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小方坯连铸结晶器钢水液面自动控制仪的研究应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在连铸生产工艺中,结晶器中钢水液面的波动必须保持在一定范围内,否则将直接影响拉坯质量,造成拉漏事故,采用钢水液面控制仪,可将结晶器的钢水稳定在一定的范围内,大大提高高拉坯质量,避免拉漏现象的发生。 相似文献
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昆钢8^#方坯连铸机于2001年进行高效化改造,3年后,二冷室横梁弯曲变形严重,导致固定其上的喷淋水管、托辊歪斜,铸坯在二冷过程中抖动剧烈,拉坯阻力增大,使漏钢事故增多、铸坯跑偏、产生脱方质量问题,影响了生产正常进行。经过对二冷室横梁改造,上述状况有较大好转,最为显著的是解决了二冷各段位及铸坯的抖动现象,减少了漏钢事故,提高了铸坯质量。 相似文献
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分析了连铸机在浇钢过程中产生拉漏事故的原因。介绍国内外钢厂为预报和防止产生拉漏而采用的技术措施,包括用测量结晶器铜板温度和测量结晶器器壁与铸坯之间摩擦力的方法来预报和防止拉漏。针对鞍钢第三炼钢厂板坯连铸机在生产中存在的漏钢问题,提出了采用拉漏预报技术的几点建议。 相似文献
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水平连铸生产事故的产生及预防 总被引:1,自引:1,他引:0
衡阳钢管(集团)有限公司炼钢车间全水平连铸,通过7年生产实践,发现水平连铸生产重在控制生产事故,实行连续有效生产,生产事故主要有启铸不成功、事故性漏钢、水口冻结3种。1生产事故产生的原因水平连铸生产的工艺流程为钢水→中间包→结晶器→拉坯系统→切割→冷... 相似文献
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铸坯在连铸生产过程中经常发生裂纹漏钢,它将严重影响铸坯质量,并可能造成中断生产和损坏设备的事故。产生裂纹漏钢的原因是多方面的,本文阐述了钢水的温度,成分等因素与裂纹漏钢的关系,对两次较典型的裂纹漏钢连铸坯进行了取坯样检验分析。此文对连铸生产操作会有一定帮助。 相似文献
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本文分析了连铸机产生拉漏的原因;简述了拉漏的预报方法,其中重点介绍了测量结晶器铜板温度、结晶器放热量、结晶器器壁、铸坯间摩擦力等方法;并提出了有关我国钢厂在连铸生产中应用拉漏报警技术的建议。 相似文献
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广钢集团电炉炼钢厂(以下简称电炉厂)采用连铸中间包定径水口不断流快速更换技术,可在0.1s内将定径水口更换完毕。更换后上、下水口的中心线误差小于0.1mm,避免了水口烧坏、浸蚀过大造成的拉速过快及漏钢事故,稳定了拉速,连铸坯合格率由98.22%提高到99.81%。 相似文献
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1绪言漏钢是连铸生产中最常见的生产事故特别是水平连铸,损失严重、处理最麻烦,虽然采用了滑动水口装置,在漏钢发生时可切断钢流,但是切断钢流就意谓此流报废,拉坯终止。因此漏钢严重阻碍了水平连铸生产节奏,使生产受到了限制,发生工序倒流。我厂通过多年来对漏钢... 相似文献
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利用模糊控制器和神经元的优点,基于漏钢预报较成熟的热电偶方法,设计出一种基于漏钢预报的连铸拉速模糊控制系统,在保证不产生漏钢的前提下尽可能提高铸坯的拉速,从而提高钢产量。离线模拟结果了该方法的有效性。 相似文献
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在小方坯连铸生产中,漏钢事故经常发生。本文就实际生产中出现的连铸漏钢事故,从操作、设备、工艺三方面进行了一些分析探讨并提出解决的对策。 相似文献
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连铸矩形坯漏钢的原因是设备管理不到位,结晶器冷却水和二冷水控制不当、钢水过热度高、操作不当等。通过采取加强设备管理、严格操作规程、改进一冷和二冷系统、加强结晶器管理、实行低过热度浇注等措施后,漏钢事故大幅度减少,铸坯合格率达到99.9%,铸机生产率提高,单包连拉炉数达130炉。 相似文献
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通过对攀钢大方坯连铸漏钢情况的分析,找出发生漏钢的主要原因.通过优化操作工艺,制定相应的预防措施,有效地减少了攀钢大方坯连铸漏钢事故的发生. 相似文献