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我厂和烟台轴仪厂共同协作,在M2110磨床上安装了MZK-3型主动测量仪。 改装方法:在机床的主油路上加一个三通管,其中一路油接一个二位四通电磁阀,压力油通过换向阀至表架油缸,这样有两路油从换向阀通表架油缸,一路回油。电磁换向阀的线头接机床行程开关,机床开始工作,液压换向阀动作,撞块压行程开关,接通二位四通电磁阀,使表架油缸送进,测杆进入套圈自动测量,磨削到位后,红灯亮,液 相似文献
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一、前言据估算,目前在各轴承厂使用的M2110A型内圆磨床,多达一千余台。该磨床原来配有以定程磨削为基础的半自动进给系统,但由于轴承内环孔的加工精度要求较高,终磨尺寸以微米计,在生产中,这套系统无法满足使用要求。然而,当采用手工操纵时,该机床的加工精度和效率又不很理想。 1982年起,我们对M2110A型磨床进行改装,在机床上配备了测量控制仪和磨头进给、工件架拖板换向、工件装卸等机构及相应的液压、 相似文献
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对M2110A内圆磨床进行改造,将原来配有的以定程磨削为基础的进给系统改装成为性能较好的自动磨床,降低了废品率,提高了生产率,实现了磨削过程的自动循环,降低了工人的劳动强度。 相似文献
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董小杏 《精密制造与自动化》2014,(3)
针对M2110型内圆磨床在磨削时的非线性因素对工件尺寸的影响,介绍了基于51单片机的控制系统,提出了"控制型"磨削的优化加工方法。采用程序控制抗干扰能力强,可以有效地抑制加工过程对精度的影响。该系统具有结构合理、硬件线路简单及设定灵活,使现场系统具有更为可靠、性价比更高以及维护便捷等特点。 相似文献
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M2110A磨床翼型轴承座磨内圆自动检测装置研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对M2110A磨床翼型轴承座磨内加工过程的分析,提出了在M2110A磨床上加装自动检测装置以提高翼型轴承座内圆磨加工效率的技改方案。论文对方案的实施原则、检测装置的设计、液压电气系统的改造等作了详细介绍。 相似文献
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我厂有几台苏联3A240型内圆磨床,其液压系统(图1)存在如下问题,满足不了我厂生产的需要。 1.换向出现死点。在固定工作台上的撞块拨动杠杆后,即使换向间移动,当换向间移至中间位置时,进回油均被封闭,油缸左右腔亦被封闭,于是工作台停止运动。此时若无外力推动换向阀,工作台就出现死点。为此原结构利用弹簧的附加压力,使换向阀超过中间位置来实现工作台的换向。但长期使用后,仍存在死点问题。主要原因如下: 1)弹簧过软,弹力小于换向阀与阀孔的摩擦阻力时,便无法帮助换向阀越过中间位置;或弹簧过硬,杠杆不能压缩弹簧,即不能产生附加力时,则换… 相似文献
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用M2120内圆磨床光磨外滚道时,其D级品合格率仅为20%。经过提高机床基础件精度、床身导轨贴塑和采用新型内圆磨具等措施对其进行精化改造后,合格率提高到80%。附表l个。 相似文献
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我厂M2120内圆磨床已改作专用磨床,用于加工中等型号调心滚子轴承的内圈内径,与3MZ2015、3MZ208相比,其加工范围较大,但专业自动化程度较低,生产效率相对低下,不能满足大批量生产的需要。因此,对M2120进行了以下改进。 相似文献
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我厂生产的凸轮是R535A纺丝机上的关键件,也是易损件,批量大,表面粗糙度要求Ra0.4μm,材料为铸铁,表面冷硬,所以工艺上考虑采用磨削加工,用靠模进行成形磨削,我们为节约资金,将M2120内圆磨床改成磨凸轮专用机床。一、原理及基本运动的确定该凸轮的运动规律为等速运动,0°~180°为升程,180°~360°为回程,其rmin=75.51mm,rmax=193.49mm,凸轮半径随角度而变化,磨削时,将靠模和工件固定在同一主轴上,托架上的一滚轮紧靠靠模,当靠模半径变化时,须使横向移动工作合作向前或向后移动,磨头只作旋转运动,始终在同一位置… 相似文献
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介绍了3MZ2110磨外球面的砂轮修整器的结构和特点。生产实践表明,R稳定性好,砂轮修整精度高,从而提高了零件加工的精度和生产效率。附图2幅。 相似文献
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对现有设备M2110A砂轮修整器的设计、安装、调整进行阐述,加工“0”、“6”类轴承的外圈沟道。 相似文献
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