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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
在对传统不锈钢直进式拉丝机的研究基础上,除了机械结构上进行改进优化,电气方面还增添了PLC模块、电动机变频器模块和角度传感器等先进的自动化元器件,设计制造出了稳定性、自动化程度更高的直进式拉丝机生产线。通过试验的验证发现改进后的拉丝机,在提高直线拉丝机的可靠性方面、生产效率方面和产品质量方面都有显著效果。  相似文献   

2.
从四大系列减速机在直进式拉丝机中的实际应用出发,研究了减速机选型的合理性,总结了减速机在直进式拉丝使用时产生的各种失效形式,并提出了多种改进对策和解决方案,为今后直进式拉丝机选择减速机时提供参考。  相似文献   

3.
直进式拉丝机张力控制系统的实现   总被引:3,自引:0,他引:3  
续明进 《制造业自动化》2007,29(6):24-25,30
介绍直进式拉丝机自动控制改造项目中的设计思想,根据系统的控制规律,采用软件方式实现了整个系统的张力控制,运行结果良好。  相似文献   

4.
针对国内拉丝机设备出现的拉丝过程中张力不稳定、容易断丝的现象,本文设计了一种基于模糊PID算法的控制系统,该控制系统由PLC、触摸屏、变频器等主要电气部件组成.首先解决了前后道工序之间张力杆波动引起的断丝控制问题,其次采用模糊控制算法整定PID参数,解决了直进式拉丝机出现的经常变动PID参数的问题.该系统经试运行证明, 该控制系统运行良好,拉丝产量有显著的提高.  相似文献   

5.
以多道次直进式拉丝机为研究对象,针对目前拉丝机优化设计多集中于单一部件对于拉拔过程的研究,提出一种基于MATLAB与APDL联合仿真的优化设计分析方法,将拉丝机设计参数与拉拔过程相结合,获得优化设计所需的设计变量参数以及其优化结果.本文介绍了拉丝机拉拔系统组成和原理,利用APDL完成了对拉丝模具的参数化建模与仿真,分析...  相似文献   

6.
多道次恒张力拉丝设备协调控制的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
直进式、多道次拉丝机是金属丝冷拔的主要生产设备.针对这种生产设备结构庞大、控制要求复杂的特点,介绍了一种多道次恒张力拉丝机控制的前馈 PID控制器,阐述了其控制原理,通过边界误差控制的软起动技术,实现了联动设备平稳起动,解决了启动时超调过大的问题.实验结果表明,采用该方法可使多道次恒张力拉丝设备获得良好的控制效果.  相似文献   

7.
施波 《机械管理开发》2022,(12):245-246
针对传统输送机系统采用异步电机驱动所存在的启动冲击大、运行能耗高的问题,提出了一种新的永磁直驱控制系统。其利用永磁电机为驱动核心,实现对输送机运行的可靠控制。对永磁直驱控制系统的结构组成、驱动控制原理等进行了详细的分析,根据实际应用表明,新的直驱控制系统能够将输送机启动时的冲击降低84.4%,将输送机运行时的电能消耗降低8.6%,对提升输送机系统运行稳定性和经济性具有十分重要的意义。  相似文献   

8.
直进式拉丝机高速机台采用的是V型两级带来进行减速,而低速机台却是使用V型圆锥齿轮的减速机。虽然V型两级的整体结构非常简单,但是在实际进行运用的过程中,发现其是非常实用,但还是存在相应的限制。基于此,就非常有必要对V型圆齿轮的减速机进行改进,改动其的减速级数和结构,这样在有效节约成本的同时,还能够增加其实用性,让其应用更加的节能。在本文中对滑轮式联合机的设计,就是让钢丝走向和钢丝冷却和需要相满足,然后将倾斜卷筒结构设计出来。分析以往的卧式拉丝机,不符合预备效果的因素,并提出相应改进的措施。拉丝机中的水箱拉丝机一共有两种结构,而卧式和翻转式各自有不同的特征,但是相对比之下,在应用和优势范围上卧式更占有先机。新开发出来的卧式水箱拉丝机,在将原有设备漏水隐患消除的同时,还让其技术的性能得到了进一步的拓宽。  相似文献   

9.
李安东 《机械管理开发》2023,(3):264-265+268
针对煤矿采煤机和刮板输送机自动匹配运行控制系统匹配性差、运行连贯性不足的问题,提出了一种新的采煤机与刮板输送机联动运行控制系统。该系统以采煤机煤量精确预测为基础,实现对刮板输送机运行状态的精确调整。根据实际应用表明,该自动匹配运行控制系统能够将采煤机、刮板输送机的运行配合精度提升89.3%,将刮板输送机的平均运行速度降低17.5%,对提升井下综采作业安全性、提升刮板输送机运行寿命具有十分重要的意义。  相似文献   

10.
杨璐 《机械管理开发》2023,(8):191-192+197
针对目前液压支架电液控制系统调控速度慢、调节精度差的问题,提出了一种新的煤矿井下液压支架电液控制装置,对该控制装置整体结构、控制原理、硬件系统选型方案等进行了研究。实际应用表明,新的电液控制系统能够将液压支架的调节精度提升75.1%,将调控过程中的反应时间降低62.5%,极大提升了液压支架的应用稳定性和可靠性。  相似文献   

11.
设计了一种采用PROFIBUS-DP现场总线构成主从结构的LZ-10/450 2/550直进式拉丝机交流变频同步调速控制系统,论述了其硬件结构和控制原理,详细介绍了该型号拉丝机通信的实现、配置过程和编程思路.  相似文献   

12.
从传统MK1330外圆磨床和MK1620端面外圆磨床的进给系统结构型式出发,根据大端面阶梯轴的特殊磨削要求,论证了斜头直进式高速砂轮进给系统的优势与可行性。介绍了结合伺服控制系统、直线滚动导轨、在线量仪和高精度静压主轴系统等成熟技术而设计的斜头直进式数控砂轮进给系统在磨削实例中的应用,成功经验将有助于提高对工件的加工效率。  相似文献   

13.
针对带式输送机系统采用异步电机驱动所存在的传动效率低、可靠性差、张紧反应速度慢的问题,提出了一种新的输送机永磁自动调控系统,对该控制系统的整体结构、直驱控制原理、永磁张紧原理和综合调控原理进行了深入分析,结果表明,优化后输送机在运行过程中的平均耗电量比优化前降低了9.74%,张紧装置在运行过程中的反应速度比优化前降低了97.9%,对提升输送机系统的运行稳定性和可靠性具有十分重要的意义。  相似文献   

14.
王明会 《机械管理开发》2022,(11):244-245+250
为了解决皮带机在运行过程中无法根据负载情况自动调整皮带机运行带速导致的能耗高、磨损大、寿命低的问题,提出了一种基于变频调速的皮带机节能控制技术。该技术通过视频监测的方案对皮带机负载情况进行监测,通过变频控制系统实现对皮带机运行带速进行灵活调整。根据实际应用表明,新的节能控制系统能够将皮带机运行平均带速降低23.4%,将运行能耗降低11.6%,对提升皮带机系统运行的经济性和使用寿命具有十分重要的意义。  相似文献   

15.
本文拟运用解析几何圆内旋轮运动规律,探讨谱仪机构的运动原理;提出了应用低付平面机构运动键活动度计算对谱仪进行机构分析的方法,利用此方法对几种典型的直进式谱仪进行了机构分析;在分析各种直进式谱仪机构性能优劣的基础上,作者提出了一种全新的全刚性、全聚焦直进式谱仪机构,并运用理论力学中回转瞬心和机构分析中的速度矢量图解分析法,具体分析了此谱仪机构中各杆点间的速度关系。  相似文献   

16.
陈浩锐 《机械管理开发》2023,(8):200-201+204
针对目前悬臂式掘进机控制系统控制效率低下、数据采集量小、控制精度差的问题,提出了一种新的基于PLC的掘进机截割控制系统。该系统通过信号数字处理理论实现了对掘进机运行状态数据信息的全面监控和数据处理,实现了掘进机的智能自动化控制及精确截割作业。根据实际应用效果表明,新的控制系统能够将掘进机的截割精度提升74.6%,对提高掘进精度和安全性具有十分重要的意义。  相似文献   

17.
杨帆 《机械管理开发》2023,(12):195-196+199
针对目前煤矿井下综采控制技术落后,无法实现综采面智能化联动综采作业的问题,提出了一种新的煤矿井下智能化高效综采技术。对该控制系统中采煤机智能控制方案、液压支架跟机控制方案、液压支架运行状态视频监控系统、放顶煤智能放煤控制系统进行了分析。根据实际应用表明,新的控制系统能够将井下综采作业人员数量降低22.2%,将综采作业效率提升28.9%,极大提升了煤矿井下综采作业效率及自动化水平。  相似文献   

18.
史文慧 《机械管理开发》2023,(1):185-186+189
为了解决现有提升机绞车控制系统控制逻辑复杂、运行能耗高、反应速度慢的问题,提出了一种新的矿用绞车智能变频控制系统,利用双PLC控制及变频控制方案,实现了对绞车在不同负载、不同运行速度情况下的灵活调节。根据实际应用表明,新的控制系统能够将绞车的反应时间降低79.4%,绞车的运行能耗降低47.5%,对提高绞车运行安全性和经济性具有十分重要的意义。  相似文献   

19.
易倩颖  叶云岳  郑灼 《机电工程》2012,29(4):409-412
为实现机械式立体车库的高效全自动运行,提出了基于可编程控制器(PLC)的立体车库控制系统解决方案。针对以直线电机直接驱动作为横移装置的新型垂直提升式立体车库,首先介绍了该系统的结构和工作原理,接着阐述了其车库控制系统的硬件组成和程序编制,最后,进行了立体车库控制系统的运行试验。试验结果证明,该车库控制系统能够安全可靠地运行;且所提供的新型立体车库设计方案是可行的、有效的。  相似文献   

20.
串联式液压机械臂是一个复杂的连杆控制机构,针对复杂多变的运行工况下串联式液压机械臂的运动控制精确化需求,在串联式液压机械臂工作原理和运动控制系统结构基础上,构建了PLC主从式控制系统图,并设计了PLC控制程序,优化了运动控制系统的标定参数,在搭建好的串联式液压机械臂运动控制实验台架中进行调试测试,最后实验结果表明该控制方法能够快速提高串联式液压机械臂的运动控制精度,提升运动控制系统的响应能力。  相似文献   

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