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为了研究抽油杆的失效原因和减少抽油杆的断井事故,对现场取回的抽油杆失效样品进行几何尺寸测量和理化性能检测,并对断口进行宏观、微观分析及载荷分析。检测及分析结果显示,抽油杆几何尺寸、理化性能符合相关标准要求,满足其使用性能要求;断口起源于机械损伤部位,随着周期性的载荷作用,疲劳损伤不断积累,最终导致抽油杆扳手方发生疲劳断裂,裂纹宏观及微观均呈现疲劳裂纹扩展特征。失效分析结果表明,要保证抽油杆的使用安全,除产品质量这一重要因素外,对抽油杆的使用过程进行监测控制也是很重要的环节。 相似文献
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螺杆泵井抽油杆失效原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
抽油杆断裂的原因主要有抽油杆热处理质量差、螺杆泵与抽油杆不匹配、抽油杆偏磨等因素;造成抽油杆脱扣的原因主要有抽油杆弹性变形能释放、液体回流影响及产能影响等因素;造成抽油杆撸扣的原因主要有产液对抽油杆螺纹的腐蚀、抽油杆螺纹加工质量差等因素. 相似文献
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以CYG-22B抽油杆为研究对象,当杆头螺纹轴线和杆身轴线有加工偏差(偏心、偏斜或二者同时存在)时,对其应力集中系数进行了较系统的三维有限元分析和试验验证。结果表明,由偏心和偏斜所产生的应力集中位于接近过渡区的一个不大的范围内。在不考虑加工偏差的理想联接状态下,抽油杆杆头各部位的应力集中系数均小于1,杆头上应力集中最严重的部位在扳手平面上下两端面,其数值分别为0.811和0.747。本计算所得结果为抽油杆失效分析和制定允许加工偏差及验收标准提供了依据。 相似文献
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针对油田生产过程中油套管断裂失效的问题,通过对失效管体尺寸测量、断口宏观和微观形貌分析以及管材理化性能检测等方法,对某公司J55 LC套管发生断裂失效的原因进行了分析。结果显示,断裂套管的化学成分、拉伸性能、金相组织、套管螺纹参数均符合相关标准要求,套管螺纹断裂失效位置正好处于螺纹啮合后全长上的齿面接触应力最大的部位,接触应力不当是引起套管断裂失效的主要原因。分析结果表明,套管断裂的主要原因为现场上扣作业控制不当,造成螺纹粘着磨损,使套管表面产生大量微裂纹,进而在螺纹接触应力最大处发生脆性断裂 相似文献
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螺杆泵驱动杆失效形式分析及结构优化设计 总被引:1,自引:1,他引:0
针对螺杆泵驱动杆在使用过程中出现的杆体断脱、螺纹失效、与油管偏磨等事故不断增加的现状,对螺杆泵驱动杆失效形式进行了分析,优化设计了驱动杆接头、接箍的结构,改善了其加工工艺。新型驱动杆采用楔形插接形式,通过左旋螺纹连接而成,该结构可将杆柱工作过程中承受的扭矩、轴向载荷分解,改善了连接部位的受力状况;同时提出了接头一端固定的防偏磨结构,可有效减少接箍和接头圆弧过渡区的偏磨。并指出提高实心杆杆体强度,对杆体表层进行硬化处理,是提高实心杆抗扭能力的有效办法。 相似文献
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螺杆泵杆柱扶正防脱扣装置及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
针对螺杆泵采油过程中出现抽油杆柱经常脱扣的问题,在分析抽油杆柱脱扣原因的基础上,设计了螺杆泵杆柱扶正防脱扣装置,简要介绍了这种装置的结构和工作原理。这种装置具有施工方便、性能可靠、经济耐用、防脱扣效果好、作业成功率高等特点,在现场应用中取得了很好的防脱扣效果,保证了螺杆泵采油井的正常生产,是一种与螺杆泵配合使用以防抽油杆柱脱扣的理想专用工具。 相似文献
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摩擦焊是一种固相热压焊接方法,通过机械摩擦在接触表面产生热量,并在载荷的作用下把2个同种或异种金属或其他材质的工件牢固的焊接在一起。文章分析了传统实心抽油杆生产工艺的缺点和采用摩擦对焊工艺的优点。详细介绍了摩擦对焊实心抽油杆的工艺流程、焊机参数和焊接工艺参数。提高了抽油杆的质量和生产效率,降低了成本。 相似文献