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梳棉机的刺辊转速与纤维分离度直接相关。若刺辊的转速还未上升到额定值就启动道夫,则将由于纤维的分离度不足而导致生条质量下降。这显然是不符合工艺要求的。因此希望能对刺辊的转速状态进行检测,来决定梳棉工艺过程是否进行。从传动关系上讲,刺辊由锡林所传动,由于锡林的质量比较大,因此从启动到额定转速需经历一个加速过程,同样刺辊也要经历这样一个过程。老的操作方法是,梳棉机启动之后,让锡林回转一段时间,使锡林、刺辊的转速上升到 相似文献
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在梳棉工程中,刺辊锯条作用非常重要,经刺辊分梳后的单纤维重量约为75%~85%,短绒增加率不超过3~5%。如果刺辊锯条对纤维开松除杂不良和短绒增加过多,锡林和盖板针布就难以梳理出高质量的棉网。在高产梳棉机上,刺辊锯条的作用尤为重要。我国近年对刺辊锯条虽然进行了一些研究,取得一定的进 相似文献
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创新是取得成功的重要前提,高质量完美的设备与新技术的采纳和应用是分不开的,它总是在不断地完善自己,以便更好地满足客户的要求,在印度Perfect Equipment Pvt公司研发人员的努力下,已经成功地开发了一种新型的三刺辊高产梳棉机。 相似文献
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梳棉机高速刺辊的气流及其控制 总被引:7,自引:0,他引:7
提高刺辊、锡林的梳理速度是高产梳棉机最有效的措施之一,目前国内外的高产梳棉机都把刺辊速度提高到1000~1300转/分,锡林提高到300~400转/分,有的还要更高一些。锡林、刺辊速度的提高,使梳棉机的气流发生明显的变化,这不仅影响到高产梳棉机的质量,而且也影响到节约原棉和车间劳动卫生条件,因此研究和控制高产梳棉机的 相似文献
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A186型梳棉机刺辊传动装置采用交叉皮带传动,由于皮带交叉而相互摩擦,磨损较大,皮带寿命短,浪费严重。由于锡林轴和刺辊轴位置相对固定,且无张力轮调节,当皮带过松、过紧或调整工艺时,必须更换皮带。 相似文献
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梳棉机刺辊速度的研究及选择 总被引:4,自引:5,他引:4
通过对比20世纪80年代刺辊速度和近几年刺辊速度发现,随着梳棉机产量的提高,梳棉机刺辊速度是下降的.刺辊速度下降的原因有:原棉质量下降、清棉采用梳理打击、清梳联技术的采用、梳棉机普遍采用附加分梳件、新型梳理器材的发展.从而提出要根据不同工艺条件来选择刺辊速度,并给出了不同条件下梳棉机刺辊速度的选择范围. 相似文献
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对刺辊锯齿主要规格:工作角“α”、纵向齿密“t”、横向齿密“G”、垂直深度“h”、齿尖厚“b”、背角“β”及齿形等对分梳质量的关系,进行实验研讨。 相似文献
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随着生产技术的发展,梳棉机单产水平逐步由6、10公斤/台时提高到目前一般的20公斤/台时或更高的水平。为适应这一需要,纯棉品种的齿条规格,上海地区设计制造了ST-3型齿条,天津地区设计制造了TL-3型齿条,老规格型号(4.5齿、75°)的齿尖厚度也逐步改为中薄或薄型。为此,我们也设计制造了适用纯棉高产的GH7077型齿条(由河南省信阳光山齿条厂制造),经较长时间的试用考验,取得了较好效果。现将其主要规格及其参数的选择和试用情况介绍如下。 相似文献
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我公司使用的A186F型梳棉机由电机带动锡林、刺辊和盖板转动.锡林与刺辊运转方向相反,之间通过一根尼龙平带实现交叉传动,见图1虚线箭头所示.这种传动易使尼龙皮带受到磨擦而断裂,机物料消耗费用较高.我们对该传动系统进行了改造,用两个张紧轮实现皮带科行传动. 相似文献
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FA224型梳棉机是在FA221B型梳棉机基础上设计的棉卷喂人式梳棉机,刺辊下安装的分梳板增强了对纤维束的开松能力,锡林前后各有4根固定盖板,且前后均装有棉网清洁器,增加了梳理面积,增强了梳棉机的分梳和排除短绒的能力.回转盖板逆转,并采用0.56 mm的小踵趾差,有利于分梳、混和和排杂.在剥棉罗拉上方安装了单独电机传动的高速安全清洁辊.道夫采用变频装置,出条速度可达200 m/min.该设备综合性能较好,但是在纺制低级棉或细小杂质较多的原棉时,除杂效率不是很理想. 相似文献
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A186型梳棉机的刺辊传动采用了倒向齿轮系统,虽改掉了老设备交叉平皮带传动之弊病,但倒向齿轮传递还存在一些较难解决的问题,如齿轮易磨损、传动噪声大、机台振动、锡林轴销槽磨损等,特别是锡林轴磨损,检修工作很麻烦。我们对传动系统作了改进。图1 相似文献
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自从梳棉机改高产,特别是采用金属针布以后,梳棉机吸尘措施是保证梳棉机正常生产、减少纱疵和车间减少粉尘的有效措施,不论国产新机和老机改造都采用了吸尘系统。现在最为普遍的是三吸——锡林道夫三角区、后车肚落棉、刺辊盖罩三个主要吸点。从不少厂观察,不论新机和老机,吸尘系统中以后车肚为最重视,工人可以不必弯腰出车肚花,所以存在问题较少。锡林道夫三角区直接影响棉网质量也较重视,配备风力较大,效果也较好。至于刺辊吸风普遍不够重视,除A186型梳棉 相似文献
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荆越 《食品与生物技术学报》1984,3(1)
本文对有些棉纺厂梳棉机刺辊小漏底部分。由于气流不畅,造成堵塞的问題,提出了梳棉机刺辊小漏底圆弧设计的改进意见。选用等角螺线方程ρ=e~(aθ)进行设计这样的剌辊小漏底曲线比原来的二点法或三点优越,较好地满足梳棉工艺要求,有利于解决梳棉机刺辊小漏底的糊塞问题。 相似文献