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文23气田进入后期开采后,随着地层压力降低,生产中所遇问题由节流冰堵转为盐堵。部分井出现了井筒结盐,堵塞气流通道,至使气量降低,甚至停产现象。目前采取向井筒打水洗盐的措施保持气井正常生产,任何时候水都是气井的天敌,水在气井生产过程中的存在,严重增加了气井压力损失,影响气井产量,甚至造成气井水淹停产,打水只是一种迫不得已的选择。本文通过对我区文23-39井的结盐分析,对气井的结盐机理影响因素进行研究。从而指导生产实践中对气井结盐的防治。 相似文献
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气井结盐机理及防治对策 总被引:1,自引:0,他引:1
地层水矿化度较高的气井在开发后期会出现严重的结盐现象,引起气井盐卡和盐堵现象频繁发生,严重时造成气井大修或停产。对气井结盐机理和影响因素进行了介绍,分析了目前国内常用的热力除盐或掺水除盐方法的作业机理和存在的缺陷。在此基础上对国外近年来兴起的毛细管技术的安装和作用机理进行了介绍,并介绍了该项技术在国外结盐气井中的应用实例,除盐效果显著。毛细管除盐技术可实现匀速加药,在结盐气井中可实现不关井洗盐作业,在我国结盐气井中具有良好的应用前景。 相似文献
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气田进入开发后期,对结盐井清水防盐在精细化管理方面提出了更高要求,本文结合中原油田实际,从影响气井结盐的因素入手介绍了清水防盐技术的优化应用与效益分析,通过计算结盐井需要的打水量,优化打水周期和打水方式,可以提高气井清水防盐效果,减少结盐对气井产气量的影响,从而提高气井生产效率。 相似文献
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随着气田的逐步开发,地层压力逐渐降低,部分气井生产过程中井口压力已与集气系统压力持平,不能连续生产,并且在气田开发中后期,此类气井数量逐年递增。本文通过对几种增产措施应用的效果对比,得出其适用条件,为低压低产气井的开采提供依据。 相似文献
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消耗式开发的水驱凝析气藏,在开发中后期因地层压力下降,必然引起凝析油反凝析和边底水的侵入,地层中液相饱和度的增加,使储层中由单相流(气相)变成了多相流(油、气、水),极大地降低了含气饱和度和气相相对渗透率,从而导致气井产能急剧下降,造成携液能力降低而产生井筒积液,井筒积液又抑制气井的产气能力,导致气井停喷。要使气井恢复生产,必须排除井筒及地层中过多的积液,目前最有效的办法就是排水采气,通过对陆上复杂断块凝析气田成功的排采经验进行归纳总结,结合海上相似气田实际情况,进行了海上凝析气田排水采气工艺探讨,对于为海上凝析气田排水采气提供有益的参考。 相似文献
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气田开发后期气井产量下降,各井地层压力差异大,管网基本完善,为提高气田采收率广泛应用增压工艺,可以有效降低井口回压,提高气井生产能力,是提高气田采收率的重要措施。多个气田后期增压开发效果评价发现,实际开发效果与方案预测普遍存在偏差,其原因是方案编制主要考虑气藏工程要素设计后期增压工程,忽略了气井-增压机组是系统运行,尤其对于复杂管网,各井之间相互干扰,存在此消彼长的关系。通过对五百梯气田管网优化运行分析,认识到气井集中增压处理量存在极值,气田产量受到气井产能特征、增压机组处理能力的影响,优选气井高低压管网组合能够实现气田产量最大化。 相似文献
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苏里格气田开发过程中,常伴随有地层水、凝析水或凝析油产出。生产过程中,气井气液一起在井筒中流动,如果气井产能低于地层出液量,液体将逐步在井筒聚集,降低井口压力和产气量甚至造成气井停喷。而氮气增压气举作为苏里格气田开发后期低压低产积液井一项重要的排水采气工艺,在提高气田采收率、提高气井开井率方面显得尤为重要。本文总结前期氮气增压气举在苏里格中部气田的开展情况,在理论与实践相结合的基础上,推导了氮气增压气举复产工艺参数,为后期此项工作的开展提供技术依据。 相似文献
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本文阐述了使结盐气井能够正常开采的新型防盐解堵技术,该技术是通过对结盐井的近井地带处理,从而达到防止结盐井井筒结盐的目的;并以文23气田的结盐井为例介绍了该技术的研究情况和应用效果。 相似文献
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印尼Ban气田于1979年开发第一口探井,在早中新统钻遇厚度为13.7 m TAF组砂岩气藏,之后数十年在该气田陆续共钻有7口开发井。随着Ban气田开发进入中后期,该气田部分气井出水问题日趋严重,且气藏压力导致气井间歇产水直到无气产出。在经过间歇开关井诱喷、连续油管气举之后,一部分井成功生产但另一部分井并无效果。通过Ban气田气举排液失利原因进行总结分析发现,Ban部分气井气举失利因素主要和地层水或者外来水造成气藏水锁、气藏结垢、气井井身结构、气举工艺方式有关。针对不同失利原因制定解决方案包括:除水锁液体体系、复合酸液解堵剂。经实践证明,针对不同气井停产原因利用以上方案均起到很好的作业效果,恢复了积液气井生产。 相似文献
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刘立恒 《中国石油和化工标准与质量》2018,(4):145-146
松南气田现已处于开发中后期,随着气田开发,气井井口流压、产量逐年递减,气田剩余储量不能有效开发,为保证气田剩余储量有效开发,降低气井废弃压力、有效提高采收率,提高气田开发效益,必须实施增压集输等有效的增产措施挖潜增效,大力推广低成本、高效益的工艺技术。本研究通过调研国内气田常用的天然气井增压集输方法,结合松南气田产量及井口压力预测,经过技术经济对比,优选出了经济、高效的松南气田低压气井特色地面工程增压集输技术,对于松南气田挖潜增效具有重大意义。 相似文献