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采用液态挤压代替热模锻生产铝合金钳柄体,可显著提高材料利用率、减少成形工序及降低产品、成本。介绍了钳柄体材料、锻件设计、模具结构,分析了液态挤压的工艺参数及选择依据、产品技术经济性。 相似文献
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采用液态挤压代替普通热模锻生产燃气器具铜合金阀体,不驻提高了材料利用率,而且减少了锻造设备的投资。本文介绍了阀体材料、锻件设计、液态挤压模具结构及设计参数,分析了液态挤压的工艺参数及选择依据、产品的技术经济。 相似文献
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文中指出钢制活扳手扳体的使用缺点,叙述液态模锻的工艺实质及其特点。介绍了扳体材料,锻件设计,模具结构及液态模锻的工艺参数。 相似文献
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本文叙述了普通热模锻方法锻制双头呆扳手工艺所存在的问题,及用冷模锻工艺生产双头呆扳手代替传统工艺的优点,介绍双头扳手塑性变形的工艺分析、设计锻件图及计算毛坯截面图和直径图、冷模锻模具设计及其模具材料。 相似文献
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分析用铝合金套压接钢丝绳造成接头失效的原因,介绍"限力法"确定压力值的计算公式及模腔设计,探讨了用铝合金套压接钢丝绳应遵循的工艺原则。 相似文献
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铝合金挤压技术就是铝合金(变形)锭用挤压机挤压成型的工艺,文章就铝合金材料的物理特性,对铝合金材料的挤压技术和切削的工作流程进行分析,铝型材的挤压切削技术相关问题进行了讨论,提出了解决措施。 相似文献
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为了研究2014铝合金经不同挤压比挤压后组织及性能变化规律,采用挤压比为9∶1和16∶1在挤压温度420℃、挤压速度1.34 mm/s的试验条件对2014铝合金进行挤压。结果表明,在挤压比为9∶1时,动态再结晶现象不显著,铸态组织缺陷未能完全消除,晶粒尺寸较大;在挤压比为16∶1时,铸态组织缺陷大部分消除,动态再结晶明显,晶粒细小,第二相分布均匀,形变强化作用大,试样无裂纹;挤压比为16∶1的2014铝合金性能优于挤压比9∶1的2014铝合金性能。 相似文献
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介绍了Autocoro312型转杯纺纱机纺制纯棉纱的工艺流程,对纺杯直径、阻捻盘型号及速度的配置作了试验分析,对CORMAT接头器的接头工艺参数设定与调整方法作了介绍,并就CORMAT接头器参数对接头质量的影响进行了分析。 相似文献