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结合有关的热力学数据,从碳、铬、磷选择性氧化的角度,研究了各参数对不锈钢脱磷热力学条件及工艺的影响。热力学计算结果表明,BaO-CaO系渣更适合不锈钢脱磷,应适当提高初始碳含量并降低渣中P2O5含量以利脱磷保铬。这对不锈钢脱磷工艺的制定具有指导意义。 相似文献
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《特殊钢》1992年第1期发表的18—8不锈钢BaCO3—BaCl2渣系脱磷试验的理论应用在电弧炉上,进行了工业性实践。证实,冶炼不锈钢采用BaO渣系、氧化法脱磷,在电弧炉上切实可行。实际脱磷率达到45%~55%,铬回收率在85%以上。 相似文献
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CaO-BaCO3-CaF2-Cr2O3渣系18-8不锈钢氧化脱磷的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在实验室硅钼高温炉于1 550 ℃用CaO-BaCO3-CaF2-Cr2O3渣系对成分(%)为C0.5~2.5,Si<0.1,Cr18,Ni9,P~0.05的18-8奥氏体不锈钢水进行了氧化脱磷试验.试验结果表明,当钢水中初始碳含量由0.5%增至2.5%时,脱磷率由~5%提高到30%以上,钢水的脱磷率随渣中BaCO3/CaO的增加而提高;为使钢水达到30%以上的脱磷率,脱磷剂中CaO含量最大可达35%,Al2O3含量应低于3%. 相似文献
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唐钢公司二钢轧厂利用55 t顶底复吹转炉研究了双渣操作对脱磷效果的影响。试验结果表明,采用双渣法可以将脱磷率由单渣法的87.8%提高到92.6%,终点钢水磷含量低至0.008 1%;采用双渣法留渣冶炼有利于提高前期炉渣中FeO含量和碱度,从而有利于脱磷,可将脱磷率提高到95.2%,终点钢水磷含量降低至0.005 5%。脱磷率随着吹氧时间和供氧量的增加而升高,增加总吹氧时间或者总供氧量有利于改善化渣效果。另外,增加总吹氧时间或者总供氧量也延长了脱磷时间,最终提高了脱磷效果。 相似文献
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如何降低不锈钢中的磷改善其质量是冶金工作者一直关心的问题,本文综述了近十多年来对不锈钢氧化脱磷的研究成果,表明BaO渣系是不锈钢脱磷的最有效渣系之一,CaO渣系由于其价格便宜,资源丰富,可作为不锈钢锐磷的最一般渣系,利用氧化钡和氧化钙混合渣系有很好的发展前景,碱金属氧化物渣系对不锈钢的脱磷还有待于进一步研究。 相似文献
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18—8不锈钢的BaCO3—BaCl2渣系脱磷试验 总被引:1,自引:0,他引:1
在感应炉上,用BaCO_3—BaCl_2渣系对Cr18Ni8不锈钢进行了脱磷试验,并着重探讨了钢水中的碳含量、温度等对脱磷的影响。结果表明,在脱磷渣流动性良好条件下,脱磷率随着碳含量的升高而增大,随着温度的降低而升高。 相似文献
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用CaO-CaF2-FeO系渣进行钢水深脱磷 总被引:5,自引:0,他引:5
为了生产超低磷钢,在1600℃用高碱度CaO-CaF2-FeO系渣对低磷钢水进行了炉外深脱磷的研究。分析了氧化性和碱度对脱磷效果的影响,确定了合适的渣系组成,测得1600℃下该渣系的磷容量在10^18.54~10^20.2范围内。实验结果表明:氧化性和碱度是影响脱磷效果的两个制约性因素;在钢水初始磷含量为0.01%左右的条件下,使用该渣获得了大于50%的脱磷率及低于0.005%(最低可达0.0027%)的磷含量;在300t转炉上进行的初步生产试验也获得了50%左右的脱磷率及0.006%左右的成品磷含量。 相似文献
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为了研究脱碳渣在脱磷期的重新利用,基于多功能转炉炼钢法进行连续循环冶炼实验.实验发现:脱磷阶段渣中较低的Fe O含量、吹炼5 min左右,[C]≥2.8%的条件下,可实现转炉熔池内铁液[P]≤0.025%的脱磷效果,并对低(Fe O)含量炉渣的脱磷可行性进行热力学计算;随着循环的进行,石灰加入量逐渐降低,由65 kg·t-1降低至31 kg·t-1,转炉冶炼终点钢水[P]量由0.018%降低至0.005%,2~4炉后达到平衡状态;在循环过程中,脱磷阶段结束倒出炉渣60~80 kg·t-1,整个循环结束一次性倒出剩余全部炉渣120~130 kg·t-1,平均渣量为83 kg·t-1左右,较普通工艺的120 kg·t-1渣量有大幅度减少. 相似文献
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提高渣-铁脱磷反应效果的理论分析 总被引:5,自引:0,他引:5
理论分析了渣-铁反应脱磷的影响因素。脱磷效果取决于渣量和熔渣的脱磷能力,熔渣的脱磷能力同渣的碱度和氧化能力以及反应温度有关。 相似文献
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