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相似文献
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1.
陈德谦 《水泥》2011,(1):41-42
我公司2500t/d生产线生料粉磨系统采用MLS3626立磨。其设计参数是:入磨物料≤90mm,其中,20~40mm占80%、≥90mm为0%;产品80μm筛余≤12%,设计生产能力190t/h。投产初期立磨频繁跳停,台时产量只有170t/h,不能满足窑用180t/h的需要。经过3个月的调试和技改,磨机台时产量达到了200t/h,取得了较好效果。  相似文献   

2.
秦宜利 《水泥》2010,(7):58-58
<正>我公司5000t/d生产线煤磨选用ZGM113N型辊式磨煤机。台时产量:40t/h(磨损后期),入磨原煤粒度:50mm,煤粉细度:80μm筛余≤10%,煤粉水分:≤2.0%。运行两年,台时产量达到38~45t/h,在满足窑  相似文献   

3.
<正>1煤立磨系统配置和生产运行问题1.1煤立磨系统配置情况葛洲坝嘉鱼水泥有限公司5000t/d熟料线煤粉制备系统配套HRM2200煤立磨,其系统主机配置参数如下。(1喂料秤:能力为10~50 t/h。(2煤立磨500kW主电机,磨盘转速32r/min原煤入磨水分≤10%成品煤粉水分≤0.8%设计产量≥40t/h磨损后期)成品细度80μm筛余≤12%。磨内选粉机型号HM22-01A配套电机功率55kW变频器调节,主轴转速50~180r/min。(3袋收尘器:型号为HMMC126-8  相似文献   

4.
我公司有2条2500t/d生产线,共配套有3条不同规格型号的水泥粉磨系统.其中3号水泥磨是φ3.2m×l3m的开路联合粉磨系统,配套有1台HFCG120-45的辊压机和1台SF500/100的打散分级机,设计台时产量为60t/h(P·O42.5R水泥,细度为80μm筛余≤3.5%).  相似文献   

5.
正1问题描述煤山南方2号生产线(规模2 50 0 t/d,实际产量3 200h/t),配备1台辊盘式煤磨(型号为ZGM95),其煤粉收尘器为为96-2×8(m)煤粉防爆收尘器(处理风量75 000m~3/h)。改造实施前,系统基本工艺参数为入磨煤水分≤15%,出磨煤水分≤0.8%,烟气温度220℃,出磨温度65℃,煤磨产量25t/h,煤粉灰份22%,按进厂煤的煤粉灰分提高3.0%左右,煤粉细度控制为80μm筛余5%左右,粉磨电耗34度/t。ZGM95煤磨系统为闭路粉磨系  相似文献   

6.
谢浩宏 《水泥》2015,(4):25-29
<正>我公司两套水泥挤压联合粉磨系统,主机设备为HFCG140-80辊压机+SF600/140打散分级机+Φ3.8m×13m高产高细开路磨。设计指标:P·O42.5R水泥台时产量95~100t/h,80μm筛筛余≤2.0%,比表面积(340±10)m2/kg。2006年开始试生产,到2007年验收时台时产量仅在95t/h左右,比表面积350m2/kg,80μm筛筛余2.5%,基本达到验收最低标准。投产后通过不断地优化和技改,截至2013年粉磨P·O42.5R水泥台时产量由83t/h提高到115t/h,粉磨P·Ⅱ42.5R  相似文献   

7.
0 概述 某厂20世纪80年代末引进国外1套4000t/d新型干法生产线,生料磨系统采用φ5.6 m×11 m+4.4 m“Duodan”中卸烘干生料磨和RTE800选粉机进行圈流操作,磨机装机功率为5 600 kW(流程图见图1)。入磨物料水分≤4.5%,出磨物料水分≤0.2%,当生料细度为80 μm筛余14%时,产量仅为270 t/h。满足不  相似文献   

8.
朱勋勋 《水泥》2014,(2):30-31
<正>我公司水泥粉磨系统为两套相同的Φ1 400mm×300mm辊压机+V型选粉机+Φ3.2m×13m水泥磨+OSepa选粉机组成的联合粉磨系统,于2008年上半年建成投产运行,设计参数为:磨机产量50~55t/h,入磨粒度15mm,成品80μm筛余3%~6%,比表面积340m2/kg,辊压机通过能力113~154t/h,产品粒度2mm占65%,0.09mm占20%。相同配置的水泥粉磨系统,在实际生产中台时产量为65t/h左右,而我公司台时产量一直偏低,只能达到45t/h,严重影响生产。为提高磨机台时产量,多次对粉磨系统进行改造,  相似文献   

9.
武刚刚 《水泥》2012,(12):40-41
1 问题 陕西铜川声威水泥公司1号ATOX50生料立磨2006年投入使用,自2011年5月起,当喂料量在400t/h、选粉机转速给定在1 300r/min时,出磨生料细度为80μm筛余20% ~22%,200μm筛余2% ~4%,出磨生料细度偏粗且有跑粗现象,不利于窑的煅烧.  相似文献   

10.
宋庆伟 《水泥》2006,(4):34-36
光宇集团常山公司与长兴公司2条5000t/d熟料新型干法生产线生料粉磨均采用了德国Gebr.Pfeiffer公司制造的MPS5000B立磨。该磨设计能力为450t/h(80μm筛余≤10%)。现将2台磨的调试与生产出现的一些主要问题及解决措施介绍如下。  相似文献   

11.
许致纲  张全雷  赵昂 《水泥》2015,(1):31-32
<正>我公司煤磨采用的是ZGM113G-I型立磨,设计产能45t/h。自生产以来,最高喂料量只有37t/h,一直未达到其设计值;同时受台时产量影响,煤粉细度控制指标不能达到筛余≤12%,较粗,影响煤粉燃烧;并且一直存在吐渣严重的问题,最多时吐渣量超过6t/h,大量增加岗位人员的工作量,严重影响生产和环境。针对以上问题,我们进行了认真分析和总结,对其进行了改造,使问题得到了有效解决。  相似文献   

12.
<正>我公司1000t/d生产线于2000年4月投产试运行,生料粉磨选用TRM25型立磨,生产能力≥75t/h,粉磨中硬度物料时,入料粒度≤25mm,入料综合水分≤6%,80μm筛余≤14%,磨盘转速37r/min。2011年初由生产普通硅酸盐水泥(石灰石∶砂岩∶粉煤灰∶钢渣=84∶8∶5∶3),改为生产硫铝酸盐水泥(石灰石∶铝矾土∶脱硫石膏=49∶34∶17)。配料方案发生改变,新增了  相似文献   

13.
我公司为“六五”期间从罗马尼亚引进的3500t/d生产线,配套煤磨为φ3.2m×9.5m的风扫磨,设计能力29t/h,实际达到33.5t/h以上,煤粉细度筛余8.0%-9.5%。粗粉分离器系丹麦型,规格φ3.2m/2.54m,如图1。  相似文献   

14.
《水泥工程》2011,(2):5
由中材国际(南京)和澡阳中材重型机器有限公司自主研发制造的LRM38.4、LRM40.4生料立磨、LRMS32.4矿渣立磨日前在广西四合工贸有限责任公司5000t/d熟料生产线工程(两台LRM38.4生料立磨)、云南活发集团刘总旗水泥厂3200t/d熟料生产线(LRM40.4生料立磨和LRMS32.4矿渣立磨各一台)中成功投入运行,各项指标均达到设计目标。其中LRM38.4磨实际产量达220t/h(设计产量190~220t/h),MF=0.95,产品细度R80μm筛余  相似文献   

15.
我公司原有1条Φ3m×48m带五级预热器的NSF回转窑,设计能力为720t/d。生料磨系统是由1台Φ3.4m×7.5m烘干磨、TG700×32m斗式提升机、Φ3m旋风式选粉机组成。磨机主要参数为:主电动机功率1000kW,入磨物料粒度≤25mm,水分<3%,成品细度80μm方孔筛筛余≤10%,研磨体装载量70t时,磨机设计能力为54t/h。1995年投产以来,生产稳定。烧成系统改为带MFC分解炉后,生产能力达到1230t/d。为了与此相适应,我们对生料粉磨系统进行了一系列改造,使磨机的年平均台时产量达到81.86t/h,适应了烧成系统提产后的生料需要,改造措施如下。1降低入磨物料粒度石…  相似文献   

16.
王海荣 《水泥工程》2015,28(3):50-52
OMAN CEMENT COMPANY一号水泥熟料生产线Φ4.2m×7.5m风扫原料磨产量(90μ筛余14%)在85t/h以下,达不到设计产量(90t/h)。分析原因主要有:(1)入磨粒度太大;(2)衬板磨损严重。对此进行提产改造,目标为116t/h(90μ筛余12%~14%)。提产措施有:增加磨机填充率,改变筒体衬板形式,调整研磨体级配。改造后很快达到设计产量并顺利通过考核。  相似文献   

17.
杨鑫 《水泥》2014,(10):40
<正>我公司承接的马来西亚NSCI公司5000t/d生产线,水泥磨采用的是LVT公司的UM 43.4C立磨,主机功率3400kW,选粉机电动机功率160kW,OPC水泥要求产量135t/h,比表面积(3 300±200)cm2/g,45μm筛余5%。2013年10月7日水泥磨开始投料调试,到12日产量达到100t/h左右。后试图增加磨辊压力,提高产量,但是由于料层厚度一直在20~30mm,磨机振动很大,超过100μm报警,超过150μm停机,磨机因振动大无法正常运行。我们根据操作规程,对影响磨机操纵稳定性的磨辊压力、料床厚度和  相似文献   

18.
罗军  潘应潮  张业明 《水泥》2011,(3):25-26
我公司5000t/d生产线配套的生料粉磨系统为2台ZRM3841立磨,磨盘直径3.8m。锥形磨辊,磨辊数4个,磨辊平均直径1.98m,磨辊宽度600mm,磨盘转速29.7r/min,辊压8.0~12.0MPa。主电动机功率为2 240kW,循环风机功率为2 000kW,设计能力为250t/h,80μm筛余〈12%。自2009年12月投产以来,  相似文献   

19.
<正>近年来,生料辊压机终粉磨系统逐步成为生料粉磨系统的主流。相对于辊磨系统,辊压机系统具有粉磨效率更高、粉磨电耗更低的优势。鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司一公司一线为2500t/d熟料生产线,于2000年建成投产。生料粉磨系统采用国内首台?4.6m×10+3.5m中卸球磨系统,装机功率3550kW。当入磨物料粒度≤25 mm(85%)、水分≤5%,出磨生料细度80μm筛筛余12%、水分为0.5%时,系统产量为190 t/h,系统电耗为24kWh/t。项目投产以来,  相似文献   

20.
张波  王建华 《水泥工程》2023,36(1):61-62
<正>0前言我公司3 200 t/d熟料生产线,煤粉制备采用MPS型辊环磨,磨机为北京电力机械厂生产的ZGM95G中速辊式立式磨机,运行平均台时产量20.2t/h。随着回转窑系统优化和技术改造后产能不断提高,煤粉需求量增加,为满足回转窑用煤量需求,公司组织攻克煤立磨提产课题,通过对入风管道、选粉机动静叶片、喷口环、通风机进出口等改造,煤立磨平均台时产量由20.2 t/h,提产至24.5 t/h,80μm筛筛余由≤14%~18%降低至8%~10%。现将煤立磨提产改造技术介绍如下,以供参考。  相似文献   

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