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分析了三氯氢硅生产过程中水冷器堵塞严重的原因,介绍了湿法除尘技术在三氯氢硅行业中的研究和应用.湿法除尘技术的应用有效地解决了冷凝系统的堵塞问题,使得整个生产系统实现长期稳定运行,不仅提高了生产效率,降低了生产成本,解决了频繁拆洗水冷器造成的现场污染,改善了工作环境,降低了劳动强度,同时杜绝了安全隐患. 相似文献
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采用Aspen Plus流程模拟软件,对三氯氢硅的合成工艺进行了流程模拟与优化,主要考察了洗涤塔的塔盘数量、喷淋量、排渣量、工艺气体进口温度等因素,对三氯氢硅合成洗涤塔的洗涤效果的影响。以三氯氢硅合成装置冷氢化外排的废硅粉为原料,与氯化氢在三氯氢硅合成炉内进行反应生成氯硅烷,工艺气体的进口温度为300℃。为确保产品液中的金属杂质含量低于10ppbw,洗涤塔的塔盘数量≥5块,最佳喷淋量为3700kg·h-1,最佳排渣量为190kg·h-1。工艺气体的进口温度与喷淋量的关系可用关系式y=13.26x-313.33表示。 相似文献
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介绍了三氯氢硅合成湿法除尘的主要工艺及不足,通过增加蒸发设备对湿法除尘淋洗塔塔底排放的四氯化硅进行部分回收,利用化工模拟软件Aspen Plus对三氯氢硅合成装置进行全流程模拟,并在此基础上完成了该系统的技术改造。 相似文献
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三氯氢硅在生产中消耗大量的氯气和氢气,是氯碱企业的一种很好的平衡氯气提高经济效益的产品。我国经济的飞速发展,尤其是精细化工、有机硅产业、电子产品、光纤通讯等行业的快速发展,为三氯氢硅的生产和下游产品的开发提供了巨大的市场空间和机遇。 三氯氢硅不仅是制造硅烷偶联剂和其它有机硅 相似文献
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三氯氢硅精馏工艺改造浅析 总被引:1,自引:0,他引:1
李刚 《中国石油和化工标准与质量》2012,32(3):29
通过对原设计改良西门子合成粗氯硅烷精馏工艺的改造,确保了整个工艺系统连续稳定地生产出高纯度硅料的三氯氢硅中间体,同时较原工艺年节约成本约1400万。 相似文献
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采用中和—混凝法处理三氯氢硅生产过程中的尾气洗涤废水.经实验确定最佳工艺条件:中和后的悬浮液pH为7~9,混凝剂聚合氯化铝的投加质量浓度为30 mg/L,快速搅拌30 min,慢速搅拌40 min,静置60 min.实验结果表明:在最佳工艺条件下对废水进行处理,出水无色透明,浊度和SS的去除率均在97%以上,SiO2去... 相似文献
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针对湿法磷酸尾气中氟吸收效果差、氟资源浪费等问题,对磷酸尾气洗涤系统进行了改造。通过增设文丘里洗涤塔,增加管道洗涤和文丘里洗涤两次逆流洗涤,并将洗涤后的含氟污水作为磷酸浓缩系统氟硅酸生产补水,回收了尾气中的氟资源,并使尾气中的氟达到国家排放标准。 相似文献
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为降低生产成本,提高产品质量,对三氯氢硅生产装置进行了技术改进,包括回收尾气、清理金属氯化物、降低产品中低沸物含量、降低生产单耗等。 相似文献
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三氯氢硅制备工艺介绍 总被引:1,自引:0,他引:1
蒋广生 《化学工业与工程技术》2011,32(6):46-51
从工艺流程、工艺特点、核心设备结构等方面介绍了国内两种生产多晶硅所需的三氯氢硅制备工艺:改良西门子法和氯氢化法。前者以硅粉和氯化氢为原料制备三氯氢硅,其原料来源广、价格低廉;而后者以难处理的四氯化硅与氢气、硅粉、氯化氢为原料制备三氯氢硅,解决了四氯化硅的出路,提高了物料的利用率。两者均能降低能耗,减少污染,对社会、经济、环境具有重要意义。 相似文献
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分析了三氯氢硅生产中存在的问题,提出技改措施,改造后氯化氢含水体积分数在1×10-4左右,产品中含硼质量分数低于4×10-8,硅粉单耗降低30 kg/t. 相似文献
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从工艺流程、工艺特点、核心设备结构等方面介绍了国内两种生产多晶硅所需的三氯氢硅制备工艺:改良西门子法和氯氢化法.前者以硅粉和氯化氢为原料制备三氯氢硅,其原料来源广、价格低廉;而后者以难处理的四氯化硅与氢气、硅粉、氯化氢为原料制备三氯氢硅,解决了四氯化硅的出路,提高了物料的利用率.两者均能降低能耗,减少污染,对社会、经济... 相似文献
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湿法磷酸溶剂萃取法工艺的研究 总被引:7,自引:0,他引:7
研究了溶剂萃取法净化湿法磷酸的工艺。试验结果表明,以异丙醚和磷酸三丁酯作为萃取剂对用硫酸分解磷矿制得的浓缩磷酸进行了多级逆流萃取及反萃取,可以得到高浓度净化磷酸。该工艺具有较好的经济效益,为湿法磷酸的净化提供了一条较好的途径。 相似文献
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对三氯氢硅精馏工艺进行了如下调整:提高精馏塔的蒸汽和冷却水流量;停车后重新开车时,对除硼树脂柱的三氯氢硅存液进行置换;对管线进行优化。调整后,三氯氢硅的质量和产量明显提高,满足了用户的需要。 相似文献
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从提高磷矿的P2O5转化率和磷石膏洗涤率入手,研究了反应温度、回流比、絮凝剂、磷石膏结晶改良剂等对磷矿P2O5转化率和磷石膏过滤洗涤率的影响.研究结果表明,通过调整湿法磷酸的工艺条件可以有效提高P205得率. 相似文献