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相似文献
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本文研究了在中间工厂试验中用挤压炭从氰化矿浆中回收金时使用一种多段柱的可行性。可以预料与常规炭浆设备相比柱(塔)式接触器具有某些优点。进料矿浆通过筛网除去其中200μm以上的固体颗粒,然后稀释到约23%的浓度。在矿浆流速约60L/min和活性炭流速44L/d的条件下,在柱中连续试验24d、12和24h时,贫矿浆中金的平均浓度分别为0.012mg/L和0.031mg/L,进料矿浆中金的平均浓度约为2.0mg/L,负载炭的平均载金量为6290g/t。在室温下,用0.5床体积的2.8%的盐酸溶液去除负载炭上的碳酸钙杂质,使钙的含量从17000g/t减小到500g/t。然后在常压下,按照Zadra方法洗脱负载炭,洗脱48h,炭的载金量从约6000g/t减小到20g/t。洗脱后的贫炭在Rintoul窑中于700℃下进行再生处理。再生炭的活性与新鲜炭的活性一样。  相似文献   

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用氰化尾液浸出尾矿回收金   总被引:1,自引:0,他引:1  
张伟  张淑亭 《黄金》1993,14(6):44-46
乳山金矿,原矿品位8g/t以上,在浮选过程中,金在铜精矿中97%,在硫精矿中占2.8%,尾矿金在0.2~0.55g/t左右.铜精矿销售冶炼厂,硫精矿氰化冶炼为成品金,尾矿排放入尾矿库,年产尾矿3万t以上,金属量为300两左右,年排放氰化尾液1万t,金属量为30两.  相似文献   

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高铅金银矿粉氰化过程产生的高铅贵液,进一步采用锌粉置换时其中溶解的铅易被置换出来,从而使银泥品位大幅下降,且会对后续的冶炼作业带来困难。为解决贵液中高含量铅造成的影响,进行了降铅试验研究。其结果表明:通过控制浸出工艺碱度,贵液二次置换、Na2CO3预先除铅,均可有效解决贵液中铅含量过高而对生产造成的影响。  相似文献   

6.
用离子交换树脂从氰化浸出液中回收金   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

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从氰化矿浆中回收氰化物的工艺   总被引:4,自引:2,他引:2  
刘宝恒 《黄金》1992,13(7):31-35
随着黄金科学技术的发展,采用氰化炭浆(浸)法、锌丝(粉)置换法及堆浸法生产黄金的矿山越来越多,由于氰化法提金排放的有害物质较多,污染危害极大,引起人们的关注。尽管处理方法较多(碱氯法,酸化法、二氧化硫法、电化学法、自然净化法等),对污水进行了处理,但多数地区仍超过规定的排放标准,而且处理费用较高,增加了生产成本,目前已成为人们十分关心的问题。寻求方法简单、成本低、效果好又实用的污水处理方法是当前急待研究的新课题。 本文着重介绍从氰化矿浆回路中回收氰化物的新工艺、新方法,具有明显的经济效果和社会效益。  相似文献   

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树脂矿浆法从氰化矿浆中提取金的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
许根福  李玉莲 《黄金》1989,10(11):20-25
  相似文献   

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王洪忠 《黄金》2009,30(12):48-50
对致使含硫、砷浮选金精矿氰化浸出率低,尾渣全、银品位高的原因进行了分析;介绍了目前在提高氰化尾渣金、银浸出率方面所采用的措施,指出通过加入混合添加剂、采用两段焙烧、氰化前加入助浸剂共磨,可使尾渣中金、银的氰化浸出率提高到82.92%和61.54%,品位降至0.55g/t和30g/t。  相似文献   

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谢昆  邹尚  陈俊  彭竣 《黄金》2016,(11):58-61
湖南某地区的氰化尾渣中含有一定的氰化物、砷化物(0.42%)及少量的金(1.2 g/t),若直接堆存,不仅污染环境,而且浪费资源。该文采用浮选法对氰化尾渣中的金和砷进行了综合回收试验研究,其结果表明:氰化尾渣经再磨矿后,通过浮选工艺处理,所得粗金精矿中金品位为66.07 g/t,金回收率为63.06%,最终排放尾矿中砷质量分数为0.17%,砷回收率为70.37%。同时,尾矿中加入漂白粉后,经泵扬送至尾矿库,库内澄清水返回选矿厂循环利用,实现了尾矿废水零排放。  相似文献   

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宋强  谢贤  童雄  彭伟 《黄金》2017,38(4)
对云南某难处理硫化银矿石进行氰化浸出及锌粉置换工艺试验研究。通过对其影响因素进行探讨,得出最佳试验条件,且可获得68.41%的银浸出率,高于理论浸出率;将锌粉用质量分数1%的硝酸铅溶液浸泡10 min后,过滤清洗,再进行贵液置换,银的置换率达86.79%,指标相对较好,而锌粉的处理方式是影响贵液置换的关键因素。  相似文献   

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含铜金矿普遍存在氰耗高、尾渣金品位高的问题,影响矿山的经济效益。我们通过试验研究,查明了含铜金精矿的纯氧氰化浸出的一般规律,提出了高氰化钠浓度、纯氧或富氧浸出等改进工艺的技术措施,使氰渣中金品位和单位氰耗降低,明显缩短了氰化时间  相似文献   

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薛光  于永江  薛元昕 《黄金》2010,31(8):35-37
对提高某含碲金精矿金、银的氰化浸出率进行了试验研究。试验结果表明,试验采用的工艺方法对含碲金精矿进行氰化浸出,金、银的氰化浸出率可分别达97.17%和95.57%,比常规氰化浸出分别提高了12.07%和18.17%。  相似文献   

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卢辉畴 《黄金》2007,28(3):35-37
为了提高经济效益,对从铅精矿中氰化浸出回收金进行了研究,其盈亏平衡点是金的浸出率≥50.00%,铅浸出率≤3.00%.经细磨、碱浸预处理、高碱高氰浸出、控制浸出矿浆浓度及浸出时间,金的浸出率达85.00%以上,铅浸出率<0.50%,浸出后的尾渣仍作为铅精矿出售.  相似文献   

17.
薛光  于永江 《黄金》2010,31(4):42-43
采用边磨边浸氰化工艺对山东某矿山的金精矿进行了试验研究。结果表明,在pH≈11(NaOH用量10kg/t),浸出液氰化钠质量分数为0.3%条件下,对金精矿进行边磨边浸4h(矿样细度-325目90%),可有效地提高金的氰化浸出率。与常规氰化法相比,金的氰化浸出率提高4.8%,达到97.8%。  相似文献   

18.
加压氧化-氰化浸出工艺从酸浸渣中提金试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
薛光  于永江  李志勤 《黄金》2004,25(5):29-30
对加压氧化-氰化浸出工艺从酸浸渣中提金进行了试验研究。研究结果表明,利用高效浸金设备进行氰化浸出4h,金的氰化浸出率可达97.85%;其与常规氰化法相比,浸出时间缩短了32h。浸出率提高了2.05%,NaCN用量减少了4kg/t。该工艺是一个值得推广的金浸取方法。  相似文献   

19.
采用边磨边浸、富氧氰化工艺处理金精矿,在原生产工艺条件不变情况下,在一段磨矿加入适量的氨水,可以强化银金矿浸出,提高金、银的浸出率,抑制铜浸出和提高氰化钠有效利用率。与不加氨水相比,金氰化浸出率提高了0.47%,银浸出率提高了5.33%,铜浸出率降低了6.50%。  相似文献   

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