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我公司2 500t/d生产线采用粉煤灰作为铝质校正原料,其配置一台悬挂式螺旋秤,主要由稳流螺旋给料机、计量螺旋给料机、拉力传感器以及电控系统等部件组成。该设备自2006年10月投入运行以来,一直受计量不稳定、大幅度的波动所困扰,无法正常配料使用。 相似文献
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通过对比分析钛石膏下料口三种技改方案的优缺点,最终选择方案三,即将原物料仓下部的稳流仓除去,直接在物料仓下料口处连接二通裤衩,分别下料,并在两边下料口侧各加装一台0.75kW的振动器,有效解决下料黏堵问题,提高了配料的稳定性,减少了工人的劳动强度,为企业的清洁生产、可持续发展起到了积极的作用。 相似文献
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在水泥行业中,利用粉煤灰配料能给水泥企业降低原料成本,增强企业的竞争力,而粉煤灰的有效存储、均化和精确计量、定量控制是实现粉煤灰配料的首要前提。但粉煤灰是一种流动性极好,容重较轻的粉状物料,工艺设置不合适会造成计量不准、给料不稳、冲料、跑料等问题。以下介绍目前比较成熟的几种设计方案,供大家参考。 相似文献
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随着我国燃煤电厂的发展,固体废弃物———粉煤灰的处理,已显得尤为迫切。走“产品型”粉煤灰综合利用之路,是实现经济、社会效益同步提高的最佳途径。“双掺”法(代100%粘土配料和作混合材)解决了粉煤灰水泥生产中配料、计量、成球、立窑煅烧操作、磨机钢球级配等方面的技术难题,以及粉煤灰水泥初凝时间较长,早期强度偏低的质量问题,使吨水泥粉煤灰的掺加量提高到38%以上。本文结合生产实践,对粉煤灰“双掺”法生产硅酸盐水泥需注意的问题作一概括介绍。1粉煤灰贮存库的布置粉煤灰贮存库的布置应为最靠近磨头的一个库,以… 相似文献
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<正>我厂从2001年开始尝试使用粉煤灰作为混合材,替代黏土用于生料配料。在两条生产线上共安装300t粉煤灰钢仓4个,混凝土仓1个。针对粉煤灰结拱堵仓的现象,采取了许多解决措施。现将其中两个经济有效的经验作一介绍。1选择粉煤灰的细度 相似文献
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我公司二期水泥粉磨系统粉煤灰计量使用的是KXT(F)科氏力秤粉煤灰定量给料系统。自2007年8月投产至今,该系统基本满足生产配料使用,计量精度在3%以内,控制精度在2%以内,现就使用过程中出现的问题和对策做一技术交流。 相似文献
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粉煤灰作为水泥生产中的一种辅助材料,既可作为原料在生料配料时加入,也可作为混合材直接添加到水泥中,由于粉煤灰流动性好,对其计量和控制较困难,我公司在生料配料和水泥混合材中都使用了粉煤灰,在水泥磨添加粉煤灰技改工程中我们采用的粉煤灰计量工艺技术效果很好,本文就该计量系统作一介绍。 相似文献
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吊挂式螺旋恒速秤配料控制系统(以下简称配料系统)在水泥行业生产中逐渐被推广采用。该配料系统在我厂粉煤灰添加中由于计量控制精度高,稳定性较好,扬尘小而获得了成功应用。 1 配料系统组成及工作过程 配料系统采用一机多路计量配料控制,属动态连续称量。该配料系统有一特点是在密封螺旋闸门下边加装了破拱机构,其优点是保证粉煤灰 相似文献
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在对粉磨系统作业全过程进行排查的过程中,不仅发现混合材料的水分含量偏高,系统漏风点多,配料秤计量偏差大,粉煤灰库卸料不稳定,还发现入辊压机石灰石粒度大,进料皮带机除铁器未投入使用,称重仓物料离析现象严重,辊压机辊缝波动大,辊压机辊面、辊边缘、侧挡板和进料装置等处磨损严重,管磨机隔仓板和出磨篦板篦缝卡堵,入磨物料细粉多等... 相似文献
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<正>由于我公司地处北方,物料水分相对较低,所以4 600t/d生产线生料制备采用辊压机终粉磨系统,即物料经CLF200-160辊压机挤压后,进入VX12020型选粉机进行分选,粗料经NSE1800循环斗式提升机回稳流仓,重新入辊压机,细粉则进入XR4000精细选粉机细选,合格物料经旋风除尘器收集入生料均化库,粗粉经斜槽输送至稳流仓。正常配料方案采用石灰石、砂岩、铁粉污泥和湿粉煤灰配料,运转稳定,台时产量461t/h,生料电耗12.5kWh/t。自采用高铝铁矿渣替代湿粉煤灰配料后,出现了一些问题,经过分析和研究,并采取了有效措施,使问题得以解决。1高铝铁矿渣使用前后的情况对比及分析 相似文献
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我厂于1994年开始利用粉煤灰双掺技术生产水泥(生料配料、水泥配料中都用粉煤灰)。经过十多年的实践.我们在利用粉煤灰生产水泥方面摸索了一点经验,本文作一介绍。 相似文献
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我公司不断探寻新型低成本可替代原料。粉煤灰为粉状物料且水分较高,容易堵下料口,造成下料困难,经过多次实验发现,煤矸石与湿粉煤灰成分相近,其为块状物料,易于输送,价格较湿粉煤灰更为低廉,具有较高的资源替代性。煤矸石可替代现有的铝质校正材料湿粉煤灰进行生料配料。使用煤矸石配料能减少煤的配入量,使系统实物煤耗降低约0.5 kg/t;煤矸石到厂价格较湿粉煤灰价格便宜20元/t左右,可有效降低生料配料成本,具有较好的经济效益。煤矸石中硫含量较高且波动较大,可能造成烧成系统结皮、尾气硫超标等,使用时应加强煅烧工艺控制,并做好硫排放控制措施。 相似文献
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我公司2500t/d生产线自投产以来一直用黏土代替粉煤灰进行配料。现在因生产低碱水泥而重新采用粉煤灰配料,但粉煤灰皮带秤易产生窜料、自流问题,影响了生料质量。我们通过改造皮带秤上方卸料罩的方法解决了此问题。 相似文献
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用"石灰石 硅石 铜矿渣 粉煤灰 粘土"五组分配料生产低碱熟料在实际生产中是完全可行的,生产的熟料完全符合同家标准的要求,并且和生产普通熟料相比,利用粘土和粉煤灰配料不仪大大改善了熟料易烧性,并且每年至少可节约6200t的烟煤,同时也利用了大量的工业废渣如铜矿渣和粉煤灰.在控制碱含量不超标(<0.6%)的前提下,按照"粘土:粉煤灰=1:2"的体积比现场搭配进行配料完全能够满足生产要求.从长期稳定运行的角度考虑,应使用简易的原料库或仓来进行配料,并增加相应的计量设施;若只是短期生产低碱水泥熟料,应加强对原材料的质量控制. 相似文献