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采用"DC炉+LF+VD+浇注3.7t钢锭+快锻"的工艺技术,试制了风力发电主轴轴承用高品质的高碳铬轴承钢锻棒,规格为250~380mm。检测结果表明,通过控制钢中的有害元素钛和氧的含量、采用LF精炼加VD真空脱气和软吹氩技术、选用合理的锻造比,提高了钢水的纯净度、改善了碳化物不均匀性和低倍组织,生产出品质较好的超大规格锻棒,满足了风力发电主轴轴承用钢的性能要求。 相似文献
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采用DEFORM-3D三维大变形热力耦合弹塑性有限元软件对Ф21.5 mm GCr15轴承钢坯料在四架KOCKS轧机连轧成Φ16 mm棒材工艺过程进行了数值模拟。分析了棒材在KOCKS轧机孔型中轧制时的等效应力、等效应变、温度场以及轧制力等轧制工艺参数。结果表明,棒材在KOCKS机组中的变形主要发生在延伸孔型,精轧孔型的变形量较小,尤其在最后一道次;棒材在KOCKS机组中的宽展是不均匀,在靠近轧辊的区域宽展较小,在辊缝处宽展较大并产生鼓形;棒材在KOCKS机组中等效应变已达到芯部渗透,这对保证组织致密度和成品内部质量是非常有利的,现场各道次轧制力的实测值与模拟值的相对误差<2%。 相似文献