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《中国石油和化工标准与质量》2013,(22)
本文主要是分析了螺杆泵的工作原理,分析螺杆泵杆管磨损的原因有机械磨损和腐蚀磨损,针对磨损的原因制定合理的治理对策,从控制井斜角、控制坐封、使用扶正器、调整驱动头转速以及使用三防油管等来减少磨损 相似文献
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本文根据螺杆泵现场应用中存在断脱的突出问题,借鉴已有数学模型,结合在现场中的实际应用情况,分析了螺杆泵井运转中发生杆柱断脱的影响因素,并根据实际应用杆柱情况计算了不同杆径下的杆柱固有基频与转速之间的关系表,并指导现场应用后螺杆泵杆断脱比例显著下降,取得了较好的效果。 相似文献
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螺杆泵采油作为一种新兴的人工举升方式,以投资少、设备结构简单、操作方便、节能效果明显以及适应性强等独特优点而倍受国内外油田重视。但螺杆泵采油井仍经常出现杆柱、管柱断脱等故障,致使螺杆泵的使用寿命、螺杆泵井的运转时率和检泵周期较短,缩短了生产时间,降低了生产效率。针对这一问题,本文分析了螺杆泵在使用时存在的主要问题,并针对这些问题采取控制转速、缩短服役年限、加扶正器等方法。 相似文献
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螺杆泵地面设备安全风险主要取决于螺杆泵井的杆柱反转,杆柱反转主要由杆的弹性势能和油套压差作用而引起的。在生产过程中,由于螺杆泵井杆柱储存一定的扭矩,当螺杆泵停机或卡泵时,会导致杆柱反转,造成杆脱、光杆甩弯、地面设备损坏等问题,甚至会威胁到操作人员安全。通过分析产生反转的原因,并有针对性地采取相应的防范措施,能够解决杆柱反转带来的危害,减少生产成本,杜绝安全隐患。 相似文献
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结合X队历年来的作业情况,分析抽油杆断脱的原因及优化措施。抽油杆断脱是杆柱下行程时遇到的阻力达到一定值后,抽油杆柱产生弯曲偏磨造成的。通过采取调整杆组合、善于运用扶正器及清防蜡技术管理等措施,可减少杆管偏磨,降低柱断比例,提高泵效,延长检泵周期,保证油井正常生产。 相似文献
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王冰 《中国石油和化工标准与质量》2011,31(4):266
本文通过对螺杆泵抽油杆柱的受力分析,找出了影响螺杆泵扭矩载荷和轴向载荷的几种因素。同时以理论为基础,结合现场生产实际,分析造成螺杆泵抽油杆柱断脱的原因。针对杆柱断脱原因,提出几种防治技术措施,为以后螺杆泵的技术管理,防治杆柱断脱,提供了理论依据和技术支持。 相似文献
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螺杆泵杆管磨损机理与治理对策 总被引:1,自引:0,他引:1
地面驱动螺杆泵采油系统近年在全国各大油田应用数量逐步增多,随之出现的杆管磨损现象也日趋严重,制约了油田生产。针对这种情况,本文分析了螺杆泵杆管磨损机理,并提出了防治磨损的一些治理对策。 相似文献
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杜玮暄 《中国石油和化工标准与质量》2012,33(16):76
螺杆泵采油已经成为油田的重要举升方式,然而杆管磨损现象也日益严重,针对螺杆泵井杆管磨损的机械和腐蚀机理,提出了螺杆泵杆管磨损治理技术进行分析。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2016,(16)
螺杆泵井杆柱反转会对螺杆泵井的设备造成巨大的损害,对工作人员的人身安全造成巨大的威胁。所以,本文针对螺杆泵井杆柱反转的问题,分析了螺杆泵井杆柱反转的原因以及其危害,通过对国内防反转系统的研究与分析,制定了相应的解决措施,有效的防治螺杆泵井杆柱反转的情况发生。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2017,(14)
在油田机械采油井生产过程中以及在小修作业施工起下抽油杆过程中,会出现抽油杆断脱。抽油杆断脱会影响油井的正常生产,也大大加重了抽油机井的维护费用。通过分析发现抽油杆柱断脱的原因主要是杆管偏磨、腐蚀、设计不当、制造缺陷、运输使用时处理不当、服役时间超安全期和接箍材料不合格等原因造成,在现场采取加缓蚀剂、简化优化管柱结构、加抽油杆扶正器、认真做好质量检查等一些相应的预防措施,取得了较好的效果。 相似文献
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《化学工程与装备》2017,(7)
随着喇嘛甸油田开发的不断深入,根据现阶段地下油层采出液黏度大的特点,螺杆泵抽油方式已成为替代抽油机提取高浓度原油采出液的重要机采手段,但螺杆泵驱动杆受轴向力影响较为严重,当转速发生变化,运行扭矩增加,管柱偏磨加剧,缩短聚驱及高浓度驱螺杆泵检泵周期,同时对单井泵效、有功功率等指标都存在较大影响。为降低随采出液浓度上升对螺杆泵设备的影响,寻求螺杆泵井聚驱状态下的合理沉没度关系,通过研究聚驱油井流入动态,结合幂律指数与稠度系数随聚合物浓度的变化关系,推导聚驱螺杆泵合理沉没度区间,从而解决聚驱螺杆泵在生产中因沉没度不合理导致的运行扭矩增加、偏磨加剧的实际问题。 相似文献
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李家宇 《中国石油和化工标准与质量》2012,(9):237
本文针对螺杆泵井杆、管磨损的问题,分析了工作参数不合理性对管、杆磨损管的影响。认为螺杆泵不合理性是发生磨损的重要影响因素。在此基础上,提出了合理优化参数降低杆、管磨损发生几率的技术对策,并通过现场应用见到了良好的效果。 相似文献