首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 921 毫秒
1.
介绍了CO2驱油物理模拟实验需要的仪器以及主要仪器设备相应的作用与功能,同时结合实例对相应的CO2驱油物理模拟实验方法技术也进行了较系统的介绍,主要包括地层原油物性分析实验、CO2~地层原油体系相态变化研究(膨胀试验)、CO2驱油最小混相压力测定实验(细管实验)、长岩心注CO2驱替实验等,为进一步开展CO2驱油室内模拟实验提供了依据。  相似文献   

2.
黄3长8油藏储层非均质性强,已进入中含水开发期,面临着有效驱替系统难以建立、压力保持水平低、注采矛盾突出、水驱提高采收率空间有限等问题。为研究CO2驱在长8油藏的适应性,利用室内试验研究黄3区注CO2后原油的相态特征以及CO2驱油微观机理,并针对试验区油藏裂缝发育、地层水矿化度高、气液比高的特点,开展注采井管柱完整性、防腐防垢、气窜治理、不同气液比条件下采油技术研究,初步形成黄3区CO2驱油注采工艺配套技术。为长庆低渗透油藏CO2驱油与埋存注采工艺配套技术奠定了基础。  相似文献   

3.
在调研大量相关文献的基础上,详细综述了中国油气田50多年的注CO2提高采收率实践。首先依据中国各大油区公开发表的文献实验数据,从室内机理实验统计CO2驱油关键技术参数,对比分析原始地层压力与最小混相压力。其次,根据不同储层类型,总结了国内在低渗透油藏、高含水油田、复杂断块、稠油油藏、碳酸盐岩油藏及煤层气等储集层开展的注CO2矿场项目。现场试验结果显示,提高采收率幅度为1.07%~6.00%,换油率为0.98~2.49 t/t。最后结合矿场已有经验及存在问题,提出CO2驱油技术攻关方向。  相似文献   

4.
水驱废弃油藏注二氧化碳驱室内试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
为探讨进一步提高高温、高盐水驱废弃油藏采收率潜力,以河南濮城沙一下亚段油藏为目标,开展了注入CO2流体性质变化、细管驱替、长岩心驱替室内试验。试验验证了注入CO2可改善原油流动性、有效增加地层能量和可动油等驱油机理;油藏原油性质好,混相压力低,目前油藏条件可达到混相;优选CO2/水交替驱为最佳注入方式;优化了注入段塞组合;组分检测分析认为CO2/水交替驱波及到了水波及不到的原油。研究结果为濮城沙一下亚段油藏CO2驱矿场试验提供了技术支持,并对其他特高含水期油藏注CO2进一步提高采收率同样具有借鉴意义。  相似文献   

5.
中国油气田注CO2提高采收率实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
在调研大量相关文献的基础上,详细综述了中国油气田50多年的注CO2提高采收率实践.首先依据中国各大油区公开发表的文献实验数据,从室内机理实验统计CO2驱油关键技术参数,对比分析原始地层压力与最小混相压力.其次,根据不同储层类型,总结了国内在低渗透油藏、高含水油田、复杂断块、稠油油藏、碳酸盐岩油藏及煤层气等储集层开展的注CO2矿场项目.现场试验结果显示,提高采收率幅度为1.07%~6.00%,换油率为0.98 ~2.49 t/t.最后结合矿场已有经验及存在问题,提出CO2驱油技术攻关方向.  相似文献   

6.
深层高压低渗油藏衰竭开发后存在气液两相流,开展CO2混相驱渗流特征复杂,需要进行深入研究。模拟深层高压低渗油藏环境,应用细管、长岩心实验开展了CO2驱室内实验研究。研究表明,该类油藏衰竭开发后,地层呈现双相流,CO2驱最小混相压力呈下降趋势,CO2驱油效果大幅下降,但注气恢复压力后开发可达到在原始地层条件下连续注CO2的驱油效果。研究成果有效指导了现场应用,中原胡96块深层高压低渗油藏CO2驱先导试验取得良好效果,为有效动用深层高压低渗油藏提供了技术支持。  相似文献   

7.
水驱废弃的高温高盐油藏,化学驱提高采收率的发展受到限制,为了探索进一步提高油藏采收率的新途径,在濮城油田沙一段水驱废弃油藏开展了CO2/水交替驱先导试验。通过细管实验确定了该区CO2驱的最小混相压力,利用长岩心物理模拟开展了完全水驱后CO2/水交替驱替实验。结果表明,该区注CO2的最小混相压力为18.42 MPa,目前油藏条件下,CO2/水交替驱可提高采收率35.89%。现场优选了1个井组开展先导试验,生产动态资料表明,地层压力保持在最小混相压力之上,产出油质变轻,驱替达到了混相,单井最高增油量16 t/d,采出程度提高5.15%。研究表明,CO2/水交替驱可以获得比水驱更高的采收率,试验规模可以进一步扩大。  相似文献   

8.
东濮凹陷低渗油藏储量丰富,注水驱油开发效果欠佳,亟需新的驱油技术降本增效.在对低渗油藏卫42块开展油藏研究和模拟试验的基础上,优化设计气驱注采比和注气量,在卫42块实施气驱先导试验,对比分析了注CO2前后地层压力、CO2驱油效果和CO2泄漏监测情况.结果表明:低渗油藏卫42块注CO2驱油有较好的效果,地层压力回升,但是...  相似文献   

9.
为研究X区块低渗油藏注气混相驱油的可行性,通过室内实验探讨了原油相态特征和注入气与地层流体的相态特征,开展细管实验测试了注入气与地层流体的最小混相压力,为X区块低渗油藏注CO2和注伴生气可行性提供基础。实验主要得到以下结论:该区块原始地层压力为31.1 MPa,饱和压力为11.03 MPa;注CO2在保压、降黏膨胀和抽提方面的效果好于注伴生气;两种气体注入与地层流体不能实现一次接触混相驱,可以实现多级接触混相,压力分别为27.85 MPa和29.2 MPa。细管实验的驱替效率在94.2%,确定了CO2与原油的最小混相压力为23.56 MPa,由此可见X区块油藏适合注CO2混相驱油,为目标区块后续注CO2驱油提供了理论依据。  相似文献   

10.
针对油田高含水的情况,提出了注二氧化碳提高采收率的方法,采用室内岩心驱替实验和矿场试验对二氧化碳驱油效果进行评价。通过对56块岩心样品的分析表明:岩心高含水阶段采用注二氧化碳驱油提高采收率效果明显,驱油效率提高了12.8%15.3%,原油黏度和水气体积比对驱替效率的影响存在最佳区域。M断块CO2驱油矿场试验表明:单井日产油量由注气前的0.38 t提高到8.7 t,含水率由注气前的96.9%下降到72.9%,阶段累积增油4721.2 t,CO2驱增油效果明显。  相似文献   

11.
The Fang-48 fault block oil reservoir is an extremely low permeability reservoir, and it is difficult to produce such a reservoir by waterflooding. Laboratory analysis of reservoir oil shows that the minimum miscibility pressure for CO2 drive in Fang-48 fault block oil reservoir is 29 MPa, lower than the formation fracture pressure of 34 MPa, so the displacement mechanism is miscible drive. The threshold pressure gradient for gas injection is less than that for waterflooding, and the recovery by gas drive is higher than waterflooding. Furthermore, the threshold pressure gradient for carbon dioxide injection is smaller than that for hydrocarbon gas, and the oil recovery by carbon dioxide drive is higher than that by hydrocarbon gas displacement, so carbon dioxide drive is recommended for the development of the Fang-48 fault block oil reservoir.  相似文献   

12.
扣50断块沙三段Ⅰ油组高产稳产技术对策研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
扣50断块沙三段Ⅰ油组属于由构造控制的小断块油藏,边水能量比较充足,在采用水平井进行高速开发过程中,由于地质储量较小,出现边水推进快,油井含水上升速度快,油井自喷期短等情况,影响了油组开发效果。通过油藏工程和油藏数值模拟分析认为,保持该油组持续高产的最佳途径是提液生产,并在边部实施部分注水以保持地层压力。  相似文献   

13.
低渗透油田应用CO2吞吐可以提高油井产量和油藏采收率.从室内研究和矿场试验等方面对低渗透油藏开展CO2吞吐进行深入的研究,详细分析了选井选层、注入量、注入速度、注入压力、返排速度、浸泡时间、吞吐周期和转抽防冲距等参数对CO2吞吐效果的影响.结果表明,12口低渗透试验井累积注入CO23 916 t,累积增油2 888 t,CO2平均换油率0.74 t/t,试验成功率不断提高.只要方法得当,该项技术具有投资少、风险小和见效快等特点,值得加大CO2吞吐在低渗油藏中的研究和推广力度.  相似文献   

14.
利用系统分析方法评价注水开发油田的水驱效果   总被引:7,自引:3,他引:4  
根据油田开发动态系统分析方法,结合安塞油田注水开发实际,将油藏作为一个整体,利用油井的生产特征参数(产油量、产水量、含水率等)和注入井的注入量、注入压力等参数,建立描述油藏系统注入与产出关系的数学模型。通过评判利用模型计算的每口生产井的驱油、驱水相关系数的信息,刻画整个油藏系统注入与产出关系,从而对全区块进行水驱效果的评价。通过对安塞特低渗油田王窑区开发区块的试算,结果与实际较吻合,揭示出该区块北部长期产量较低,水驱能力低,应从加大其注水量、改变水线方向出发,使注入水能沿其砂体分布的方向自北而南,达到增强水驱能力、提高产量的目的。  相似文献   

15.
对尕斯库勒油田N1-N2^1油藏的钻采情况进行分析发现,近年来该油藏下盘跃350井区在钻井过程中经常钻遇异常高压区。以350井区为例,对异常高压区进行分析认为:在注采井组中,注水并射开不连通的地层后,经过长期的注水,注入水在孤立油砂体的地层附近形成高压区,即异常高压区。分析形成异常高压区的原因有3个:储层砂岩体中粘土矿物的存在、孤立油砂体的不连通性及加密注水井。建议今后在异常高压区域钻注水井时,应对钻井区进行全面地质论证,充分考虑地层在长期高压注水的情况下,地层纵、横向上的压力变化,根据实际地质情况,对油藏进行精细描述,结合油砂体的分布,分析油藏水驱油效果及油水关系,对注水油藏进行开发调整,以便更好地认识油藏中的孤立油砂体,有针对性地开发孤立油砂体。  相似文献   

16.
石油磺酸盐复配体系在胜利油田稠油热采中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
胜利油田稠油热采主要采用蒸汽吞吐的方式。其中新开发稠油区块注汽压力高、注汽干度低和老区多轮次吞吐后采收率低、油汽比低是影响热采效果的主要因素。油水之间的高界面张力导致蒸汽驱替效率低是多轮次吞吐后开发效果变差的主要原因之一。针对以上问题开展石油磺酸盐复配体系提高稠油开发效果室内研究。对石油磺酸盐复配体系配方进行优化研究。通过高温岩心驱替试验研究磺酸盐复配体系降低注汽压力的能力。研究石油磺酸盐复配体系提高注入蒸汽驱替效率和岩心采收率的能力。研究不同注入方式对提高采收率的影响。研究结果表明。石油磺酸盐体系可有效降低蒸汽注入压力。提高驱替效率和岩心采收率。2004年在胜利油田单家寺油田、孤岛油田、孤东油田现场应用12井次。单井降低注汔压力0.5~2.6MPa.周期采油量增加190~480t.截至2004年底已累计增油4600t。  相似文献   

17.
为了研究辛11断块区层间轮转深度挖潜的措施效果,针对该区块含水率高、产量递减速度快的问题,选取辛11-46断块为研究对象,建立了该区块的地质模型,经过生产历史拟合,明确了该区块剩余油主要集中在油层顶部及靠近断层一线处,非主流线上剩余油饱和度较高.结合油藏工程方法,模拟优化了轮转方式、注采轮转周期、采液量及能量恢复时间的...  相似文献   

18.
Carbon dioxide flooding has been applied worldwide as a successful enhanced oil recovery. Carbon dioxide flooding may be applied as a continuous injection or as water-alternating-gas (WAG) process. Optimization of the injection mode of carbon dioxide is important for economical field application. This paper focuses on using a fully compositional simulation model for “AEB-3C” sandstone oil reservoir of one of the Western Desert oil fields in Egypt to predict the impact of CO2 miscible flooding on the reservoir oil recovery and net present value (NPV), to define the best mode of operation that is straight CO2 injection or water alternating gas (WAG) processes and to show the difference between pure and impure CO2. Moreover, several sensitivity runs were done on the oil price to show minimum profitable value of oil price when applying such a tertiary method in the subject field.The reservoir under study has been producing under a successful water flooding project since May-2010. The recovery factor by the end of water flooding project is predicted as 32%. CO2 flooding processes have started by the end of water flooding. A significant increase in the oil recovery factor was noticed due to applying this method; it reached up to 57%. Comparisons between different modes of operations were shown which showed better results when applying WAG process than that with straight CO2 injection. Moreover; sensitivities were done on the cycle periods in WAG processes and showed increase in the recovery factor with shortening the cycle periods. In addition to a comparison between pure and impure CO2 which showed very close results.  相似文献   

19.
二氧化氯与酸液协同解堵工艺与应用效果   总被引:4,自引:2,他引:2  
二氧化氯与酸液协同解堵施工,可解除铁硫化物、细菌群落、高聚物及无机盐类垢物对地层造成的堵塞。中原油田采油六厂应用该工艺技术对6口注不井实施解堵后,降压增注和增油效果明显,平均单井降低注水压力10MPa,平均单井日增注水40m^3,对应油井平均单井日增油6.8t,相应的经济效益为1063.9万元。表2参3(姜学明摘)  相似文献   

20.
蒸汽-二氧化碳-助剂吞吐开采技术研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
张小波 《石油学报》2006,27(2):80-84
针对辽河油田杜84块生产中出现的问题而进行了二氧化碳吞吐开采,总结出蒸汽-二氧化碳-助剂辅助吞吐开采稠油工艺的技术机理.利用经验方法确定了二氧化碳吞吐开采稠油的热力学物性特征,包括溶解度和粘度.采用数值模拟方法比较了二氧化碳吞吐与常规蒸汽吞吐采油速度和采收率的差别.结合杜84块油藏的实际情况,对二氧化碳吞吐参数进行了研究,确定了适宜的注汽压力、注汽量和施工工艺.最后对施工效果的统计和分析表明,蒸汽-二氧化碳-助剂吞吐工艺可加快采油速度,是开采稠油、超稠油的经济、有效的工艺技术.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号