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液体三氧化硫和65%发烟硫酸的生产实践 总被引:1,自引:1,他引:0
传统的65%发烟硫酸(发烟硫酸浓度以游离三氧化硫质量分数计,以下简称烟酸)的生产工艺为,在蒸发器内以煤气或蒸汽为热源加热低浓度(20%或30%)烟酸,蒸出SO3,再用低浓度烟酸吸收或混合,获得产品。 相似文献
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液体三氧化硫生产系统的优化改进 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了石家庄炼化分公司液体三氧化硫生产工艺及生产中存在的问题,通过优化工艺参数和改进设备材料,避免了蒸发器和冷凝器的腐蚀泄漏、设备和管道的堵塞,确保了液体三氧化硫系统安全、稳定运行。 相似文献
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安徽淮化集团有限公司水煤浆加压气化装置水煤浆的输送,选用了荷兰"GEHO"隔膜泵.前期工作中了解到该泵性能良好,能满足生产上对水煤浆的输送要求,但会因为变频器故障而跳车,国内几个使用厂家都曾出现过类似情况,制约了装置的安全经济运行.经过分析认为这与泵、电机的负荷频繁波动有关,进行工艺改进后,取得明显效果. 相似文献
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氯气处理工艺改进及技术要点 总被引:5,自引:4,他引:1
阐述了隔膜电解氯气处理改造前后的工艺流程情况,以及改造后该装置的技术特点,认为组合塔干燥流程要达到降低氯气含水的目的,关键是严格工艺控制和把好最后一塔关的工艺操作。 相似文献
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着重分析碳化塔内CO2浓度、FNH3及CNH3浓度、pH值、温度及密度的变化规律,找出优化碳化操作的方法,并根据现有设备和工艺条件,提出技术改造建议。 相似文献
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通过对精苯装置操作和设备的改进,使三苯的回收率明显提高,酸耗降低,产品质量提高,并有针对性地提出了改进措施。 相似文献
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高浓度发烟硫酸的生产与储存 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了ω(SO3f)65%发烟硫酸的生产工艺,ω(SO3f)30%~320h,发烟硫酸预热后进入管壳式蒸发器,以0.65MPa蒸汽为热源进行加热产生三氧化硫气体,三氧化硫冷凝后与ω(SO3f)30%~32%发烟硫酸混合配制得ω(SO3f)65%发烟硫酸。生产过程中,严格控制蒸发器进口发烟硫酸ω(SO3f)在30%~32%,出口酸温为145℃、蒸汽压力为0.35MPa。针对高浓度发烟硫酸挥发性强的特点,建立1套真空系统,使发烟硫酸储罐处于微负压状态保证高浓度发烟硫酸安全、环保地储存。 相似文献
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以现有冶炼烟气制酸系统为载体,对发烟硫酸生产工艺进行优化研究,通过将转化气分成2支,分别进入一吸塔和发烟硫酸吸收塔,进行98%硫酸(质量分数)和发烟硫酸并联吸收后,2支烟气再汇合进入二吸塔进行吸收的方式,在不影响原有产品生产的前提下,使原有冶炼烟气制酸系统同时具备生产20%发烟硫酸产品的条件,并实现了工业化应用。通过喷射式一体化脱气技术的研究应用,解决了传统发烟硫酸生产和装酸过程作业环境差的问题。新型冶炼烟气生产发烟硫酸技术工业化应用后,发烟硫酸生产规模可达到250 t/d,产品质量达到国家标准,具有生产操作简单、灵活、作业环境好等优点,对发烟硫酸生产技术发展具有重要意义。 相似文献
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介绍硫基复合肥装置技改后,既可生产硫基复合肥又可生产粒状MAP和DAP的工艺流程及设备选型;技改后的2套硫基复合肥装置,每年在淡季时生产粒状MAP和DAP 6万t,可创经济效益1 000万元。同时介绍全部用国产白钾代替进口红钾生产硫基复合肥的技术,每年生产50万t硫基复合肥,可节约原料成本8 000万元。 相似文献
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气体分馏装置扩量改造 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了气体分馏装置所采用的新技术,对改造后气体分馏装置丙烯等主要产品的收率及能耗进行了分析.对气体分馏装置目前存在的问题,分析原因并提出了解决方案. 相似文献
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过磷酸钙由50kt/a扩能达200kt/a。介绍氟吸收系统改造的流程、设备及改造后的运行情况。喷淋式吸收塔代替拨水轮,增加吸收液的硅胶分离装置和冷却装置,极大地提高了氟吸收率,尾气达标排放并可制取高浓度氟硅酸液作为商品出售。 相似文献