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相似文献
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1.
化肥生产,氨平衡是很重要的。在变际生产中,不是氨多就是不足。若氨不足,会影响到化肥的正常生产,氨要求稍微过剩一点,但多了也是不利的。我厂由于碳化氨水过剩,引起碳化主塔液体氨浓度升高,反应下移、结晶在塔内停留时间短、结晶长不好、氨的转化率低。出售氨水又受到其他条件限制,有时不得不排放。不但造成浪费,还污染了环境。产生氨水过剩的主要原因是送碳化的变换气中CO_2含  相似文献   

2.
在碳酸氢铵生产工艺中,掌握好氨平衡是非常重要的。然而在管理和技术条件比较好,碳化生产中又使用添加剂的小氮肥企业里,由于沿用老的吸氨工艺,往往造成氨过剩,氨肥比低,以致造成不必要的经济损失。就我厂情况,开5台L型压缩机,变换气中二氧化碳含量27.5~28.5%而言,日产碳酸氢铵178吨就要过剩农用碳化氨水36吨,伴随氨水的出厂,造成了二氧化碳和添加剂的流失,降低了碳酸氢铵的产量,造成了添加剂的浪费。为了回收出  相似文献   

3.
<正> 我厂在技术改造中,将原有的氨水中和法脱硫淘汰,改为 MQ 法。由于脱硫方法的改变,碳化大量稀氨水过剩。虽然,碳化系统也进行了改造,新建了一套φ2600碳化系统,安装了一台φ2000/φ2600,H=1700的综合回收塔。但是每天仍然大量向沟里排出大量过剩稀氨水,既造成了环境污染,又浪费了  相似文献   

4.
我厂是一个年产1.5万吨合成氨的小氮肥厂,合成氨储槽驰放气量约19400m~3/24h,氨含量1.5%,原驰放气经过回收塔后制取约30滴度左右的稀氨水供吸收岗位制浓氨水使用,因碳化稀氨水过剩,经常被排放使氨流失又造成污染.1993年8月,我们利用新三千合成氨闲置设备的两个容积为4.6m~3的氨冷器,采用串联等压分级回收,将吸收压力提高到1.5 MPa,提高了氨的摩尔浓度,使氨在水中短时接触的溶解度大大提高.在短时间内能制取200滴度的浓氨水供碳化使用,大大提高了回收率,对净化驰放气也起到了重要作用.  相似文献   

5.
乐亭县化工总厂合成氨生产能力为3万t/a。过去,稀氨水回收利用率很低,既造成稀氨水的极大浪费,又污染环境。1996年4月,我厂投资28万元对碳化工段氨回收系统和合成二气氨回收系统及铜洗再生气净氨系统进行了综合改造。提高了稀氨水回收率,使整个合成氨生产...  相似文献   

6.
我厂在1984年的全面技术改造中,用浮阀塔作为氨清洗回收塔。经过两年多的生产实践证明,该塔操作弹性大、阻力降小、液面落差小、气流分布均匀、传质效果好、氨回收利用率得到提高。同时还解决了碳化稀氨水过剩、排放污染环境这个难题。因此,使用浮阀塔作为氨清洗回收  相似文献   

7.
一、概述: 我厂原液氨贮罐弛放气中的氨采用常压回收,制得6~8滴度的稀氨水供脱硫工段使用。81年冬季测定常压回收氨回收率仅为30%。随着生产的发展和活性炭脱硫工艺在我厂的利用,稀氨水已明显过剩,仅碳化和铜洗岗位回收的稀氨水就足以满足脱硫岗位和吸氨无硫氨水用氨需要。84年6月我厂因地制宜利用技术改造换下的合格旧设备,采用等压和常压相结合的方法,回收贮罐驰放气中的氨,经一个多月来的生产实践证明,此法操作简  相似文献   

8.
一、氨平衡的概念以煤为原料碳化流程的合成氨厂,是通过氨水碳化工段洗去原料气中绝大部分二氧化碳并生成化肥——碳酸氢铵。碳化后的氮氢混合气送往合成车间生产合成氨,这些氨再送回碳化工段,先制成氨水,用来洗涤变换气中二氧化碳,同时完成氨水碳酸化生产化肥的过  相似文献   

9.
贵州化肥厂尿素解吸QC小组,针对降低氨耗与成本,回收合成副产氨水,解决废液排放造成的环境污染等问题认真开展QC活动,达到了稳定生产,降低氨耗,提高经济效益,保护环境的目的。过去,我厂尿素生产中解吸系统运行不稳定,生产中的碳化氨水不能全部解吸,造成生产过程的混乱。由于解吸废液氨含量合格率低,加上合成车间副产的氨水销售不  相似文献   

10.
<正> 为了进行深度予碳化,苏联学者曾在气升设备中,于常压下用动力学方法研究了氨盐水、氨水、氨硝水碳化过程与进气CO_2浓度、溶液氨浓度、温度、碳化度、流体动力学条件等因素的关系。通过试验得到一系列的关系图,并总结出了经验公式。  相似文献   

11.
<正>碳铵厂有稀氨水流失,又有余热可利用。本文通过改进碳化、脱硫和三气回收系统之间的稀氨水流程,使原料气净氨用软水降为吨氨4m~3。所得3.7滴度稀氨水,1.5m~3用于置换脱硫系统15滴度的再生氨水;其余2.5m~3经三气回收系统增浓后,取1.2m~3作为碳化的唯一水源。制成30滴度无硫氨水,供二次脱硫用:剩下的1.3m~3,连同脱硫系统置换液,送蒸馏回收系统,利用造气炉和锅炉余热,蒸馏制成180滴度浓氨水,折纯氨不少于35.2公斤/吨氨,外加上述流程改进带来的收益,全局氨利用率可提高5%以上。  相似文献   

12.
用过量CaCl2将含碳离子和含氮离子分别转变为CaCO3和NH4+(或NH3和NH4+),通过甲醛法测定上清液中氮量计算得到碳化氨水中总氨浓度,用EDTA滴定过量Ca2+得到碳化氨水中总碳浓度.结果表明,总碳和总氨浓度的测定结果与理论值间的相对误差分别在1.0%和1.5%以内.该方法能快速准确测定碳化氨水溶液中含碳量和含氨量,进而得到氨水吸收CO2过程中CO2负载量.  相似文献   

13.
在水泥企业产能过剩、生产成本居高不下的情况下,水泥企业面临氮氧化物减排的巨大压力,使用的脱硝氨水用量大,且存在氨逃逸风险造成二次环境污染。分析了脱硝系统工艺流程、NO;产生的机理、氨水消耗高的原因分析、通过企业技术革新措施的应用,从而实现降低氮氧化物和节省氨水的效果。  相似文献   

14.
新型高效等压氨回收塔的设计及使用   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘军 《小氮肥》2006,34(3):12-15
生产碳铵的小氮肥企业,回收合成两气中氨的等压氨回收塔制出的氨水浓度一般都在100-160tt,氨水送碳化生产碳铵。但由生产碳铵转产液氨后。不再开碳化.脱硫一般也都改用碱液脱硫,100-160tt的氨水用途成了问题。采取提高等压氨回收塔下部的氨水浓度,将氨水浓度提高到220tt左右,制备出20%的工业氨水外售的措施,虽然氨水有了出路,但是等压氨回收塔塔顶尾气中氨含量会大幅度上升,氨回收率下降。由于尾气中氨含量升高,不但氨的损失量增加,也影响尾气的回收利用,而且需要增设净氨装置,既增加了设备投资,净氨装置排出的稀氨水又污染了环境。所以,需设计出一种可制备220tt以上高浓度的工业氨水,塔顶尾气中氨含量又很低,且设备直径小、造价低的新型高效等压氨回收塔。  相似文献   

15.
周俊  印海祥 《江苏化工》1992,(1):45-45,51
我厂是一个以碳化煤球为主要原料、年产2万吨合成氨的小型氮肥厂。由于冷却条件的限制,造成氨水温度达55~60℃,处于过饱和状态,结果有大量的气氨从浓氨水贮槽顶盖的放空管挥发到环境中。为了美化操作环境、提高氨利用率,我们根据本厂实际情况,采用自动喷射吸收技术,用稀氨水贮槽中的4mol/L的稀氨水吸收浓氨水贮槽和母液  相似文献   

16.
<正> 在小氮肥厂吸氨系统中,传统的稀氨水加入吸氨系统是将稀氨水直接加入吸氨泵,即使考虑稀氨水增浓,不外乎洗涤碳化尾气中的含氨和合成弛放气中的氨。然而忽略了回收母液槽的沉降结晶,大部分厂家利用大修时间,将这部份结晶挖出来,当次品出售。本文介绍如何使母液槽无沉降结晶,同时取消晶液罐、晶液泵,达到一举两得之效果。  相似文献   

17.
成国日 《中氮肥》2002,(2):23-24
为降低能耗和达到环保要求,许多碳铵生产企业采用了“一点加水、逐级提浓”的氨回收技术,将软水补充至碳化清洁塔,并通过依次提高压力,吸收精炼再生气和合成放空气中的氨,形成180-200tt稀氨水送碳化生产碳铵。该技术的应用,使许多碳铵厂收到了良好的经济效益和环境效益。近年来,受市场影响,碳铵销售状况逐年下降,碳铵企业大都转产尿素,相应精炼、合成工序回收氨水的用途也成为人们关心的问题。有企业将这部分氨水送尿素解吸塔,也有的企业为达到环保要求,采用回收稀氨水作为循环水系统补充水,但这些措施在操作上均存在一定问题:回收氨水浓度较低,补充至解吸塔会造成设备处理能力不足,蒸汽消耗明显上升,即使解吸后的氨返回生产系统,在操作不良的状态下,也易造成尿素生产水碳比的不平衡,无法体现氨回收效果。  相似文献   

18.
<正> 我国小氮肥厂生产的氨水,是利用离心机分离出的母液和碳化岗位回收塔的稀氨水制成的,由于溶液中含有一定量的二氧化碳(CO_2)和氨(NH_3),则称为碳化氨水。它是氢氧化铵、碳酸铵和碳酸氢铵的混合液。碳化氨水的比重,随着它所含CO_2及NH_3的多少而增减。因此,当NH_3含量高而CO_2低时,比重可小于1;增加CO_2的含量,比重可大于1。碳化氨水不同于纯氨水(只单纯受NH_3的影响,有规律可循),它受到CO_2及NH_3的双重影响。在计算时,将碳化氨水的滴度折算成百分含量时必须用比重计测其比重或者由CO_2含量与比重差别进行计算。例如,含NH_3100克/升的纯氨水比重为0.9575,含NH_3同样为100克/升的碳化氨水,当碳化度为80%时比重是:  相似文献   

19.
周俊  印海祥 《化肥工业》1992,19(4):37-38
采用自动喷射吸收技术,用稀氨水吸收浓氨水贮槽和母液槽中的尾气氨,制成合格的浓氨水供碳化使用。不仅提高氨的利用率,而且可以改善操作环境。年产2万吨氨厂,一年可节约资金40多万元。  相似文献   

20.
以电石渣的氯化铵浸取液——氯化钙-氨水体系为研究对象,以中试装置为研究平台,分别探讨了单纯二氧化碳碳化过程和碳酸氢铵+二氧化碳复合碳化过程的反应机理。单纯二氧化碳碳化过程时间长、速度慢、粒子粗、团聚严重,其根源是氯化钙-氨水体系pH低,吸收二氧化碳反应速度慢,碳化初期不可能形成大量碳酸钙晶核,不利于粒子超细化。复合碳化过程则相反,其根源在于碳酸氢铵的复化学碳化能够在短时间内形成大量碳酸钙晶核,有利于粒子超细化。无论是单纯二氧化碳碳化过程还是碳酸氢铵+二氧化碳复合碳化过程,氨都属于关键少数,体系难以达到氨的平衡,游离氨的离解反应都是慢速反应和控制步骤。  相似文献   

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