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介绍了霄云煤矿复杂水文地质条件主井井筒工作面预注浆施工中,依次采用单液水泥浆、水泥-水玻璃双液浆、超细水泥浆、化学浆4种注浆材料,成功进行堵水的经验。 相似文献
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立井穿过厚破碎带夹泥地层的注浆技术及效果评价 总被引:1,自引:0,他引:1
巨源煤矿立井井筒延深施工中,遇厚度达80~100m的断层破碎带.破碎带内,不但岩石松散破碎,夹泥严重,含水也十分丰富,单孔最大涌水量达250m3/h.工作面预注浆造孔困难(塌孔、卡孔),注浆困难(升压快,注不进浆),见水位置反复上升.针对以上情况,技术上采取了"高压力、小段高"和"反复注浆,反复扫孔复注"的措施,并且大胆使用超细水泥和化学注浆材料,取得了很好的成果,为井筒延深施工创造了良好条件.井筒掘砌顺利通过断层破碎带夹泥地层,全段井筒剩余涌水量小于4m3/h,达到了规范要求.另外,在破碎带夹泥地层注浆加固效果评价方面,文中提出了新的看法,做了新的尝试. 相似文献
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铁矿立井井筒地面预注浆设计及优化 总被引:1,自引:0,他引:1
大贾庄铁矿1号副井井筒地面预注浆工程取得了理想的治水效果,通过对其设计的分析及优化,在保证一定的注浆量和注浆次数的前提下,适当减少钻孔个数至10个或8个。注浆材料主要选择成本低、无污染、堵水率高且耐久性好的单液水泥浆和黏土水泥浆。注浆压力参照《GB50511-2010 煤矿井巷工程施工规范》中的规定,施工过程中终压尽可能地取压力范围的上限。在计算浆液注入量时应根据地质条件和拟注浆液类型将整个注浆段分为若干层段,分别选取最适合参数单独计算,浆液有效扩散距离不应小于10 m。注浆段高的划分需要充分考虑含水层、隔水层和破碎带的位置,并需在施工中根据各钻孔实际揭露的地层情况对注浆段高进行调整。 相似文献
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河南任岗煤矿主副斜井原预计总涌水量为80m3/h。但当主斜井施工进入裂隙发育的泥灰岩后,短时间内水量达141.6m3/h,造成淹井;掘至185m时,涌水量增至287m3/h,又造成淹井。为保证井筒顺利通过泥灰岩段,采用水泥-水玻璃双液浆壁后注浆堵水和单液水泥浆工作面超前预注浆相结合的治水方案,注浆堵水率均达到97%,取得了较好效果。介绍了注浆方案确定、注浆参数选择及注浆施工等情况。 相似文献
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针对水压高达3.5MPa、涌水量达120m3/h的断层,采用超前预注浆结合径向注浆的方法形成帷幕加固进行堵水。超前预注浆孔分3个圈层伞状布设,梅花形布孔,注浆孔长度分别为13,20,27m,形成3.0m厚的帷幕加固圈,巷道掘进后及时进行径向注浆形成总厚度为5.0m的帷幕加固圈。堵水材料采用水泥—水玻璃双液浆材,水泥浆液水灰比为(0.8~0.7)∶1,水泥浆与水玻璃液体积比为1∶(0.65~0.80),注浆压力为2.5~4.5MPa,浆液凝胶时间控制在120~180s。为保证帷幕加固效果,超前预注浆顺序为先外环后内环,同环先下后上跳孔施工,同时外、内环分别采取前进式和后退式注浆方式。径向注浆顺序为先底板、侧帮后顶板,全孔方式注浆。 相似文献
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刘庄煤矿副井井筒施工到基岩段404m深时,工作面涌水量突然增大,施工受阻。经建设单位、设计单位、施工单位和监理单位共同研究,决定采用工作面预注浆法封堵涌水。开始注的是水泥浆,效果不明显;后改注双液化学浆,效果较好。介绍了双液化学浆配方、注浆施工工艺和注浆堵水效果。 相似文献
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某金矿在井筒检修时发现主竖井井筒局部变形,分别在3080~3050 m标高区间井壁出现裂缝,裂缝的最宽处达8~20 mm;井壁的部分区块向外突出,局部混凝土浇筑的井壁脱落;井筒混凝土局部变形、挤压导致罐道梁变形,罐道与箕斗、罐笼的间隙变小;在标高3065~3060 m,部分罐道与罐笼发生摩擦,在标高3074~3065 m,箕斗、罐笼均与罐道有部分摩擦,提升系统运行异常。为解决井筒变形开裂问题,提出井筒中架设钢圈+井筒壁后注浆修复加固+井筒周边岩体帷幕注浆修复加固的应对方案。施工完成后,经过3个月的微震监测,井筒已停止变形和开裂,恢复正常提升和生产。 相似文献
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丰城曲江矿主井井筒设计净径 5m ,井深 887.5m ,井筒穿过上二迭系长兴灰岩段 - 2 80 .8m至 -46 8.7m为裂隙及岩溶发育带 ,富含水 ,据地质资料予测施工时井筒涌水量达 5 0m3/h ,为确保安全 ,快速施工 ,采用工作面预注浆堵水。1 探水注浆方案 由于长兴灰岩段埋藏深 ,厚度达 188m ,岩性单一 ,为保证工程进度及注浆质量 ,采用分段探水注浆 ,每段探注 4 0m ,掘浇砼 35m ,留 5m作为下次注浆的止浆岩帽。钻机选用 2台QJZ - 10 0B潜孔凿岩机 ,钻头选用Φ12 7和Φ90两种无芯钻头 ,注浆泵选用 2台TQZ - 6 0 / 12 0型注浆泵。浆液为水泥、水玻璃… 相似文献
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河南任岗煤矿主副斜井原预计总涌水量80m^3/h,当主斜井施工进入裂隙发育的泥灰岩后,短时间内水量达141.6m^3/h,造成淹井;掘至185m时,涌水量增至287m63/h,又造成淹井。为保证井筒顺利通过泥灰岩段,采用水泥-水玻璃双液浆壁后注浆堵水和单液水泥浆工作面超前预注浆相结合的治水方案,注浆堵水率均达到97%,取得了较好效果。 相似文献
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新元煤矿风井施工至K3灰岩含水层下部砂质泥岩时,矿井涌水量突然增加到104m3/h,造成淹井94m,经分析突水是由工作面放炮产生的次生裂隙与k2灰岩含水裂隙导通,致使k2石灰岩含水层涌水直接补给工作面造成的,为确保井筒安全施工,通过比较,决定采用动态注浆技术,本文分析计算得出止浆垫的厚度、注浆孔数目及倾角,经实测注浆结束后工作面涌水量为2.2m3/h,达到预期扩散效果。 相似文献
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潘西煤矿西风井设计井筒深度545m。由于该井筒穿过的岩层主要为火成岩,岩层破碎、裂隙比较发育,含水丰富,施工中采取了边探边掘强行通过后,分段拦截壁后注浆,工作面探水注浆及预注浆,以及井壁安设截水槽和浇注砼前预埋导水管等综合掘砌、治水施工措施,实现了安全生产,提前55d完成了井筒施工任务。 相似文献
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介绍了采用工作面注浆技术治理车集矿主井井筒K6 砂岩含水层突水的经验。注浆施工方案、注浆参数及止浆垫设计与施工技术切实可行 ,采用稀浆、水玻璃预处理的方法封堵外围动水裂隙的效果明显。注浆施工顺利通过含水层 ,注浆段涌水量仅 3m3/h。 相似文献