固速度的表达式,定量计算了连铸过程中一次枝晶间距。结果表明,“鼓肚”的存在,使柱状晶生长初期一次枝晶间距出现增大、减小、再增大的周期性变化趋势,当固液界面向正弦波的波峰处运动的过程中,一次枝晶间距逐渐增大,当固液界面向正弦波的波谷处运动的过程中,一次枝晶间距逐渐减小。“鼓肚”量增加时,一次枝晶间距变化的幅度增大。在凝固的中后期,波峰和波谷处的一次枝晶间距基本相等,表明枝晶进入稳定生长的阶段,此时“鼓肚”对枝晶间距的影响基本可以忽略。计算结果与实验结果基本吻合。 相似文献
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建立了铸坯固传热数学模型,模拟计算了铸坯温度场,坯壳厚度,热流场,坯壳热收缩应力场,坯壳与铜壁间气隙厚度,计算坯壳厚度与实测坯壳厚度基本吻合,计算结果为连铸机生产,连铸机设计提供参考。 相似文献
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小方坯连铸机结晶器的研究 总被引:4,自引:1,他引:4
本文建立了铸坯凝固传热数学模型,模拟计算了铸坯温度场、坯壳厚度、热流场、坯壳热收缩应力场、坯壳与铜壁间气隙厚度;计算出的坯壳厚度与实测的坯壳厚度基本吻合,计算结果可为连铸机生产和连铸机设计提供参考。 相似文献