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云南云天化国际化工股份有限公司三环分公司(以下简称三环公司)600 kt/a硫磺制酸装置于2007年2月建成投产,设计采用“3+1”二转二吸工艺流程.干吸工序设置脱盐水换热器,通过加热脱盐水回收部分干吸热能,但大部分热能由循环冷却水带走,整个装置热能回收利用率不高、冷却水消耗量大[1].为充分回收利用干吸工序热能资源,三环公司于2008年底启动低温位热能回收(HRS)项目建设,该项目设计在原有制酸装置上进行技术改造,即在原一吸塔前增设1台HRS塔,原一吸塔作为HRS热回收的二级塔使用[2-3].该项目于2010年2月建成投产,现运行稳定. 相似文献
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刘刚 《化工粉体工程设计》2010,(5):20-22
硫酸生产装置的低温热回收是我国硫酸工业"十二五"发展规划中的节能减排目标之一。介绍了国产化低温热回收(DWRHS)技术在800kt/a大型硫磺制酸装置中首次成功投产,各项工艺指标都达到了设计要求,运行稳定,自控水平较高,产汽率达0.5t/t,该装置操作简单、产汽率高,投资少、收益高,可在大型硫酸生产装置中推广应用。 相似文献
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800 kt/a硫磺制酸装置国产化低温热回收系统投产概要 总被引:1,自引:0,他引:1
刘刚 《硫磷设计与粉体工程》2010,(5)
硫酸生产装置的低温热回收是我国硫酸工业"十二五"发展规划中的节能减排目标之一.介绍了国产化低温热回收(DWRHS)技术在800 kt/a大型硫磺制酸装置中首次成功投产,各项工艺指标都达到了设计要求,运行稳定,自控水平较高,产汽率达0.5 t/t,该装置操作简单、产汽率高,投资少、收益高,可在大型硫酸生产装置中推广应用. 相似文献
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介绍了中化开磷800kt/a硫磺制酸装置工艺流程及主要设备选型情况.该装置采用"3+1"二转二吸工艺流程并配套国产化低温位热能回收系统,除钒催化剂外设备全部实现国产化.装置投产以来运行稳定,各项工艺指标均达到或超过设计值,尤其是新上低温位热能回收系统0.7MPa蒸汽产量超过0.52t/t,经济效益可观. 相似文献
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详细介绍了80kt/a硫磺制酸的工艺流程、设备特点、设计和生产中出现的各类问题及解决措施。开车后装置运行良好,各项指标达到设计要求。环境效益及经济效益均优于的硫铁矿制酸。 相似文献
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云南宜良磷化工总厂共投资1200万元建成一套30kt/a硫磺制酸装置。投产以来运行情况良好,产量已超过设计能力,转化率达99.5%,吸收率达99.99%。硫磺消耗定额0.352t/t酸。文章对硫磺质量,液硫温度,液硫输送及点火升温等问题进行了更深入的探讨。 相似文献
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近十年间,我国硫磺制酸工业发展很快,装置规模逐步扩大,为加快国产化步伐,针对600-800kt/a硫磺制酸装置,探讨了提高装备国产化率的诸因素,认为国产的主鼓风机,精硫泵、浓硫酸循环泵等可满足长周期稳定运行的要求,使装备的国产化高由87%提高到94%-96%。 相似文献
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介绍威顿(中国)一期新增HRS(低温热能回收系统)工艺流程、特点和主要设备,以及主装置相关配套HRS技术改造工作。装置自2011年12月投产以来运行稳定,转化率、吸收率等工艺指标均达到设计要求。低压饱和蒸汽日增产近50%,充分利用了废热,提高了经济效益。 相似文献
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介绍了湖北三宁化工股份有限公司800 kt/a硫磺制酸装置的工艺技术、主要设备及在节能降耗方面进行的一些优化设计。该装置采用带HRS的"3+1"二转二吸工艺流程,同时配置动力波尾气处理系统。该装置运行稳定,高、中温热回收系统吨酸产汽率高达1.27 t,当转化工序进气φ(SO2)为11.5%时,总转化率为99.8%,排放尾气ρ(SO2)低于100 mg/m3。 相似文献
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介绍了四川宏达股份有限公司200 kt/a硫磺制酸装置废热回收系统工艺和设备的改造情况.分析原有废热回收系统存在的问题,通过提高进焚硫炉干燥空气温度多产蒸汽,有效提高了热能回收利用率.改造后,装置运行状况良好,副产2.45 MPa、400 ℃过热蒸汽31.6 t/h,产汽率达到1.264 t/t,经济效益明显. 相似文献
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涪陵化工股份有限公司通过优化新建300kt/a硫磺制酸装置的工艺设计和设备选型,实行设备和大宗物资招标采购,执行工程施工监理,强化工程建设管理,严格财务支出,有效地控制了工程建设投资,使装置总投资控制在6000万元以内,建设工期10个月,投资省,产出快,从运行情况来看:装置设计合理,工艺操作稳定,控制技术先进,各项技术指标均达到或超过设计值,达到国内同类生产装置的先进水平。 相似文献
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介绍了300 kt/a硫磺制酸装置尾气脱硫技改情况,重点阐述了二级脱硫改造工艺流程、设备选型及相关运行数据,改造后硫酸装置尾气中的颗粒物(ρ)由30 mg/m^3降到5 mg/m^3,ρ(SO2)由120mg/m^3降到20 mg/m^3以下,达到了环保要求,取得了良好的效果。 相似文献
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介绍了江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司400 kt/a硫磺制酸装置工艺设计和设备选型情况。该装置配套的低温废热回收装置全部采用国产设备,运行稳定可靠。SO2风机采用高压变频调节,在系统不能满负荷运行及开停工过程节能效果明显。硫酸装置吨酸产汽量达到1.69 t,转化率基本保证在99.9%以上。该装置工艺、设备选型合理,运行稳定,开工率达到99.8%。 相似文献
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消化吸收国外先进技术进行国产化设计和装备的600 kt/a硫磺制酸装置,以固体硫磺为原料,采用快速熔硫、过滤、液体硫磺燃烧、废热回收、两转两吸生产工艺,单系列设计能力1800t/d。试生产期间出现了一些问题,如:快速熔硫槽能力不足;转化率不高,致使尾气SO2排放指标不合格等。改进后,主要技术经济指标及生产能力已达到设计要求。 相似文献