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通过对凝汽器换热铜管腐蚀的原因分析,结合传热计算和经济性比较,对凝汽器管材质选用不锈钢进行了探讨. 相似文献
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分析氨合成系统运行中水加热器、水冷器设备存在的换热管和管板泄漏问题的原因,就换热管材质、焊接工艺进行优化,保证JR3000氨合成系统稳定安全运行. 相似文献
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某急冷油稀释蒸汽发生器发生泄漏,为查找该设备泄漏原因,现对其中的换热管开展服役状态评估。利用分析检测设备对换热管材质的化学成分、显微结构、金相组织、显微硬度等项目进行研究,此外还分析检测了蒸汽凝液、垢物组分及换热管渗透情况。结果表明:未发现换热管有穿透性失效,所发生的腐蚀减薄失效主要是由于壳程中工艺水作用而引起的。 相似文献
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因缝隙腐蚀的孕育期较长且没有明显的预兆,缝隙腐蚀一般比较隐蔽,所以难以对其进行有效监测.结合换热器的结构和使用工况,通过材质分析、硬度测试、金相检验、能谱分析等理化检验方法对换热管的微观组织形貌、腐蚀产物等进行了分析讨论,找到换热管泄漏的原因.结果表明:换热器的换热管与管板的"胀焊并用"连接结构,导致缝隙中出现了"闭塞... 相似文献
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经换热管成分、材质和裂纹分析,3万t/a乙二醛氧化反应器换热列管损坏的根本原因是换热器较高的轴向热应力和液面腐蚀的交互作用。经重新设计并更换后,氧化器换热段径向温度分布均匀,解决了水蒸气冷凝的问题,达到了反应气激冷和能量回收利用的目的。 相似文献
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本文采用S31254钢管作为换热管,管板的材质采用S22053锻件,管箱内表面采取烘烤酚醛清漆的措施,有效地防止了管程中含有高浓度Cl-、HCO3-的介质对设备的腐蚀。 相似文献
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简述了24万t/a甲醇装置水冷器的运行情况。针对水冷器存在内漏的问题进行分析,发现甲醇水冷器折流板及管板结构设计不合理及管板与换热管焊接工艺不合理,是造成水冷器换热管泄漏的主要原因。通过将折流板结构由单弓形竖直排列方式改为水平排列方式,厚度由12mm增加到16mm;管板复合板由扎制法改为堆焊形式,材质由0Cr18Ni10Ti改为16MnⅢ+0Cr18Ni10Ti,堆焊层为6mm;管板与换热管焊缝宽由1.33mm增加为2mm等措施,彻底解决了换热管断裂引起的内漏问题。改造后的甲醇水冷器运行稳定,经济效益良好。 相似文献
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田风宾 《精细与专用化学品》2019,27(7)
通过宏观检查、工艺分析、PT检测、腐蚀产物能谱分析、金相检验等手段对换热管的腐蚀部位以及附着产物进行分析,并配以腐蚀机理分析做综合评判,确定316L换热管束腐蚀主要是腐蚀介质与应力集中共同作用的结果。从技术上提出了相应的措施,改变换热管材质,确保设备的长周期运行。 相似文献
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介绍了国内煤气化装置变换工艺冷凝液汽提设备在运行过程中出现塔器腐蚀、焊缝开裂、换热管穿孔的表现与状况;从工艺类型、设备材质、换热介质等方面分析了问题产生的原因;针对不同类型汽提流程提出了改进方案和相关注意事项,例举了在役设备的改进效果。 相似文献
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钛换热器凭借工业纯钛的各种优良性质,广泛应用于石油、化工、食品、医药、冶金、制冷、海水换热、盐水换热等行业和领域。本文就国内一沿海炼油厂,管束材质为钛管的列管式海水换热器的特点及设计经验进行分析及讨论。 相似文献
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为了调查奥氏体不锈钢换热管泄漏的原因,对不锈钢换热管中裂纹宏观形貌、金相组织、管材化学成分和腐蚀产物成分、换热管的力学性能以及换热管服役环境进行了综合分析。分析结果表明:换热管开裂原因为高温蒸汽中氯离子引起的奥氏体不锈钢应力腐蚀,并提出了相应的预防措施。 相似文献