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采用复合式生物膜反应器对化学合成类制药废水进行处理研究,试验内容包括反应系统的启动、运行及不同影响因素下的运行试验。结果表明,反应系统从启动到正式运行,COD去除率达到50%以上。在正式运行过程中,曝气量为0.36~0.52m3/h,溶解氧的质量浓度为5mg/L时,当进水COD的质量浓度为200~500mg/L时,最佳水力停留时间为6h,出水COD质量浓度可降低到180mg/L以下;当进水COD质量浓度为500~1700mg/L时,最佳水力停留时间为8h,COD去除率达到46%~72%。复合式生物膜反应器处理低浓度化学合成类制药废水时,出水水质可达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904—2008)的排放要求。 相似文献
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结合医药行业废水特点与相关废水处理案例,并考虑用户实际需求,将第三代厌氧生物反应器(IC 反应器)应用在工业制药废水处理中。工程实践表明,在容积负荷为 5.0 kg/(m3·d)的条件下,COD 去除率可达 50%以上。系统容积负荷宜控制在 4.5 kg/(m3·d)~5.0 kg/(m3·d),反应器内温度宜保持在 37 ℃~40 ℃,p H 控制在 6.5~7.5,挥发性脂肪酸(VFA)浓度不宜高于 10 mmol /L,COD/ρ(SO42-)宜大于 10。 相似文献
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采用平板膜MBR工艺处理化学合成类制药废水,在适合的运行条件下,MBR装置出水COD能稳定在100~120mg/L。出水COD满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》GB 21904-2008[2]中,表2标准限值。该试验研究对于化学合成类制药废水污水站的提标改造具有一定的参考价值。 相似文献
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窗饰喷涂废水COD和氨氮含量较高,以某企业60 m3/d污水处理项目为例,对不同工艺废水采用物化方法(Fenton氧化、中和、混凝沉淀)分质预处理后,利用水解酸化+接触氧化+MBR工艺处理综合废水.实验结果表明,Fenton氧化工艺最佳运行条件为H2O2投加量为80 mL/L,n(H2O2)/n(Fe2+)为3:1,初始pH为3.0,反应时间为80 min.近1 a的工程运行结果表明:物化预处理工艺段对废水中COD的去除率可达40%,有效降低了生物处理工艺的负荷,整个工艺处理出水COD低于200 mg/L,氨氮低于20 mg/L,出水水质达到接管要求,污水处理系统运行成本为19.63元/m3. 相似文献
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文章介绍厌氧和好氧处理制药废水的工程应用。其中好氧为二级生物接触氧化 BAF组合工艺。通过对废水中CODCr,BOD5,SS等污染物去除效果的分析,说明该组合工艺处理制药废水效果好,运行稳定,操作简单。 相似文献
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ABR-生物接触氧化工艺处理制药废水 总被引:5,自引:0,他引:5
文章介绍了ABR+生物接触氧化工艺处理制药废水的工程应用实例.应用结果表明:CODCr、BOD5及SS的去除率达89.94%,92.8%和90.55%,最终出水水质达到广东省地方标准<水污染物排放限值>(DB44/26-2001)第二时段一级标准,该工艺运行稳定,操作方便,出水达标且稳定. 相似文献
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制药行业产生的废水污染物浓度高、生化性差、含有毒有害物质较多,采用Fenton氧化法对其进行预处理。Fenton氧化实验探讨了H2O2和Fe SO4投加量、初始反应p H、反应时间等因素对该废水预处理效果的影响。结果表明,Fenton氧化实验最适宜条件为:H2O2(浓度30%)投加量350 m L/L,Fe SO4(浓度15%)投加量300 m L/L,初始反应p H为2.41,反应时间为100 min。原水COD去除率高达90.61%,预处理水样COD达到3579.4 mg/L,可以使后续生物处理的难度大大减少,满足了后续生化处理对进水浓度的要求。 相似文献
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硝基苯类制药废水的超声处理研究 总被引:12,自引:1,他引:11
用不同频率和强度的超声波以多种方式对模拟和实际硝基苯废水进行处理。结果表明:(1)功率在100W,时间为60s条件下,其硝基苯降解率可达80.9%;(2)加入适量的H2O2及少量的Fe^2 ,不仅可使COD去除率及硝基苯降解率分别提高到87%和92%,而且反应时间大大缩短,超声波强度也可减半,为此类废水的工程处理提供了高效、经济的方法。 相似文献
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采用Fenton法对高浓度制药废水进行预处理实验。主要考察了Fenton试剂氧化法预处理高浓度制药废水的影响因素,主要讨论pH值、FeSO4·7H2O投加量、反应时间对Fenton氧化工艺对制药废水中CODCr处理效果的影响。实验结果显示,pH值为4、反应时间100 min、FeSO4·7H2O投加量为0.024 mol/L、H2O2/Fe2+投加比为11∶1,CODCr处理去除率为52.1%,可生化性BOD/COD为0.57,效果最为理想。 相似文献
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高盐难生化制药废水工程实例 总被引:1,自引:0,他引:1
蒸馏-UASB-深层曝气.兼氧-A/O接触氧化处理制药废水,BOD5和COD的去除率分别达到995%和99.8%,出水达到《山东省小清河流域水污染物综合排放标准》(DB37/656-2006表2)一般保护区域最高允许排放浓度要求。工程对含盐废水、难生化废水、综合废水进行分步治理,经过一年多的运行表明,该工艺运行稳定,处理效果好,为此类废水提供参考。 相似文献
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化学合成类制药废水成分复杂,不易降解,任意排放,会对环境严重的影响。应用微电解与生化混合工艺处理合成类制药废水,运行结果表明,经该法处理后,出水效果稳定,出水水质完全达到广州市污水排放三级标准。 相似文献
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结合医药行业废水的特点,并考虑用户实际需求,将分批次收集、分特性调质、分措施储存、分装置处理的工艺应用于高浓高盐制药废水的预处理.工程实践表明,预处理后废水中COD总量降低率可达98%以上,可生化性显著增加,BOD5/COD由0.2左右上升至0.5以上,生化系统运行稳定,出水CODcr低于50 mg/L. 相似文献