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<正> 一九七八年我国从日本引进三套以渣油为原料的大型制氨装置,其规模为日产合成氨一千吨。其中一套建设在新疆厂,由该厂的炼油分厂常减压装置提供减压渣油为原料。引进的氨装置在生产过程中从碳黑回收工段排出约18米~3/时的废水,水中含有氰、镍、钒、氨、硫化物等有害成分。为此日方提供了一套称之谓“DN 式加热水解含氰废水处理装置”。该装置系大同化工机株式会社专利,整套设备费用为48.58万美元。 相似文献
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对谢尔渣油制氨装置采用天然气进行原料路线改造时可能的技术进行了探讨,重点对换热式转化工艺和非催化部分氧化工艺进行了比较说明,确定了在谢尔渣油制氨装置气代油的改造中宜采用非催化部分氧化工艺。 相似文献
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用有效能的概念对大型渣油制氨装置的冷冻系统进行了分析,探讨了可能的节能途径,并针对某渣油制氨装置冷冻系统的具体情况提出了改进工况。 相似文献
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针对洞庭氮肥厂拟建第二套大化肥的具体情况,对渣油制氨联产甲醇的工艺路线作了详细的论述,为增加大型渣油制氨厂的经济效益,提出了一些建设性的意见。 相似文献
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介绍中国大型渣油制氨装置两种类型工艺技术特点,对其中主要工序进行技术分析,探讨其发展;提出装备国产化的若干意见。 相似文献
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氨法HPF焦炉煤气脱硫工艺的开发 总被引:12,自引:0,他引:12
介绍了氨法HPF工艺的脱硫脱氰机理和工艺流程,通过对双塔串联和单塔工艺生产试验结果的比较和对煤气含氨量等诸因素对脱硫脱氰效率影响的讨论,指出新开发的氨法HPF工艺是理想的脱硫脱氰技术。 相似文献
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从工业使用和经济角度,阐述了国产QCS-01钴钼系耐硫变换催化剂在德士古渣油制氨装置一段变换炉上的工业应用,并取得了理想的使用和经济效果。 相似文献
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天津华北氧气厂使用氨钠法生产,纯度大于95%固体氰化钠。生产中每年产生120~150吨含剧毒氰化钠2~3%的含氰废渣。因此,开展含氰废渣处理的试验研究工作,对促进国民经济发展,为民除害具有极重要意义。该厂在化工部天津化工研究院、天津市图书馆等单位支持下,经过半年的努力,完成了“高温水解——氧化法处理氨钠法生产固体氰化钠含氰废渣”中间试验。天津市化学工业局于一九八三年五月三日主持召开了该项成果的技术鉴定会。 相似文献
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我厂是一个以焦炭和焦炉气为原料,采用中压联醇工艺,年产总氨能力为14万吨的中型化工厂。我厂总外排水中的氰化物主要来源于以焦炭为原料制合成氨的造气过程。众所周知,氰化物是剧毒物质,含氰污水不加处理直接排放,污染危害是十分严重的。1978年底我厂建成了造气含氰污水闭路循环工程,将该污水循环使用。使总外排水中的氰化物下降到0.5毫克/升以下,基本达到了国家规定的排放标准。 相似文献