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广州分公司炼油气分装置丙烷压缩机的轴封原来使用浮环密封,由于工艺介质的入口状态比较接近凝结的临界点,容易带液,造成封油粘度降低、闪点不合格的情况,严重影响机组的安全运行。通过对轴封失效原因的分析,采取油膜螺旋槽端面密封措施,取得了显著成效。 相似文献
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无油压缩机气阀的改进 总被引:1,自引:0,他引:1
国产压缩机的气阀大都采用环状阀结构,但对于无油压缩机来说,这种结构存在着很多问题。因此,对该种压缩机气阀进行了改进,采用菌型气阀,在气阀设计中对阀片的运动规律进行了分析计算,列出了进、排气过程中气阀阀片运动规律微分方程,并采用计算机对其进行了数值求解,以计算出气阀的最佳尺寸。 相似文献
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我厂催化裂化装置改造后加工能力由3万t/a提高到6万t/a,而装置稳定区相关设备却未做大的调整。4L 10/22 Ⅰ型丙烷气体压缩机从2001年10月开始出现曲轴箱润滑油被污染现象。当装置操作负荷增大时,产品后冷温度升高,油气分离器分离效果不好,导致石油富气中经常含C3~C5冷凝液。冷凝液量有时较大,而压缩机进口油气分离器容量小,不能满足分离需要,富气冷凝下来的凝液便进入压缩机立缸内并通过活塞杆带入曲轴箱,稀释了曲轴箱内的润滑油[1],使润滑油闪点降低,粘度下降,破坏了轴瓦的正常工作,被迫停机更换润滑油。为此对该机的刮油系统的结构… 相似文献
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丙烷压缩机密封结构的改进设计 总被引:1,自引:0,他引:1
<正> 一、问题的提出 目前,压气站使用的丙烷压缩机活塞拉杆的密封结构不甚合理,密封效果差,致使漏油漏气严重,活塞拉杆磨损严重,密封环因烧焦使用寿命短,更换频繁,每更换一次填料需要28个工时,现场维修相当麻烦,直接影响生产。因此,有必要对丙烷压缩机的活塞拉杆密 相似文献
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压缩机气阀的故障诊断 总被引:1,自引:0,他引:1
从活塞式压缩机气阀工作原理及运动规律入手,通过采集表征气阀故障的压力、振动频率、幅值等参数对气阀故障诊断系统进行分析,并用实物失效分析结果对理论分析结果进行修正,从而从理论上论证压缩机气阀在线故障智能诊断系统的可行性。 相似文献
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对环氧丙烷装置的丙烷压缩机系统的腐蚀失效进行了阐述分析,提出了一些针对性的改进措施,以达到设备管道长效运行的作用。 相似文献
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《石油化工设备技术》2020,(5)
针对聚丙烯装置循环丙烯压缩机气阀频繁泄漏、寿命较短的问题,对失效的气阀进行分析后发现,气阀选型不当是导致阀片频繁疲劳断裂、缩短气阀使用寿命的主要原因。通过气阀选型、改进阀片材质等方式对压缩机气阀进行优化,延长了气阀的使用寿命,减少了循环丙烯压缩机停机次数,避免了丙烯排放对环境造成的污染,同时也为聚丙烯装置创造了一定的经济效益。 相似文献
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介绍了进口离心式压缩机的轴封改造情况及效果 ,分析了原进口机械 浮环组合密封的失效原因 ,采用国产浮环 螺旋槽组合密封 ,解决了泄漏问题 ,保证了装置安全运行。 相似文献
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彭乾冰 《石油化工设备技术》2002,23(4):56-58
芳烃联合装置重整循环氢压缩机 (采用浮环密封 )在开车过程中 ,发现密封油漏油 ,给铂重整催化剂的安全使用带来了威胁。为此 ,改为非接触式螺旋槽机械密封。开车一段时间后 ,机械密封的运行出现了不稳定的现象 ,漏油问题仍然时有发生 ,为保证生产的长周期安全运行 ,在检修期间改为干气密封 ,使问题得以解决 相似文献
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现代石油化工生产中有许多高速、大型、连续运转的设备,其工作介质具有易燃、易爆、腐蚀等性质。因此对设备的密封性要求严格,密封问题不解决,生产就无法进行。我厂某个机房中有三台离心式石油气压缩机(两台由日本引进,一台为国产),它们原配备的轴封分别为浮环密封和抽气密封,生产中都出现了问题,密封性不能满足要求,影响生产的正常进行,经济上带来很大损失。经过几年的探索和努力,解决了这些问题,有的项目达到国内同类设备的先进水平。 相似文献
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在化肥、石油化工、矿山开采、发电等行业使用的压缩机中,气阀一般在清洁环境中工作。而当气阀用于含有大量粉尘、焦油或活性炭等污物的复杂气体环境中时,气体中的污物极易粘附在气阀流道槽的表面,导致气阀磨损加快,密封不严,跑气、漏气严重,气阀使用寿命大幅缩短,仅为理想工作寿命的百分之一。 相似文献
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三台离心式石油气压缩机,由于原轴封(浮环和抽气密封)在使用中发生故障而进行了改造,并分别改为机械密封和石墨浮环密封。本文介绍了改造情况和改后的使用效果。 相似文献