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生产工艺对低碳铝镇静钢热镀锌钢板性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
以在普通热镀锌线生产低碳铝镇静钢深冲热镀锌板为目标,根据CQ、DQ级热镀锌板生产线的工艺特点,设计了以前罩式退火和后罩式退火生产深冲热镀锌板的工艺方案,分别研究了2种工艺对低碳铝镇静钢热镀锌板性能的影响.结果表明:由于低碳铝镇静钢在前罩式退火时会形成强的{111}织构,可以生产性能良好的深冲热镀锌板;后罩式退火也可以改善低碳铝镇静钢热镀锌板的性能,但其冲压性能主要取决于后罩式退火前的各工序. 相似文献
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转炉——RH——连铸工艺过程中低碳铝镇静钢的清洁度 总被引:3,自引:0,他引:3
针对宝山钢铁(集团)公司炼钢厂LD—RH—CC生产低碳铝镇静钢连铸板坯的工艺,对钢包、中间包、结晶器中钢水和铸坯的清洁度进行了较为系统的研究,并对进一步改善低碳铝镇静钢连铸坯清洁度的措施进行了讨论。 相似文献
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以低碳铝镇静钢为研究对象,通过分析不同卷取温度时热轧态和冷轧退火态的显微组织和力学性能以及退火再结晶行为,研究了微铌(0.017%)处理对组织和性能的影响.研究结果表明,低温卷取时,低碳铝镇静钢的显微组织趋于非等轴化,但卷取温度对低碳铝镇静钢热轧态的性能影响较小;低碳铝镇静钢冷轧退火态的晶粒尺寸较热轧态细,因此,低温退火后,强度比热轧态高,此外,低温卷取时,强度较高.微铌处理后,热轧态晶粒得到明显细化,强度得到明显提高,退火再结晶受到明显延迟,当退火温度较低时,强度与热轧态相当,当退火温度较高时,因铌析出相粗化以及晶粒尺寸增加,强度接近于更低温度退火的低碳铝镇静钢. 相似文献
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对昆钢第三炼钢厂板坯铸机浇铸低碳铝镇静钢过程中出现的中间包水口堵塞进行分析,在实施一系列工艺控制和预防措施后连铸生产逐步顺行,技术经济指标显著改善。 相似文献
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提高低碳铝镇静钢力学性能的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对罩式炉生产低碳铝镇静钢产生性能不合的因素进行了定性研究。指出了影响低碳铝镇静钢常规力学性能的主要因素,同时提出提高低碳铝镇静钢力学性能的措施。 相似文献
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1.绪言水岛钢铁厂的宽幅板坯连铸机自1971年1月投产以来,一直是非常顺利地连续工作。在此期间研究和发明了各种新技术,铸造钢种也从高强度钢扩大到深冲冷轧钢板所用板坯,产量也有了显著的提高。关于这台连铸机的设备与操作本刊已经报道过,在此特报告借助连铸工艺生产的深冲低碳A1镇静钢冷轧钢板的质量。一般对冷轧钢板的质量而言,无论是表面质量和内部特性要求都很严格。特别是低碳 相似文献
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低碳铝镇静钢夹杂物控制技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
镀锡用产品采用铝镇静钢生产,要求钢质洁净。低碳铝镇静钢钢中主要夹杂物为三氧化二铝,通过对低碳铝镇静钢夹杂物控制理论的研究,并在梅钢进行工艺实践,检测数据分析表明,梅钢镀锡产品钢中夹杂物控制水平达到了宝钢同类产品先进水平。 相似文献
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针对冷轧态低碳铝镇静钢,基于连续升温过程中的物相转变行为解析,开展连续退火过程中两相区保温时间对其物相组织及抗应变时效性能的试验研究。结果表明,试验用低碳铝镇静钢在890 ℃高温保温5 s时,铁素体基体中仍残留有少量珠光体,渗碳体及氮化物析出不明显;延长保温时间至60 s后,铁素体晶粒粗化、珠光体基本消失,碳化物在晶内大量析出,同时析出部分纳米级AlN和Ti(C,N)颗粒。另外,随着保温时间从5 s延长至60 s,平均时效指数由64.1 MPa大幅降至31.5 MPa。本研究可为低碳铝镇静钢连续退火工艺优化提供参考。 相似文献
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针对冷轧态低碳铝镇静钢,基于连续升温过程中的物相转变行为解析,开展连续退火过程中两相区保温时间对其物相组织及抗应变时效性能的试验研究。结果表明,试验用低碳铝镇静钢在890 ℃高温保温5 s时,铁素体基体中仍残留有少量珠光体,渗碳体及氮化物析出不明显;延长保温时间至60 s后,铁素体晶粒粗化、珠光体基本消失,碳化物在晶内大量析出,同时析出部分纳米级AlN和Ti(C,N)颗粒。另外,随着保温时间从5 s延长至60 s,平均时效指数由64.1 MPa大幅降至31.5 MPa。本研究可为低碳铝镇静钢连续退火工艺优化提供参考。 相似文献
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应用美国雷克公司TN-314氮测定仪步进升温的特性,测定了低碳铝镇静钢中氮化铝所含的氮。分析试样是低碳铝镇静钢1.0mm厚的冷轧板经罩式退火炉退火(退火气氛92% ̄96%N2+8% ̄4%H2,退火温度730℃,退火时间67h)的试样。退火后钢中的大部分氮(约占钢中总氮80%左右)已与钢中铝生成了氮化铝。本文是针对这种试样所作的析测定方法探索。 相似文献
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