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汽车变速器齿轮有很多内花键,热处理时会发生畸变,影响齿轮的精度等级和装配。产生热处理畸变的原因很多,如产品结构、材料、锻造、机加工工艺和热处理工艺等。为了减小花键的热处理畸变,必须对各道加工工序进行全面的质量管理和控制,分析不合格品的原因并制订对策。本文按加工工艺路线分析花键齿轮产生热处理畸变的原因,找出影响质量的因素,有效控制畸变量,确保其尺寸精度。 相似文献
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解决渗氮花键齿厚涨大的工艺措施 总被引:1,自引:0,他引:1
液压柱塞泵在厂内装配、进行台架试验,而在厂外与主机连接时,经常发生花键副配合不当,甚至无法装配等问题.究其原因,多为工件热处理后花键畸变难以加工或者不能加工.根据渗氮工件呈实体涨大(轴涨大、孔缩小)的特点,对A2F55斜轴式柱塞液压马达传动轴渗氮花键齿厚涨大值进行了跟踪实测分析,制订了相应的工艺措施,取得了成效. 相似文献
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40Cr�ֶ�����ѷ��� 总被引:2,自引:0,他引:2
采用光学显微镜分析、化学成分分析和力学性能试验,对40Cr钢端轴断裂件进行分析。结果表明,端轴断裂属于疲劳断裂,断裂源处焊接不当,造成应力集中,是端轴断裂的原因之一。该轴经调质处理后的组织为回火贝氏体,而不是工艺要求的回火索氏体组织。热处理工艺不当是造成端轴断裂的另一重要原因。 相似文献
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针对花键套在冷挤压成形内花键时出现的凸模断裂问题,建立内花键成形的有限元模型并进行数值模拟。模拟结果表明,凸模导向区与齿形区截面变化大,圆角过渡处容易产生应力集中,从而导致在过渡处发生断裂。提出去掉凸模导向区、在凹模内增加浮动芯轴作为导向的解决措施。并对改进的工艺方案进行数值模拟分析,凸模无应力集中现象,花键套无成形缺陷。工艺实验结果表明,采用改进的工艺方案可以有效避免凸模反挤压成形内花键的断裂问题,延长模具使用寿命。 相似文献
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通过对40拖拉机驱动轴疲劳断裂断口形貌进行分类分析,结果表明,结构设计和热处理工艺不合理是驱动轴断裂的主要原因,并提出了相应的改进措施,解决了生产企业产品质量问题. 相似文献
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变速箱输出轴失效分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过宏观断口、化学成分、硬度和金相检测、输出轴校正、过渡角及表面粗糙度测试等,对变速箱输出轴断裂原因进行了研究。结果表明,输出轴断裂的主要原因是花键处过渡角较小,表面粗糙度较大,造成输出轴花键过渡角处在运行中产生了较大的应力集中,并且人工校正时下压力难以控制,容易在零件表面产生微裂纹。 相似文献
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大环件轧机的芯轴连续发生断裂。采用断口分析、金相检验、电镜能谱分析和力学性能测定的方法对芯轴断裂的原因进行了分析。结果表明,所用材料的显微组织缺陷和耐热性能差是导致芯轴发生早期断裂的主要原因。 相似文献
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