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相似文献
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1.
直馏汽油非临氢改质技术的工业应用   总被引:5,自引:1,他引:4  
摘要扬州石油化工厂20 kt/a直馏汽油非临氢改质装置的运行结果表明,石油化工科学研究院开发的RGw-l型直馏汽油非临氢改质催化剂的活性、选择性高,单程运转周期大于70 d,再生后反应性能完全恢复。改质反应产品收率高,干气产率小于2%。产品品质好,改质后汽油RoN提高30个单位以上,烯烃质量分数小于2%,是汽油降烯烃的优质调合组分;副产液化气的烷烃体积分数达95%以上,可以作为车用液化气。该催化剂还可用于含ct烯烃原料的改质。为直馏汽油和c。馏分的升值利用及炼油厂汽油降烯烃开辟了一条新途径。  相似文献   

2.
C4馏分和直馏汽油的非临氢改质技术及其工业应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
将C4馏分和直馏汽油混合料进行非临氢改质技术处理,可得到辛烷值高且烯烃含量低的汽油和富含烷烃的液化气.该非临氢改质技术在7万t/a C4综合利用装置上的工业应用结果表明,其主要产品是研究法辛烷值(RON)为84.2左右而烯烃质量分数为5.43%的稳定汽油和C3-4烷烃质量分数在90%左右而烯烃质量分数低于10%的液化气,同时副产少量干气;稳定汽油和液化气的收率平均值分别为67.45%,30.19%,且稳定汽油收率比设计值高了13.03个百分点,而液化气收率比设计值低了13.74个百分点,达到了多出稳定汽油、少出液化气的目的.  相似文献   

3.
在固定床试验装置上以直馏汽油、油田轻烃混合物为原料,对NK-2型非临氢重整催化剂进行了中试评价。工业装置应用表明,该催化剂对直馏汽油、油田轻烃等表现出很好的改质效果。原料在非临氢状态下,经过重整和异构化反应,改质汽油的辛烷值提高30个单位,苯、烯烃含量略有升高,芳烃含量小于30%,改质汽油收率73.12%,液化石油气收率24.26%,干气及损失2.62%。该催化剂具有良好的活性及稳定性,工艺过程简单,为炼油厂汽油的升级换代开辟了新的途径。  相似文献   

4.
石油化工科学研究院开发的石脑油非临氢改质技术在中国石化塔河分公司70kt/a石脑油异构化装置上的工业应用结果表明,加氢焦化石脑油非临氢改质处理后,可得RON为83.2、烯烃质量分数为1.83%的稳定汽油以及C_3~C_4烷烃质量分数为92.55%左右、烯烃质量分数低于10%的液化气,同时副产少量干气;稳定汽油和液化气的收率分别为71.38%和26.48%,达到了多产稳定汽油、少产液化气的目的。稳定汽油可作为品质优良的汽油调合组分,液化气脱硫后可作为车用液化气。  相似文献   

5.
直馏汽油非临氢改质技术的应用与分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
姚日远 《天然气与石油》2005,23(2):35-37,i002
介绍了扬州石油化工厂20kt/a的直馏汽油非临氢改质的工业应用情况,运行结果表明,该工艺具有改质汽油辛烷值高,烯烃含量低,干气产率低,总液收高的特点,是一种生产清洁环保汽油调和组分的新工艺。同时,提出了该工艺初期运行的实际问题,以便改进。  相似文献   

6.
低品质汽油催化改质及其工业实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了低品质汽油催化改质技术及其工业应用结果,在工业催化裂化装置上,对沧州炼油直馏汽油和焦化汽油进行改质,可得到90号高辛烷值汽油及产率为84%以上的液化气,汽油和轻柴油。  相似文献   

7.
介绍了直馏汽油非临氢改质技术的反应机理及工业特点,直馏汽油非临氢改质技术通过在扬州石油化工厂和沈阳石蜡化工有限公司两套装置的成功应用,以及延安炼油厂直馏汽油非临氢改质项目的设计选型,用大量工艺指标及工业运行数据,说明中石化北京石油化工科学研究院开发的直馏汽油非临氢改质技术具有流程简单,投资小,操作条件缓和,干气产率低,经济效益高的特点。  相似文献   

8.
直馏汽油非临氢改质技术的工业应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了中国石化石油化工科学研究院开发的直馏汽油非临氢改质技术在扬州石油化工厂的工业应用情况,该技术可使汽油中芳烃含量明显增加,汽油RON提高约30个单位,同时还可生产部分液化石油气。  相似文献   

9.
降低催化裂化汽油烯烃技术--FDFCC工艺   总被引:13,自引:1,他引:12  
根据催化裂化过程中烯烃转化机理,提出了一种并联双提升管催化裂化反应体系——FDFCC工艺,其中一根提升管用于重油裂化,另一根用于汽油改质。工业实施结果表明,该工艺可以显著降低催化裂化汽油的烯烃含量,烯烃体积分数降低20~30个百分点,硫含量下降15%~20%,改质汽油诱导期增加,MON和RON略有增加,芳烃中苯含量基本维持不变,芳烃含量虽有所提高,但远远小于规定指标。与常规FCC工艺相比,FDFCC工艺的汽油产率下降4~5个百分点,液化气和柴油产率均增加2个百分点左右,(焦炭 干气)产率增加小于1个百分点。  相似文献   

10.
提高直馏汽油辛烷值的异构化技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
兰州炼油化工设计院设计开发的直馏汽油异构化技术在长庆油田公司马岭炼油厂 40kt/a直馏汽油改质装置上的工业应用表明 ,该工艺操作方便 ,生产方案灵活 ,MON为 47.6的直馏汽油经异构化改质后按 90号汽油生产方案运行改质汽油的RON达 91.5 ,烯烃含量仅为 13 .78% ,芳烃含量为 14 .95 % ,但产品收率略低于设计指标。直馏汽油异构化技术有较高的推广应用价值  相似文献   

11.
四川石化南充炼油厂原有1套100 kt/a直馏汽油芳构化装置,后采用中国石化石油化工科学研究院开发的直馏汽油与混合碳四非临氢改质技术对该装置进行了扩能改造,装置处理能力提高到180 kt/a。1年多的实际运转结果表明,与原有技术相比,采用新技术后装置的产品分布更为合理,汽油产品的收率提高幅度大,副产品干气收率降低,能耗也相应降低。说明直馏汽油与混合碳四非临氢改质技术在液体收率和能耗等方面均优于装置原来采用的直馏汽油芳构化技术,是当前直馏汽油非临氢改质的首选工艺技术。  相似文献   

12.
 将磷钨杂多酸季铵盐相转移催化剂/双氧水(Q3[PO4(WO3)4]/H2O2)体系应用于FCC汽油的液-液高效催化氧化降烯烃. 结果表明, 在H2O2用量2.5ml、剂/油质量比1:40、pH值3.33、反应温度60℃、反应时间1h的条件下, FCC汽油烯烃体积分数下降了23.56%, 而汽油辛烷值基本保持不变. 处理后的FCC汽油完全符合我国清洁汽油规定的烯烃体积分数低于35%的新标准. 对FCC汽油加入催化剂前后烯烃含量分布的分析结果表明, FCC汽油在该催化体系中烯烃含量的下降主要集中在C5、C6、C7等低碳烯烃上. 另外,还对该催化氧化体系脱除FCC汽油中的硫含量进行了初步探讨.  相似文献   

13.
中国石化股份有限公司荆门分公司在催化裂解装置上应用了降低汽油烯烃含量的新技术,该技术是将装置内及装置外的汽油馏分循环至提升管底部进行改质。在对DCC装置产品分布和柴油性质、油浆性质影响较小的条件下,通过对不同汽油馏分的再转化可以将DCC装置汽油中烯烃体积分数从72.12%降至47.6Voo~50.6%,经调合后可作为新国标93号商品汽油出厂,同时可增加丙烯产率。工业应用结果表明,不同汽油馏分再转化降低DCC装置汽油中烯烃含量的幅度为:稳定汽油〉粗汽油〉装置外焦化汽油和直馏汽油混合物。  相似文献   

14.
催化裂化汽油催化改质降烯烃反应规律的试验研究   总被引:11,自引:1,他引:10  
利用催化裂化催化剂在小型提升管催化裂化装置上对催化裂化汽油催化改质降烯烃过程的反应规律进行了试验研究,详细考察了反应温度、剂油比、反应时间、催化剂活性以及催化剂类型对催化裂化汽油改质降烯烃过程的影响。试验结果表明,随着反应温度、剂油比、反应时间以及催化剂活性的增加,改质汽油烯烃含量降低的幅度增加。催化裂化汽油改质后,烯烃含量大幅下降,异构烷烃和芳烃含量有较大幅度的增加,烯烃含量可以降低到汽油新标准的要求,辛烷值基本维持不变,并且汽油收率高,液体收率维持在98.5%以上,(干气 焦炭)产率损失小。  相似文献   

15.
在小型提升管流化催化裂化(FCC)装置上,使用FCC催化剂,进行了甲醇与FCC汽油的混炼实验,考察了反应温度、甲醇与FCC汽油的质量比(混炼比)及甲醇不同进料位置对精汽油族组成、裂化气组成和液体收率的影响。实验结果表明,甲醇与FCC汽油共混进料的反应效果优于甲醇提前或延后FCC汽油进料时的反应效果;甲醇与FCC汽油混炼在改善汽油质量的同时,有利于增产裂化气和提高液体收率。甲醇与FCC汽油混炼的适宜条件为:反应温度400~420℃、混炼比为5%~10%、剂油比10~12。在此条件下,FCC汽油烯烃含量下降50%以上,液体收率增加3%左右,裂化气中干气质量分数小于1.5%,精汽油与液化石油气收率之和达到98%以上。  相似文献   

16.
In order to fulfill the requirement of environmental protection, experimentation of reducing FCC gasoline olefin content and optimization of the process operating conditions were studied in a small fixed vector. Under the action of a macroporous molecular sieve catalyst, which consists of active composition of Ni and Mo metal in β-zeolite supporter, when the reaction temperature was 140°C, reaction pressure was 2.0 MPa, and space velocity was 1.0 h-1-2.0 h-1, aromatization reactions, isomerization reactions, and hydrogen transfer reactions happened, so that the olefin, benzene, and arene in product gasoline were no more than 35%, 2.5%, and 40%, respectively. The octane number of petroleum is slightly increased. And it overcomes the disadvantage of losing octane by hydrogenation process. The catalyst could be regenerated using a multi-cycle with an average running cycle of about 96 hr. The results show that the process reaction condition is relaxation, process is non-hydrogenation, process flow is simple, technical and economic target is advanced, benefit is high, and cost is low.  相似文献   

17.
1 PrefaceInordertoreducetheemissionofharmfulexhaustedgasandtinyparticlesfromvehicles,morestringentregulationfortransportationfueliscomingintoeffectinmanycountriesandareas(seeTable 1and 2 ) .ItcanbeseenfromtheTablesthatlessandlesssulfurandolefincontentsing…  相似文献   

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