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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
我厂Φ4.2m×11m水泥磨系统自投产以来,生产较为稳定,但在生产过程中也不乏出现各种问题,造成台时产量迟迟不能达到设计指标,在解决这些问题的同时,我们总结了一些经验和办法,以供同行参考。1生产系统的基本情况1.1系统流程见图1图1水泥磨系统工艺流程1.2系统主要设备主要设备规格性能见表1。表1主要设备辊压机(2台,其中1台备用)RPV100-630,通过量:120t/h水泥磨Φ4.2m×11m,生产能力:110t/h,装球量:182tO-Sepa选粉机N-2000,最大喂料量:400t/h,成品量:110t/h细粉分离器2-Φ3350,处理风量:12000m3/h除尘器LPF-8/12/7,处理风量:44550m3/h,…  相似文献   

2.
<正>0前言葛洲坝老河口水泥有限公司一条5 000t/d水泥熟料生产线,其水泥磨系统是由两台φ4.2 m×13 m水泥磨配套CLF170—100辊压机组成的联合粉磨闭路系统。自2010年投入生产以来,水泥磨除尘器运行效果一直不是很理想,系统运行阻力高,磨机产量仅维持170~180 t/h左右,单位能耗较高,市场处于销售旺季时难以满足生产要求。考虑到磨机系统设备配置较大,产量有提升空间,为此决定对除尘系统进行改造。  相似文献   

3.
1概述我厂新建一条生料磨生产线,采用一台Φ3.4m×7.5m的烘干生料磨,产量为54t/h。磨尾废气的处理原设计采用一台大型的振打式玻纤扁袋收尘器,兼收提升机和高效选粉机的排风粉尘。工艺设计总风量为76000m3/h。因除尘器选型不合理,投产后粉尘排放浓度严重超标,磨机通风不  相似文献   

4.
张涛  章园  李宇 《水泥技术》2021,(1):46-49
山西某5 000t/d水泥熟料生产线配备的水泥磨用LFGM128-2×8型气箱脉冲除尘器,运行阻力>3 000Pa、粉尘排放浓度>30mg/m3(标),无法满足环保要求.在对运行工况和结构特点进行分析后,利用原基础将气箱脉冲除尘器改为长袋低压脉冲袋除尘器,达到了粉尘排放浓度< 10mg/m3(标)、运行阻力< 1 00...  相似文献   

5.
张明亮 《水泥》2017,(Z1):50
我公司水泥磨原主收尘器为PPCA128-2×11气箱式脉冲袋除尘器,电气控制采用施耐德(TWDLCAA24DRF)PLC控制系统,收尘滤袋长3 m,脉冲清灰阀32个、提升阀16个、卸灰阀4个、空气斜槽风机2台、温度监控点3个、差压监控点1个,清灰系统只能“离线”工作。设计风量为220?000 m3/h,收尘器出口粉尘排放浓度>30 mg/Nm3。2015年《水泥工业大气污染物排放标准》执行以后,新乡市政府要求水泥企业水泥磨收尘器颗粒物排放浓度<10 mg/Nm3,由此,我公司决定进行水泥磨主收尘器系统改造。  相似文献   

6.
我公司3台Φ2.2×7m生料磨,利用选粉浓度理论,对该粉磨系统进行了以下技术改进,使产量从28t/h提高到30.5t/h。主要改进:(1)增加研磨体装载量1.5t,并采用了六级配球;(2)将Φ4m离心式选粉机的8块长度为300的小风叶改成4块长400的小风叶;(3)在磨尾排气管与袋式除尘器之间增设一台离心式引风机,以增加磨内通风量;(4)增加磨尾提升机的料斗数量,借以提高运送能力。提高磨机产量的几项改进@李涛$山东苍山县泉山水泥有限公司 @王春雪$山东苍山县泉山水泥有限公司  相似文献   

7.
我公司3台Φ2.2×7m生料磨,利用选粉浓度理论,对该粉磨系统进行了以下技术改进,使产量从28t/h提高到30.5t/h。主要改进:(1)增加研磨体装载量1.5t,并采用了六级配球;(2)将Φ4m离心式选粉机的8块长度为300的小风叶改成4块长400的小风叶;(3)在磨尾排气管与袋式除尘器之间增设一台离心式引风机,以增加磨内通风量;(4)增加磨尾提升机的料斗数量,借以提高运送能力。提高磨机产量的几项改进@李涛$山东苍山县泉山水泥有限公司 @王春雷$山东苍山县泉山水泥有限公司  相似文献   

8.
<正>我公司Φ3.8m×13m的开路水泥磨配套PPW96-6磨尾除尘器,处理风量34 560m3/h。脱硫石膏和混合材的含水量一般在18%~30%。在生产过程中,为保证出磨水泥细度,磨尾拉风量降低,在5 184m3/h左右,除尘器进风口出现灰尘沉降黏结现象,堵塞进风口,造成除尘器的效率下降。为此,我们在除尘器进风口位置增加两排200mm×1 500mm气室,气源由出磨斜槽第一个风机  相似文献   

9.
刘浩宇 《水泥》2003,(11):65-65
我公司年产20万t立窑水泥生产线配套的生料磨为Φ2.2m×5.5m。磨尾除尘系统采用旋风除尘器与电除尘器串联。该系统设备属于20世纪80年代产品,设计上存在诸多不合理之处,加之使用时间较长,除尘效果每况愈下,粉尘超标排放。针对这种情况,公司于2002年元月份对其进行了改造。1存在的问题1)旋风除尘器该除尘器为双筒式结构,电动机功率7.5kW,由于管径较细(d=350mm),系统阻力大。尤其是冬季,粉尘含水量在4%左右,经常管路被粉尘堵塞,磨内通风不畅,过粉磨、涨磨现象时有发生,磨机产量仅为8.7t/h。2)电除尘器电除尘器电场设计不合理,截面积较小(3.2m…  相似文献   

10.
李景贵  徐才利  唐兴国 《水泥》2003,(12):16-17
我公司720t/d水泥熟料生产线经改造后生产能力现已达到1200t/d,配用Φ2.2m×4.4m风扫式煤磨系统。投产初期煤磨系统多次引发火灾,造成了重大的经济损失。1煤磨系统概况1.1主机设备及流程煤磨系统主机设备见表1,工艺流程见图1。表1煤磨系统主机设备粗粉分离器Φ2200mm,处理风量17100m3/h,压力损失980Pa旋风除尘器Φ2000mm,处理风量19000m3/h煤磨主排风机风量:21100m3/h,风压:6742Pa,转速:1450r/min电除尘器CDWM12-600-2/Ⅰ,有效面积:12m2,处理风量:26000m3/h,烟气露点>45℃,烟气温度:60~120℃露天堆场的原煤经胶带输送机喂入1台复摆颚式…  相似文献   

11.
甘肃武山水泥厂制成车间#3水泥磨为Φ3.8m×12m闭路磨,设计产量55t/h。此磨的磨头和磨尾各配置了 1台 FD510-148回转反吹袋除尘器。这2台除尘器均系我国20世纪80年代初的产品,1992年投入运行以来,运行不稳定且故障率高、清灰不力且破袋频繁,致使粉尘超标排放,成为  相似文献   

12.
北京水泥厂2 000t/d水泥生产线水泥粉磨工艺系统采用了新型128-2×6高密度离线气箱脉冲式收尘器。该收尘器是收集由O-Sepa选粉机分离的水泥成品,含尘风量处理约140 000 m3/h,同时承受高达1 300g/Nm3的水泥入口浓度。 该系统投入生产初期,系统阻力大,产量不达标,经分析,其诱因就是这台收尘器出了问题。1 工艺流程及主要技术参数 水泥磨工艺流程见图1。  相似文献   

13.
1前言 我厂2000t/d新型干法生产线的水泥粉磨是由两台Ф3.8×12m闭路磨承担,设计台时产量425R水泥为65t/h,525R水泥为55t/h.但该磨自试产以来,磨机的台时产量一直达不到设计能力,425R台时产量在60t/h左右,525R台时产量在40t/h左右.为此,我们对1#水泥磨采取了一系列技术改造措施,使磨机的台时产量大幅度提高,425R台时达到70t/h左右,525R台时达到50t/h左右(比表面积355m2/kg).现对改造情况作一简单介绍,仅供参考.  相似文献   

14.
0 前言 湖南韶峰水泥集团有限公司规格为φ2.5 m×3.9 m的风扫式煤磨配套的MDC89-7袋式除尘器于1993年投用,经十多年的生产应用,其导流板及风道损坏达80%左右;外壳、主风道因烧袋和腐蚀,严重变形且花板变得很薄;反吹风道变形穿孔,提升阀密封不严,导致清灰时风量流失严重,运行阻力增加,系统产量降低,且系统中含氧量增加,带来安全隐患;除尘效率下降、污染严重,粉尘排放浓度高达1 g/m3;系统能耗高,且维修强度大(每个滤袋重50kg,每次换袋需12人)且费用高.为此,该公司于2004年4月对该煤磨除尘器进行技术改造,取得了明显的效果.  相似文献   

15.
5 000 t/d水泥熟料生产线配套的POLYSIUS RMR57/28/555型辊式生料磨,自投产以来生料磨台时产量偏低,系统通风阻力过大,入磨压力在-650 Pa左右,单位产品电耗偏高,系统漏风点较多……实施改造后,产量由420t/h提至470t/h左右,电耗由原来的19.8 kWh/t下降至16.5 kWh/t.  相似文献   

16.
邓炯 《水泥》2011,(5):23-24
我公司5 000t/d生产线于2009年10月投产运行,其中两台Φ4.2m×13m水泥磨配辊压机及高效选粉机组成了联合粉磨系统。在投产初期,水泥磨台时产量在140t/h左右,而设计能力为160t/h。公司在未改变水泥磨系统设备及工艺的情况下,通过加强熟料的管理,显著提高了水泥磨的台时产量。  相似文献   

17.
王强  杨柳  白仁为 《水泥》2014,(8):39-40
<正>我厂有一台Φ3.8m×13m(不带辊压机预粉磨)的闭路水泥磨,设计生产能力60t/h,研磨体装载量174t,主电动机功率2 800kW;配N1500 O-Sepa选粉机,主风机处理风量115000m3/h、全压8 000Pa。2010年生产P·O42.5水泥平均台时产量为80t/h。为提高磨机产量,降低水泥工艺成本,我厂遵循"多破少磨"的原则,对该水泥磨系统进行了技术改造。1初步改造方案1)新增一套CLF140-65辊压机、V2000选粉机预粉磨系统与原有水泥磨组成联合粉磨系统;新建混凝  相似文献   

18.
Φ4m旋风式选粉机的改造   总被引:2,自引:0,他引:2  
1概述我厂#5窑水泥粉磨为2台Φ3.8m×12m的双仓球磨机,各配1台Φ4m旋风式选粉机组成因流粉磨系统。其中磨机设计能力#525硅酸盐水泥产量55t/h,#425水泥产量65t/h;选粉机主轴转速87r/min~174r/min;配75kw电动机,选粉机循环风机风量为123000m3/h,风压2200Pa,配132kw电动机,我厂通过对选粉机的几次标定,发现选粉机选粉效率低(平均30%左右),循环负荷高(平均380%左右),唐内存在严重过粉磨现象,造成磨机台时产量低(井425产量约57t凡,井525产量约42t小),且细度难以控制,中空操作难度大。于是我们会同南京化工大学于199…  相似文献   

19.
我公司有两台Ф2.2×6.5m双仓圈流生料磨,台时产量一直徘徊在17.5t/h左右,吨生料粉磨电耗23.6kWh。将磨尾风机由Y5-47-6C(风量28800m3/h、2039Pa、功率22kW)改为Y9-38(风量34428m3/h、3000Pa、45kW)后、在磨尾加一台直径Ф750mm高1500mm热风炉,对磨内物料微烘干,台时产量提高至24.4t/h,吨生料电耗降低6.45kWh;2009年8~12月份降低电耗成本24.2万元。  相似文献   

20.
我公司采用两台Φ3.8 m×13 m球磨机,在实际生产中粉磨P.C32.5R级水泥台时产量并不理想,仅有75 t/h左右。为满足生产需要,公司将两台水泥磨由原来的三仓磨改为双仓闭路磨,同时两台水泥磨分别采用不同的隔仓板,优化磨内衬板结构,优化磨球级配,两台水泥磨台时产量均稳定在85 t/h左右。  相似文献   

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