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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 296 毫秒
1.
威远页岩气区块旨在开发志留系龙马溪组页岩气藏,目前根据威204井直井完钻后,龙马溪组测井评价结果认为该井优质页岩井段为3486.8~3537.4m,厚度大约为50.6m,地层倾角1度左右,最大主应力方向为东-西向。为了保证水平井钻探成功,根据页岩气水平井钻探经验,特别是威204井压裂效果,现阶段威远区块其余平台基本按照水平巷道选择在优质页岩下部,方位与最小主应力方向、裂缝方向成一定的夹角,地质目标箱体确定在威204井(直眼)对应的井段,平台井基本是三至六口不等的丛式井组成,要达到钻遇储层和顺利完成地质导向目标钻进的要求,定向钻进的难度和挑战是存在的,根据不同的地层岩性变化,轨迹的控制方式不同,前中后期都存在防碰绕障风险,这就更加说明威远页岩气区块定向钻井工艺技术研究的必要性。  相似文献   

2.
陶辉 《辽宁化工》2012,41(12):1307-1309,1326
苏里格气田某区块在参考前期裸眼分段压裂试验的基础上,于2010年度规模化推广应用水平井裸眼分段压裂技术,取得了良好的增产效果.水平井压后产量一般在104 m3/d以上,为同区块直井产量的3~5倍.该区块水平井的水平段长度一般超过800 m,初期水平井分4段压裂,之后技术人员在增加裂缝段数、加砂规模、水平段长度等方面积极探索,以期达到更佳的开发效果.已实施井的投产效果表明:裂缝段数、加砂规模、水平段长度不直接影响产量;有效储层长度和气测表现在一定程度上影响压后产量;提高水平段有效储层钻遇率有利于增加压后产量.  相似文献   

3.
利用区块评价井岩心、测井及测试资料,分析威远区块龙马溪组地质特征。威远区块位于威远背斜一翼上,目的层段龙一1亚段为外陆棚沉积的富有机质粉砂质页岩和富有机质硅质页岩,厚度36~-44.5m。目的层进一步细分为四个小层,具有中-高有机质含量(2.47%~3.14%),高脆性矿物含量(71.9%~84.2%),高裂缝发育(3.6~92条/m)和高压力系数(1.44~1.96)。  相似文献   

4.
对安页1井石牛栏组2105.00~2204.00m井段进行试气,综合测井评价、钻井岩芯描述和钻井情况分析,得出以上层位有很好的油气显示,但中途测试产量偏低,测试层定性为低产气层。确定进行酸加砂压裂改造后,综合比较优选机械分层压裂施工工艺进行施工,压裂入井液1648.5m~3,加砂88.7m~3,采用10mm油嘴、26mm孔板临界速度流量计测气求产,油压11.96MPa,测得气产量10.2209×104m~3/d,取得了很好的施工效果。通过对压裂管柱、施工过程的分析,总结了施工的经验和存在的不足,对该技术在页岩气开发应用具有指导意义。  相似文献   

5.
某油田致密砂岩油气富集,开发潜力大,但储层致密、压力系数低、天然裂缝不发育、砂体跨度大,储层改造面临裂缝启裂难、裂缝复杂程度低、加砂难度大、施工成本高及稳产难度大等问题。针对油藏地质特征及储层改造难点,试验应用水平井甜点体积压裂技术,通过水平段甜点识别、段内小缝间距分簇射孔速钻桥塞分段压裂、连续油管环空加砂压裂及高排量多液性段塞式注入相结合,保证裂缝高效起裂延展;组合应用大砂量加砂工艺与大液量缔合压裂液体系,在改善裂缝纵向及远端支撑剂铺置效果、提高裂缝导流能力的同时,实现地层增能蓄能;配合工厂化压裂作业施工,提高压裂效率、降低储层改造费用;同时择机注水补能,确保水平井投产长期有效。目前该项技术已在我厂致密油区块全面推广应用,累计在3个区块实施20口水平井,改造后水平井增产稳产效果显著提升,有效推动了我厂致密油区块整体高效开发和规模效益动用。  相似文献   

6.
四川威远区块页岩气资源储量丰富,开发利用价值大,采用常规钻井模式存在施工效率低、钻井周期长、作业费用高、投产速度慢等问题,影响了页岩气资源的规模效益开发进程。"工厂化"钻井以流水线的作业模式批量完成钻井作业,2008年应用于北美,促成了美国"页岩气革命",因此有必要研究形成适合四川威远页岩气地质特征和技术现状的"工厂化"钻井技术,进而缩短钻井周期,降低钻井成本。基于四川威远区块地质、工程特点,通过工厂化钻井技术和生产组织实践和探讨,从方案设计、工厂化钻井配套技术应用、实践效果分析,为致密油规模开发和提高钻井效率、降低开发成本,提供了技术支持,为今后页岩气"工厂化"钻井提供了经验借鉴。  相似文献   

7.
唐伟 《云南化工》2019,(7):56-57
地质因素和工程因素是非常规储层开发评价的关键技术指标。为此,选取工程质量相近和生产制度相近的水平井,结合地质沉积、取芯测井资料,储层小层钻遇率等资料综合分析。结果表明:储层小层钻遇率是影响页岩气产量的主要地质因素,通过分析结果认识,对下一步页岩气开发提产增效具有一定指导意义。  相似文献   

8.
"十二五"期间,我国页岩气勘探开发取得重大突破,成为北美洲之外第一个实现规模化商业开发的国家。通过对威远、永川区块3口页岩气井的固井实践,总结出这一区块固井施工的主要难点,同时形成一套具有针对性的技术措施,可以为下一阶段该地区页岩气水平井固井施工提供技术保障,同时对于更深层次开展威永区块页岩气固井技术研究具有重要意义。  相似文献   

9.
滇黔北昭通国家级页岩气示范区黄金坝、紫金坝气田是继礁石坝和长宁—威远之后中国又一个在页岩气勘探、开发领域实现重大突破的地区,该区域地质构造复杂,存在井下漏失多发、不同层位漏失类型等特点,给钻井施工带来了极大困扰,尤其是上部恶性漏失给钻井带来了极大经济损失和环保压力。本文通过长城钻探公司在黄金坝、紫金坝施工现状,并收集相关钻探单位钻井资料,总结归纳出该区块井漏类型及特征,并分析清水强钻等针对性方案可行性,为昭通页岩气示范区井漏认识及治理指明了方向。  相似文献   

10.
川渝深层页岩气埋深介于3500~4500m的页岩气有利区面积为13000km2,资源量为83000×108m3,占埋深4500m以内资源总量的80%以上,是下一步页岩气勘探开发的重要领域。但目前川渝深层页岩气钻完井周期普遍在80d以上,严重制约深层页岩气快速开发。围绕深层页岩气水平井钻完井提速目标,剖析各开次施工地质工程技术难点,调研总结地质工程一体化导向、水平井卡钻防治、低粘低切广谱封堵油基钻井液等成熟先进页岩气提速技术,吸收引进高温旋导、降温设备、减震工具、储层专打PDC钻头等系列提速工具,形成一套川渝深层页岩气钻完井提速技术集成方案,在川渝深层页岩气区块优选井位开展集成技术试验并取得良好的应用效果,总体形成了一套适用于川渝深层页岩气水平井钻完井的提速配套技术体系,为缩短整体钻完井周期,助力深层页岩气规模高效开发奠定了基础,应用前景广阔。  相似文献   

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