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对黑龙江齐化化工有限责任公司氮乙烯合成工段进行了改造,改造后节省了设备,节约了占地面积,并改变了原工艺路线混杂的现象,提高了盐酸的吸收率,可创经济效益100多万元(PVC的生产能力为5万t/a),实现了合成水洗酸工艺的清洁生产。 相似文献
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介绍了电石法氯乙烯合成中水洗工序双向逆流闭路循环净化的工艺流程设计、装置运行情况及由此取得的社会效益和经济效益。 相似文献
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随着国家及地方应急管理部门对危险化工工艺的从严管控要求,危险化工工艺的自动化改造已势在必行。我国PVC行业由于历史原因,氯乙烯合成反应器大多采用常规温压指示,人工操作方式,不符合本质安全要求。 相似文献
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聚氯乙烯单体是生产聚氯乙烯的主要原料,具有系列复杂化工反应的典型特性,目前我国大多数装置处于手动控制状态,氯乙烯生产是典型的化工生产过程,危险因素转变为事故会造成巨大损失,目前氯乙烯生产技术研究与工艺控制研究未有效结合,如何优化氯乙烯生产过程成为提高产品质量的关键。氯乙烯合成反应器大多采用常规温压指标不符合安全要求,随着国家应急管理部门对危化工艺从严管控要求,危化工艺自动化改造非常迫切。研究介绍氯乙烯合成危化工艺流程,分析氯乙烯合成危化工艺生产风险,提出氯乙烯合成危化工艺自动化改造方案。 相似文献
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介绍了氯乙烯合成工序副产的热水和蒸汽回用情况,针对存在的问题(氯乙烯转化热水循环系统蒸汽挥发量较大,部分蒸汽进入到大气中造成浪费)进行了分析、计算,提出了解决方案。改造后,相对于一个80万t/a PVC生产装置,可产生经济效益4.96万元/a。 相似文献
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分析和评估了光化副产氯化氢的质量状况,讨论了处理方法,认为通过净化技术可使光化副产氯化氢用于合成氯乙烯的原料。 相似文献
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通过增加转化器台数、对回收单体进行精制处理、为石墨泵增加变频器、对氯乙烯蒸发式冷凝器加装远传信号等技术改造,提高了氯乙烯合成及精馏系统的生产效率和产品质量,增加了产能,降低了劳动强度。 相似文献
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