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相似文献
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1.
介绍昆钢采用转炉一连铸工艺开发试制45钢,分析了开发试制过程中出现的问题,并进行了改进,使45钢的化学成分控制和铸坯质量明显改善。  相似文献   

2.
对生产易切削钢SUM43的连铸工艺进行了研究。研究表明:通过采取严格控制Mn/S比大于5、选用特定的保护渣、保证中间包过热度小于30℃、优化电磁搅拌参数、选用特定的二冷冷却方式及控制适当拉速等措施,可保证易切钢连铸的顺利浇注并能明显减少铸坯内裂,降低成份偏析及保证铸坯良好的表面质量。  相似文献   

3.
郭平 《河北冶金》2016,(5):15-17
钢液在凝固过程中由于碳的不均匀分布导致了铸坯碳偏析。研究了钢水过热度与拉速、二冷比水量、电磁搅拌强度对齿轮钢铸坯碳偏析的影响。结果表明:拉速控制在1.7 m/min,过热度控制在20~35℃;结晶器电磁搅拌强度和末端电磁搅拌强度扭矩分别在32 N.cm、15 N.cm,比水量在0.6 L/kg时,连铸坯碳偏析改善比较明显。  相似文献   

4.
介绍采用"BOF→LF→RH→CC"工艺开发的SWRH72A:钢中全氧w(TO)≤13×10-6,碳中心偏析指数控制在0.94~1.06,以及成品盘条的性能。  相似文献   

5.
研究的重轨钢(/% :0, 68 - 0. 73C,0. 20~0. 30Si,l. 05 ~ 1.15Mn, ≤0. 015P, ≤O. 012S, ≤O. 003 5 Al,≤ O. 000 15[H], ≤0.006 0[N], ≤O, 002 0[0])的冶金流程为铁水脱硫预处理-120 t 转炉-LF-RH-280 nun x 380 mm 坯连铸。分析证实铸坯偏析是钢轨低倍检验和超声波探伤不合格的主要原因。试验研究了钢水过热度、拉速、结 晶器电磁搅拌、二冷水量和凝固末端动态轻压下对铸坯中心碳偏析的影响。通过采用优化的工艺措施:钢水过热 度15~30 拉速0.60 - 0. 75 m/min和恒拉速,结晶器电磁搅拌强度400 A,二冷比水量0.25 L/kg,轻压下6~7mm等,铸坯一般疏松≤1. 0级,中心疏松≤0. 5级,点状偏析≤0. 5级,等轴晶率≥37%,中心碳偏析指数0.94 ~ 1.06钢轨超声波探伤合格率提高至99. 3%以上。  相似文献   

6.
钢液过热度控制对连铸工艺和铸坯质量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
鲁路  鲁开嶷 《特殊钢》2008,29(5):50-51
研究了25 t钢包炉和16 t中间包中GCr15、60Si2Mn、40Cr和20钢液的过热度控制。钢液过热度控制主要取决于钢包衬蓄热过程达到平衡状态时钢液温降速率-钢包和中间包钢液温降速率分别为≤1℃/min和≤0.5℃/min;钢液过热度为15~35℃时,200 mm×200 mm铸坯等轴晶率可达20%~30%,连铸拉漏率≤0.23%,铸坯质量良好。  相似文献   

7.
8.
9.
钢液凝固过程中碳的不均匀分布是导致铸坯低倍碳偏析的主要原因,研究了钢水过热度、拉速、电磁搅拌强度对铸坯碳偏析指数的影响。在正常生产条件下,将中间包浇铸过热度控制在20~30℃、拉速1.8 m/min、结晶器电磁搅拌在200 A和4 Hz,对铸坯碳偏析改善有利,碳偏析指数降到了1.02。  相似文献   

10.
介绍经UHP电弧炉 LF CC工艺路线冶炼T10A钢种的工艺方法,从对该钢种机械性能的要求出发,分析了冶炼、精炼、连铸应采取的技术措施;并对一些重要的工艺参数进行了探讨;试生产结果表明,连铸坯质量较好,无明显缺陷。  相似文献   

11.
本文介绍了合钢第二炼钢厂转炉试生产45^#钢过程中,在冶炼终点控制、钢水质量、全程温度控制和连铸等方面所做的试验研究工作,总结了45^#钢转炉连铸生产工艺和质量控制经验。实践表明,该工艺设计合理,所生产的45^#钢完全符合GB699—88的要求。  相似文献   

12.
通过对投产初期的攀钢2号立弯式板坯连铸机连铸工艺进行优化研究,中间包钢液过热度控制在20~30℃,在铸机拉速达到1.80 m/min以上,最高达到2.00m/min的情况下,攀钢2号立弯式板坯连铸机生产的Stb32,IF等低碳铝镇静钢铸坯表面无清理率90%以上,铸坯T[0]20×10-6以下,铸坯中心偏析小于B1.0级,铸坯中间裂纹小于0.5级的比例达到100%.  相似文献   

13.
建立了15CrMoG钢(%:0.12-0.18C,0.80~1.10Cr,0.40-0.55Mo)弧形连铸Ф450mm圆管坯的二冷工艺模型以优化连铸二冷工艺。生产结果表明,在0.4-0.6m/min拉速下生产Ф450mm15CrMoG钢圆管坯时,采用弱二冷工艺,二冷比水量0.30-0.35L/kg,延长二冷区长度,控制铸坯进入矫直点前表面温度在950℃以上,则铸坯的等轴晶率达47.0%。49.3%,无中心缩孔,近表面和中间裂纹0级,中心裂纹0-0.5级,断面碳偏析△C%为0.02%,硫偏析△S%为0.005%,满足了生产无缝管的铸坯质量要求。  相似文献   

14.
吴宗双  龚志翔  陈刚 《特殊钢》2005,26(6):54-56
用Gleeble-2000动态热/力模拟机,通过凝固法测定成分(%)为0.61C-0.74Mn-0.18Cr 60Mn钢的高温塑性(断面收缩率),得出60Mn钢存在>1 300℃和925~750℃两个高温脆性区。在925~750℃温度中,钢中AlN和NbN等氮化物在γ晶界析出,先共析α-相在γ α区呈网膜状。通过优化工艺,钢中Als量由原来的≤0.015%降到≤0.010%,采用强化VD脱气和保护浇铸使[N]由60×10-6降至40×10-6,过热度由≤50℃降至≤35℃,比水量由0.40 L/kg降至0.30 L/kg,降低拉矫力并保持矫直前铸坯表面温度≥900℃,从而降低了铸坯疏松级别,等轴晶比由优化前的45.7%增至51.3%,内裂发生率由5.2%降至1.7%,铸坯质量显著提高。  相似文献   

15.
本文介绍了钒氮系列品种钢冶炼、连铸的生产试验过程,着重介绍了在控制钢的化学成分、解决铸坯表面微裂纹、稳定和提高[N]的回收率等方面开展工艺研究所取得的效果。  相似文献   

16.
通过对ANS—OB钢水处理连铸板坯的工艺特性,ANS—OB处理铸坯的表面质量、内部质量,连铸板坯热轧、冷轧带钢的质量与性能的研究表明,ANS—OB升温方法简易、成本较低,更适于高产快节奏的转炉-连铸-轧钢过程;连铸采用现工艺生产其钢质洁净度较高.铸坯内、外部质量及轧材质量性能均好,缺陷轻微,板坯质量合格率达到99.7%以上。  相似文献   

17.
本文通过对桥梁结构专用钢的生产工艺难点、特点的分析.介绍了重钢炼钢、连铸的生产实践过程.着重介绍了在优化钢的化学成分.解决板坯内裂、表面微裂纹,提高铸坯质量等方面开展技术研究所取得的效果。  相似文献   

18.
俄罗斯下塔吉尔钢铁公司选择4种不同固态渣料分别加入到转炉出钢前钢包底、出钢后钢包表面、LF精炼时钢包钢水表面和中间包钢水表面;经过LF+RH精炼、钢水钙处理,"软吹氩"操作和宽板坯连铸,所生产的X70和X80管线钢化学成分达到碳含量不大于0.08%、硫含量不大于0.005%、磷含量不大于0.018%、钛和氮含量比为2.5~4.0;板坯表面没有发现偏析、角裂和星裂,点状不均匀性缺陷为0级,疏松不大于1.5级,偏析不大于1.0级,裂纹不大于0.5级;力学性能抗拉强度达到640MPa以上。总体上,所生产的X70和X80管线钢板坯达到了API5L标准要求。  相似文献   

19.
20.
舞钢炼钢厂分别从电磁搅拌、轻压下、铸机精度、二冷水量、扇形段驱动辊压力、中间包清洁度、铸坯堆垛缓冷等环节进行工艺优化,改善了连铸坯内部质量,为提高钢板的内部质量创造了条件,使钢板探伤合格率得到显著提升。  相似文献   

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