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铝真空除气的可能性熔解在铝中的主要气体是氢,在一定的温度下熔体中氢的平衡浓度与气体相中的蒸气压的平方根成正比,即决定于西维尔氏规律。在生产实际中的熔融铝中溶解的氢,就氢—铝系统来说在热力学上是不稳定的,并且应发生分解(图1),因为它们存在于熔体中,氢的压力必须比大气中氢的压力大4个数量级。在这样条件下,不必采取任何除气手段和方法,熔体除气应自然进行到氢含量小至0.01毫升/100克的程度。但是,实际上达不到这种程度。原因在于熔炼与铸造实际条件不仅与二元系统,而且与更复杂的多元系统——熔体— 相似文献
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英国 Brgan donkin 公司提出了一种钢液真空处理装置(见附图)。钢液从钢包流到真空室2上面的中间包1内,然后经水口3流到易熔片4上,易熔片熔化后,金属即流到真空室中由煤气烧嘴5预热好的浇包6内。这样钢液在流注状态下进行了第一次除气。当钢液充满浇包6后即将它倾转,使钢 相似文献
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在金属熔体真空处理时,由于压力降低而引起的反应,对熔体起着精炼作用.属于这类过程的有:1、按2H_(Me)={H_2}反应式以降低熔体镜面上气体分压力的办法从金属中除去溶解在其中的气体.2、取决于压力的加速化学反应,例如,在钢水中碳按C_(Me) O_(Me)={CO}反应式氧化成为一氧化碳.3、蒸气压超过被精炼金属蒸气压的各元素被馏出,例如,钠按Na_(Me)={N_2}反应式馏出. 相似文献
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真空除气用蒸汽喷射泵 总被引:5,自引:0,他引:5
一、前言钢液的真空除气起初是为了除氢的一种精炼法,现在已发展到藉钢液中碳分脱氧的阶段。因此,工作压强须由初期的数乇降到目前的0.1乇或降到0.1乇以下。此外,处理容量也逐渐增加,最近,处理容量普遍已达100吨以上。除气用的抽气泵,长期以来一直是使用回转油泵为辅助泵的机械增压泵。但是,最近的除气用的抽气系统具有大抽气 相似文献
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用模型计算了1473K下铜液中组元的,和组元间的活度相互作用系数,结果表明计算值能较好地符合实验值,和的符号一致率分别达到了85%和187.5%。影响Iny和的主要因素是溶质i和溶剂Cu的电子密度nws,电负性和摩尔体积T。 相似文献
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真空室 Sharon钢轶公司的真空室由两个圆筒形钢罐组成。每个罐内径为5.2米、高度为7.6米,均可以容纳108吨的钢包或99吨的钢锭模。真空室下部(占真空室总高1/。夕为固定式的,装有值径为1219.2 相似文献
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镍电解阳极液深度除铜 总被引:2,自引:0,他引:2
将"活性硫化镍法"所用的除铜试剂"硫化镍"视为先导化合物,按电子等排原理,通过分子修饰进行类型衍化,修饰阴离子,以一种新设计的含硫化学结构取代S2-,得到的新型除铜剂为NAS和硫化镍混合物.结果表明:当NAS纯度α≥73%(NAS在混合物中所占比例)、除铜剂用量为理论量的1.2倍、溶液pH值为4.0、反应温度为60℃时反应80 min后,采用新型除铜剂从镍电解阳极液中除铜,除铜后溶液中的铜浓度c(Cu2+)可降至1.57×10-5mol/L,除铜渣中铜镍质量比不小于25,远优于工业生产的要求(c(Cu2+)≤1.57×10-5mol/L,渣中铜镍质量比不小于15);NAS在自然条件下放置62 d后,其除铜效果仍然能够满足生产要求,且NAS在除铜过程中没有引入有害离子进入溶液. 相似文献
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镁合金熔液除气工艺优化及其机理的研究 总被引:1,自引:1,他引:0
利用镁合金快速定量测氢仪研究了通Ar对AZ91镁合金熔体除气的效果,以及通Ar流量、通Ar时间及精炼温度三因子对精炼效果的影响.运用正交试验方法找到了通Ar除气工艺的最佳工艺参数匹配,即通Ar流量为1~1.5L/min,通Ar时间为20~25min,镁液温度为725~750℃.从热力学角度对镁液的除气机理进行了深入探讨,建立了导入镁熔体中惰性气体体积的定量热力学关系式.并进行了动力学方面的分析,通过试验发现,在理想条件下所推导的除气速率动力学方程式只能作为实际工程参考,理论计算与实际数值由于多个因素的影响无法较好吻合. 相似文献
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本文研究了差压铸造过程中ZL201合金液的真空除气工艺,测定了不同除气条件下铝液的含氢量。试验表明:常规精炼后立即真空除气,可在较低的真空度下获得良好的除气效果。除气后,合金的常规机械性能有不同程度的提高。 相似文献
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为解决搅拌铸造法制备的碳纤维增强铝基复合材料气孔率过高对材料性能的破坏问题,在熔体搅拌混合结束后,增加真空除气的工艺减少复合材料中的气体。采用阿基米德法测量了复合材料铸锭的相对密度,研究了碳纤维增强A356合金基复合材料熔体在0.03MPa的真空度下,真空炉温度、除气时间对复合材料铸锭致密度的影响。结果表明,当炉温为700℃、除气2min,即可将复合材料铸锭的气孔率降低至2%以下。通过扫描电镜观察了复合材料铸锭的组织,结果显示界面完好,未发现气孔。 相似文献
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采用Ni-Cr合金钎料,适当控制钎焊工艺,实现了金刚石与钢基体的高强度连接。采用扫描电子显微镜(SEM)和能谱仪(EDS)及X射线衍射结构分析了真空加热条件下,Ni-Cr合金钎料与金刚石之间的界面反应,探讨了钎料与金刚石界面处碳化物的形成机理。结果表明,Ni-Cr合金钎料中的Cr和少量Si在金刚石表面富集并与金刚石中的C发生反应生成Cr7C3、Cr3C2碳化物,其中Cr7C3呈笋状生长,Cr3C2呈片状,可能有少量SiC生成。金刚石与钎料的界面形成了金刚石\SiC、Cr3C2\Cr7C3钎料的梯度材料,实现了Ni-Cr合金与金刚石的冶金结合。 相似文献
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《中国腐蚀与防护学报》2019,(3)
现场调查和实验研究均证实了微生物致裂的存在并提出了合理的机理模型,但是缺乏微生物致裂的热力学和动力学理论分析。基于Gutman的力学-化学交互作用理论、微生物能量学和腐蚀电化学理论,本文尝试给出SRB/NRB致裂的热力学和动力学解释。热力学计算结果表明,应力和SRB/NRB共同作用下金属材料腐蚀反应的摩尔Gibbs自由能下降,腐蚀反应向环境释放出更多的热量,从热力学上来说具有更高的腐蚀趋势。与SRB腐蚀和SRB致裂相比,铁基金属材料NRB腐蚀和NRB致裂具有更强的热力学倾向。动力学分析表明,外加应力和微生物共同作用下金属材料腐蚀速率和微裂纹扩展速率加快。本工作的研究结果能丰富人们对金属材料菌致开裂行为的认识。 相似文献