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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
本文对近年来国外在大型板坯连铸上发展的几项新技术,如中间罐水口下渣检测、中间罐钢水等离子加热等作了较为详尽的阐述与分析,可供有关人员参考。  相似文献   

2.
连铸中间罐是连铸工艺中的重要部位,用绝热板代替耐火砖-涂料做中间罐的工作层,改热罐浇注为冷罐浇注,对节约能源、提高连铸坯的质量和产量、提高炼钢厂综合经济效益和推动我国连铸技  相似文献   

3.
中间罐浇钢作为连铸生产板坯的核心工艺环节,其合理性的操作对形成合格的板坯质量至关重要。通过分析中间罐浇钢的各种操作与板坯质量的关系,明确了调节锥度、推保护渣等各环节的操作规范。实践证明,实行标准化操作减少了85%因操作不当造成的损失,减轻了精整区的工作量,效果显著。  相似文献   

4.
CASTTGRINDING(铸造温度修磨)工艺,通过对连铸板坯进行在线热精整,使其能够将板坯连铸生产与热轧工艺有机地形成一个整体。介绍了CASTTGRINDING热修磨工艺的主要特点和带来的好处,并举例说明与目前在碳钢精整时通常采用的传统式火焰清理设备相比,新工艺拥有的主要优点。  相似文献   

5.
宝钢1450mm板坯连铸工程代表了当今国际先进水平,本文结合宝钢1450mm板坯连铸中间罐维修工艺及技术特点,郑重阐述了目前国内外中间罐维修工艺的最新技术。  相似文献   

6.
肖顺萍 《重钢技术》1997,40(4):36-44
本文综述了连铸板坯热送热装和直接轧制工艺在国内外的现状和发展趋势,工结合公司七厂实行热送热装工艺提出了一些参考意见。  相似文献   

7.
鞠幼华 《鞍钢技术》1994,(12):16-20
连铸板坯热送热装及直接轧制工艺具有增产、节能、投资少和提高产品质量等优点。介绍了鞍钢第三炼钢厂大连铸板坯短流程在线直送热装;连铸与初轧板坯小批量穿插装炉;微机优化连铸坯加热工艺等方案的研究内容。该方案需要在大生产中不断完善,以提高其科研水平和经济技术指标。  相似文献   

8.
杨贺杰 《鞍钢技术》1992,(1):6-7,15
阐述了实现连铸一热轧工艺的重要意义,对连铸-热轧工艺所要求的技术条件及三炼钢厂连铸机目前所具备的技术条件进行了分析,对鞍钢实现连铸-热轧工艺应采取的措施提出了建设性意见。  相似文献   

9.
1 前言连铸坯热送热装工艺的目的在于节省大量的加热能源、提高加热炉生产能力、减少连铸坯的烧损、降低轧制故障、提高成材率、加快物流运动、减少坯料库存和流动资金的占用等。连铸坯热装热送可以显著地降低企业的生产成本 ,提高企业的经济效益 ,因而热送热装工艺被国内的众  相似文献   

10.
奥钢联的热带钢连铸连轧的技术思想   总被引:1,自引:0,他引:1  
任吉堂  陈连生 《河北冶金》2002,(5):26-30,39
VAI公司的热带钢连铸连轧基于不同考虑分别主张采用中厚板坯或者薄板坯,文中介绍了VAI的技术思想的特点和热带钢连铸连轧生产线配置方案。  相似文献   

11.
基于建立的连铸中间包及结晶器内钢液混合过程的物理模型,开发了板坯连铸异钢种连浇过程混浇坯长度及成分变化模型。以某钢厂单流板坯连铸机220 mm×1560 mm断面Q235与Q335Ti钢的混浇过程为研究对象,采用水模型试验结合数值模拟确定模型的关键参数,并通过开展现场试验对混浇坯取样验证模型的准确性。结果证明:混浇坯成分取样与模型预测的成分偏差小于5%,且模型预测的混浇坯长度与人工确定的一致。故采用该模型可跟踪不同混浇工况下中间包内及铸流上钢液的混合行为,准确预测混浇坯的长度以及成分变化规律。采用该模型研究了拉速及中间包内剩余钢液质量对混交坯长度及不同浇注长度铸坯C元素质量分数变化的影响规律。发现当拉速保持不变时,中间包内剩余钢液越多,混浇坯越长;当中间包内剩余钢液质量保持不变时,拉速越大混浇坯越短。相比而言,中间包内剩余钢液质量比拉速对混浇坯长度的影响更大。另外当拉速不变时,随着中间包内剩余钢液质量的增加,C元素质量分数由0.16%变化到0.18%的速率减慢;当中间包内剩余钢液质量不变时,随着拉速的增加,C元素质量分数由0.16%变化到0.18%的速率增加。因此异钢种连浇过程,适当提高拉速以及减少中间包内剩余钢液质量,可有效减少混浇坯长度,成分变化速率降低。   相似文献   

12.
为减少不镑钢连铸坯中夹杂物的数量,开展了不锈锅板坯连铸中包水槌实验。在水模实验的基础上.进行了连铸中包控流装置的生产试验。试验表明,中包控流装置可以比较有效地去除钢中大颗粒非金属夹杂物.  相似文献   

13.
CAS OB精炼和连铸过程钢中夹杂物来源示踪研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
通过添加示踪剂研究CAS OB的精炼过程和连铸过程以及板坯钢样夹杂物来源。结果表明,精炼过程和钙处理后的钢中显微夹杂物均含有钢包渣示踪元素镧;中间包钢样中的显微夹杂物同时含有镧和中间包示踪元素铈;板坯中的显微夹杂物含有镧、铈、钾、钠中的几种,说明钢液脱氧产物与钢包渣、中间包覆盖剂、结晶器保护渣均产生了反应。板坯中大型夹杂物主要源于结晶器保护渣,其次源于钢包渣,少部分源于中间包覆盖剂;大型夹杂物同时含有钾、钠、镧、铈中的几种元素,说明大型夹杂物是脱氧产物与卷入钢液中的钢包渣、中间包覆盖剂、保护渣或中间包内衬蚀损产物相互反应的复杂夹杂物。  相似文献   

14.
酒钢板坯中间包等温钢液流场的数值模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
 以酒钢板坯连铸中间包为研究对象,利用数学模拟方法,以挡墙与入口处、挡坝间的距离,挡墙和挡坝高度等为影响参数,对板坯连铸中间包流场进行优化设计,研究了中间包内钢液流场,对目前使用的中间包结构进行了优化,得出了有利于生产的设计数据。优化后酒钢二炼钢生产的铸坯在中板轧制时夹杂物缺陷下降了0.5%,提高了中间包的冶金功能。  相似文献   

15.
王卫华  刘洋  赵新宇  陈霞 《特殊钢》2016,37(6):17-21
为降低中间包尾坯判废率,预防中间包尾坯降拉速过程钢液卷渣,应用流体力学软件FLUENT,对尾坯降拉速过程进行优化,研究尾坯拉坯过程的拉速变化对钢厂3#板坯连铸机80 t中间包钢液紊流卷渣的影响。通过每次降拉速后的停留时间历程的湍动能时间跟踪曲线分析,确定了中间包尾坯降拉速优化方案。该方案在原方案基础上,将8 t铸余增加到10 t,缩短了各拉速下的持续拉坯时间,并将封顶操作从0.1 m/min提高到0.2 m/min,可减小尾坯卷渣的可能性和降低了生产成本,节约中间包尾坯降拉速总时间266.8 s和节约钢水量5.08 t。300mm×2000 mm 3#板坯连铸机采用优化操作后,每月尾坯废品总量从576.4 t降低到139.1t。  相似文献   

16.
通过添加示踪剂研究CAS OB的精炼过程和连铸过程以及板坯钢样夹杂物来源。结果表明,精炼过程和钙处理后的钢中显微夹杂物均含有钢包渣示踪元素镧;中间包钢样中的显微夹杂物同时含有镧和中间包示踪元素铈;板坯中的显微夹杂物含有镧、铈、钾、钠中的几种,说明钢液脱氧产物与钢包渣、中间包覆盖剂、结晶器保护渣均产生了反应。板坯中大型夹杂物主要源于结晶器保护渣,其次源于钢包渣,少部分源于中间包覆盖剂;大型夹杂物同时含有钾、钠、镧、铈中的几种元素,说明大型夹杂物是脱氧产物与卷入钢液中的钢包渣、中间包覆盖剂、保护渣或中间包内衬蚀损产物相互反应的复杂夹杂物。  相似文献   

17.
国内外连铸中间包冶金技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了连铸坯中夹杂物的来源和浇注过程中的二次氧化问题.介绍了国内外先进炼钢厂(新日铁、JFE、克鲁斯、迪林根、浦项和宝钢等)中间包夹杂物的去除与控制措施.通过增大中间包容量、采用H型中间包或离心流动中间包、设置中间包气幕挡墙和中间包控流装置,优化中间包结构.通过采用中间包密封吹氩技术控制中间包开浇的二次污染;采用汇流旋涡抑制器防止中间包浇注过程中卷渣;采用碱性包衬和碱性覆盖剂、中间包无氧化烘烤与电磁感应加热、中间包连续真空浇注处理和电磁过滤,可以降低钢水二次污染,防止二次氧化,促进夹杂物上浮,提高铸坯的质量.  相似文献   

18.
杨文  薛勇强  曹晶  王新华  王万军 《钢铁》2011,46(9):34-39
 低碳铝镇静钢(LCAK)常用于生产冷轧板,要求铸坯有高的洁净度。但连铸开浇阶段由于浇铸状态的不稳定,会严重恶化头坯洁净度。从铸坯成分和非金属夹杂物等方面系统研究了一定浇铸条件下低碳铝镇静钢头坯洁净度的变化,并讨论了头坯洁净度的影响因素。结果表明,头坯洁净度在开浇准数达到0.17后趋于稳定,这可为实际生产中铸坯质量评级提供帮助。研究发现恶化头坯洁净度的主要因素是中间包二次氧化,并且除了由空气造成的中间包二次氧化外,更大程度上的二次氧化是由中间包耐火材料及覆盖渣等因素造成的。还提出了几点改善头坯洁净度的措施,为生产实践提供一定的参考。  相似文献   

19.
利用湍流理论,建立中间包温度场的数学模型.通过建立中间包温度场的有限元模型,分析了有限元法在模拟中间包温度场方面的应用.基于有限元法对中间包温度场及其温度分布进行了分析研究,结果表明:中间包内钢水的流动在许多情况下表现为一种非等温状态下的流动,不同结构中间包内钢液温度分布有差异.优化后的中间包钢液的温度分布均匀,有利于提高连铸坯的质量.  相似文献   

20.
板坯连铸中间包流动控制及冶金效果研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
吴巍  韩传基  蔡开科 《钢铁》1999,34(10):14-15,23
针对安钢二炼钢板坯连铸机的产品质量问题,对中间包进行了改变设计,用数学和物理模拟方法研究了不同的控流装置对流场和夹杂物上浮率的影响,最后确定出合适的中间包挡墙+坝的内部结构生产实践证明取得了明显的冶金效果。  相似文献   

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