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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
我公司是日产2000t/d新型于法水泥生产线,出篦冷机熟料输送设备采用的是二段输送的链斗输送机。生产运行中链斗输送机的一些小故障频繁,此类小故障,处理时间短(20分钟以内),但如果对窑止料后处理,从窑止料到重新投料至少需要三十分钟,甚至更长时间,会影响回转窑产量和运转率。经过生产实践我公司总结出了处理链斗小故障时,窑不止料的操作方法。  相似文献   

2.
黎运树 《水泥》1999,(8):25-27
0引言广西华宏水泥股份有限公司1000t/d熟料窑外分解生产线于1996年2月5日正式投料生产,熟料输送采用两台链斗输送机分两级输送,1号链斗输送机长36.6m,2号长57.7m,斜度均为45 。两台链斗输送机使用不到半年,故障频繁,最多时一个星期几次被迫停机修理,1996年2台链斗输送机故障停机率达12.5%,严重影响生产线的达产。1996年底我们通过对链斗输送机存在问题进行分析研究,发现问题均出在链轮和链条上。据此,我们制订了对链斗输送机链轮和链条进行改造的初步方案。我厂于1997年4月和1…  相似文献   

3.
我公司现年产P.O32.5水泥60万吨。于1998年、2000年先后购置了2台B500型鳞板式熟料输送机,分别用于公司东西两线熟料出窑至熟料细碎机的输送。投入运行几年以来,设备漏料逐步严重,工人劳动强度大,月平均维修时间高达5.85小时,月平均配件消耗达3460元。鉴于此,参考刮板输送机的结构和工作原理,在2004年7月,我们首先对西线B500×18m鳞板式输送机进行了改造。1具体改造措施(1)将板链式输送链条改造成HL型的环链式链条。这种链条寿命长,价格便宜,且与HL型斗式提升机的输送链条通用。HL型斗式提升机所用的输送链条为Ф18×50×7或9、11环,平…  相似文献   

4.
宗学德  李洪元  鞠庆 《水泥》2008,(3):63-64
1 生产情况及问题 我公司Φ3m×11lm机立窑设计产量为12.5t/h,其熟料输送设备为BLT-800×20m鳞板输送机,配备JZQ500-48.57-2减速器和有调速控制器的7.5kW调速电动机,鳞板输送机和减速器间由16A双排链条传动.投产初期,双排链条平均2个月更换一次.  相似文献   

5.
段兴梅 《水泥》2001,(12):52-53
0引言我公司1号D839型B650×34.434链斗输送机是建厂时投入使用的,输送Φ3.5m×145m华新型湿法回转窑水泥熟料,产量为35t/h。二期扩建时新增SDBF630×60.71板链斗式输送机,产量为70t/h。原计划使用2号链斗输送机输送新旧2台回转窑共计50t/h的熟料,并将1号链斗输送机延长至60.71m,做为备用输送机。2台设备均以水平、倾斜联合形式输送水泥熟料。2号链斗输送机自1993年2月投入运行以来,事故频繁,并且均为突发性事故,事故造成的损失大,截至2000年11月,此设备的运行时间…  相似文献   

6.
钟恩祥 《水泥》2000,(5):49
我公司二分厂烧成车间3台Φ3m×11m机立窑熟料的输送设备,1999年8月由原来的刮板输送机改造为DS540mm×75m的连续斗式输送机,设备安装布置形式为水平、倾斜型(其中:水平段30m、转变段9m、倾斜段36m、倾角41°)。存在的问题:由于熟料温度较高,有时达300~400℃,致使料斗盖板受热弯曲变形,运行极不平稳;由于倾斜角度较大,料斗的装载量只能在50%~70%之间,输送能力不能满足生产的需要。解决的办法:见图1,在现有每个料斗的折边盖板上,增加一块厚4mm,宽40mm,长520mm的挡料板,点焊在盖板…  相似文献   

7.
<正>目前,在国内外新型的干法生产线中,熟料烧成系统的熟料入库输送设备一般采用板链式熟料输送机(简称:熟料输送机),它能否安全稳定运行直接影响烧成系统的运转率,所以输送机本身的设计、安装、使用、维护都是不可忽视的关键因素,正是考虑到熟料输送机在整个系统中的重要地位,部分水泥生产企业也会优先选择国外进口或有合资背景企业的产品,在南京凯盛国际工  相似文献   

8.
冯金华 《水泥》2010,(2):21-21
<正>我公司1300t/d生产线配套B800板链斗式输送机输送熟料,该机长53.23m,爬坡倾角27.5°,输送能力70t/h,自投入使用后,链条销轴频繁窜出,使链条断开,严重影响了生产。  相似文献   

9.
众所周知,入窑物料 (煤粉和生料 )流量的稳定与否,将直接影响窑的热工制度,进而影响熟料产、质量。冲板流量计因其体积小、重量轻、精度高和可靠性能好等优点,被广泛用于水泥生产中的物料计量和定量控制。我厂 600t/d SP窑生产线入窑物料 (煤粉、生料 )的计量和输送采用了冲板流量计定量控制的气力输送系统,本文就该系统在生产过程中出现的问题及解决措施作一介绍。 1入窑煤粉计量输送系统的问题及对策 1.1流程及其控制设置   我厂入窑煤粉计量输送系统主要由调速螺旋输送机、冲板流量计和螺旋气力泵组成,其流程见图 1。    图 1…  相似文献   

10.
李义宾 《水泥》2007,(3):64-64
我公司篦冷机熟料输送采用SDB400斗式输送机,投入运行几年以来,出现的故障主要是滚轮引起的,每月均有2~3次的滚轮故障,每年有4~6次的滚轮故障引起的非计划停窑。  相似文献   

11.
我厂有两条预分解窑:一条为日产熟料700t/d的3×48m预分解窑;一条为日产熟料1000t/h的3.2×46m预分解窑。几年来,这两条窑曾发生过窑口护板寿命短、失效快;窑口筒体变形和烧损严重,几乎每年都要修补或换窑口筒体,喷煤管扫窑皮,冒窑灰落入窑头一侧?..  相似文献   

12.
李文汉 《水泥》1995,(1):28-30
谈分支煅烧在立筒预热器窑上的工业实验李文汉山东省泗水鲁中水泥厂(273200)鲁中水泥厂新建一条Φ3m×48m强化型立筒预热器窑生产线,设计能力为年产水泥熟料11万t,台时产量14~16/h。该窑1989年底点火试生产,1993年6月10日开始调试应...  相似文献   

13.
韦勇富 《水泥》2020,(8):80
我公司熟料输送下料口设计不科学,窑头收尘器及窑头锅炉粉料排到斜拉链式输送机后,由于来自篦冷机的熟料堆在中间呈隆起状,在输送过程中来自窑头锅炉、收尘器的粉料覆盖在最上面,当拉链机运行时由于产生轻微振动,导致粉料从两侧槽板缝隙漏出,影响现场环境,见图1。  相似文献   

14.
徐敦山  吴亚键 《水泥》2000,(3):48-48
我厂B630斗式熟料输送机总长63m ,水平段8 1m ,弧形段9 42m ,倾斜段45 91m ,倾斜角45°,垂直输送高度36m ,见布置图1。设计输送能力65t/h。图1输送机布置图该机自1995年6月末投运后 ,小时输送能力虽能满足系统要求 ,但运转中故障频繁 ,严重制约了整条系统生产能力的发挥 ,主要问题是头轮固定轮齿的螺栓折断和齿槽断裂。我们于1997年2月末进行了改造。1头轮故障分析头轮装配图如图2所示 ,轮齿是嵌入到齿槽中的 ,由输送链传递给轮齿的反作用力 ,主要是由螺栓和齿槽分担 ,因此 ,两者的强度和刚度足…  相似文献   

15.
单筒冷却机扬料板的改造武继业(长春市跃进水泥厂)我厂2#回转窑的熟料冷却设备为2.2×21m单筒冷却机。该冷却机前8m镶耐火砖,后13m镶扬料板,由于扬料板结构布局不合理,造成冷却机热效率低,入窑二次风温低等不良结果。为提高入窑二次风温,稳定窑的热工...  相似文献   

16.
我公司三线4 500 t/d熟料生产线于2011年7月投入生产运行,均化库底入窑生料计量设备采用的是进口冲板流量计。由于冲板流量计自身的计量原理特性,运行过程中给料量波动较大,计量不准确,造成入窑提升机工作电流波动,影响熟料强度和煤耗,使整个烧成系统处于不稳定的运行状况。  相似文献   

17.
KS型链式刮板输送机底部衬板改进的探讨伍俊老挝水泥厂机动部我们所承担经济合作并经营的老挝水泥厂,输送辅机中有4台KS型链式刮板输送机,运行中由于在壳体内的底衬板(铸石衬板)用水泥镶砌的接缝界面处常被刮裂分开,由刮板带进了熟料库,造成事故,使该设备的使...  相似文献   

18.
我厂选用的库顶熟料输送设备,是海安建材设备厂生产的KS-Ⅲ型熟料输送机。该机结构为双链刮板、铸石衬板。使用后改为铸钢衬板。在生产中,发现当设备运行一段时间后,电机运行电流增高,设备噪音、振动加大。为了解决这个问题,我们经过观察和分析,发现这是由底衬板...  相似文献   

19.
因扩产及硫铁矿含硫量降低,致使矿渣输送设备超负荷运行,经常发生故障。介绍采取矿渣和矿灰分流(矿渣由冷却滚筒输送、矿灰由埋刮板输送机输送);加大冷却滚筒直径、改进叶片、加大冷却面积;重新设计选用 M S R40 型热料埋刮板输送机(b= 400 m m 、h= 400 m m ,输送能力70~86 t/h)。改造效果良好  相似文献   

20.
在水泥厂,槽式输送机是用于输送热水泥熟料可靠的输送设备。该设备可同时完成水平和倾斜输送,其主要部件有:传动装置、尾部装置、运行部分及加油装置等。其中运行部分又由料槽及链条组成。  相似文献   

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