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1.
李文豪 《机械工人(冷加工)》1981,(11)
气缸套是汽车发动机的主要零件,其结构工艺特点是薄壁筒状,工作面及装配面均相当二级精度技术要求,以日本汽车T620为例,其缸套全长190毫米,内径φ95毫米,内径不圆柱度允差0.025毫米,光洁度(?)8,主要部分壁厚为6毫米,原材料为硼合金铸铁。因此,缸套在粗、精珩磨时,要求工件在夹具中定位夹紧不产生影响加工精度的弹性变形。 相似文献
2.
任修身 《机械工人(冷加工)》1994,(12):9-10
薄壁套筒类零件,如中型柴油机的缸套,内孔尺寸大多在φ200~φ400mm,长度在600~1000mm。内孔尺寸公差带为H7,圆柱度公差0.01~0.02mm,表面粗糙度φR_a1.6,要求无振刀纹。这种孔径尺寸大、精度要求高的筒形零件,在没有专用设备的条件下,采用普通卧车对内孔进行最终精加工时,除专用夹具外(夹具缸套随车床托架运动),需制作可调、刚性好、大尺寸浮动镗刀,以补偿由于镗 相似文献
3.
本文从缸体生产线编制实际出发,探讨有关生产线结构优劣和选择原则,缸体工艺编制用的粗基准、过渡基准、精基准如何合理的设置,组合机床与加工中心机床各自特性,说明典型工序和设备选用的关系,如何合理选择使用刀具。缸体是发动机的基础件,也是发动机装配零件的定位件,其加工质量的好坏直接关系发动机整机的质量。加工质量如何保证是工艺编制的出发点。由缸套孔、缸盖下平面和活塞顶面构成发动机的燃烧室,是发动机的核心,必须保证与此有关的要素,如缸体顶面的平面度,缸套孔的尺寸精度,形状公差及它们之间的位置公差的要求。 相似文献
4.
我厂是台钻专业生产厂,为达到产品的出厂精 度,即套筒移动对主轴轴线的平行度0.02/100mm,对有运动精度要求的主轴箱与套筒的装配长期采用按0.005 mm尺寸公差分五档选配的方式进行,给制造和管理增加了难度。为解决此问题,我们对有关精度的影响因素作了分析。 1.主要因素(1)主轴箱与套筒的配合间隙。(2)主轴箱孔的平行度、直线度及平行度的方向。 相似文献
5.
我厂为加工“南方125”型摩托车发动机体,研制了4台双面多轴精镗组合机床。机床投产后工作精度稳定达到设计要求(机体孔系的位置精度为± 0. 025 mm)。机床的工作精度主要决定于动力头多轮箱的精度(箱体主要孔的孔距公差为± 0. 004 mm,孔径精度为 IT6,各孔平行度为 φ 0.005 m 相似文献
6.
精密缸套类零件广泛应用于各种机床的液压传动系统,其加工精度要求高,尺寸及位置公差都很小,一般内孔加工的最终工序是研磨。以图1所示的精密缸套为例,其内孔圆柱度为0.008mm,表面粗糙度Ra=0.4μm。该零件的加工工艺流程为:铸造→划线→外形加工→孔加工→孔研磨→成品。可见, 相似文献
7.
图1所示连杆为某空压机的工件,小孔直径为φ28.5_(-0.047)~(-0.039),公差为GB1801-79的IT4~IT5,圆柱度为0.005mm,相当于GB1184—80的6级左右,表面粗糙度Ra1.6μm。材料为可锻铸铁KT35—10。样机试制时,采用传统的加工工艺:预铸孔→扩孔→铰孔(作为工艺基准孔)→粗镗孔→精镗孔。精镗孔是在卧式金刚石镗床上进行的,由于受机床精度、镗杆刚度和夹具精度等因素的影响,孔径和圆柱度难以达到图纸要求。 相似文献
8.
图1为4102QC柴油机成品气缸套简图,缸套材料为硼铸铁,硬度210~260HB。受设备限制,我们安排的加工工艺为:粗加工后精镗内孔,粗珩内孔,保证内孔尺寸为φ102±0.01mm,然后磨φ106_( 0.06)~( 0.09)mm外圆至要求尺寸。最后精珩内孔。 在磨φ106_( 0.06)~( 0.09)mm外圆工序中,我们试用了多种弹性心轴,φ0、04mm同轴度和0.01mm圆柱度都不能 相似文献
9.
蒸汽流量计是一种蒸汽计量仪表,其主要零件——夹板(见图1)材料是厚2.5mm的黄铜板(H62),夹板上有七个孔,孔精度为H7,孔位置度公差为φ0.02mm,最小孔径为φ6mm。长期以来一直是采用钻模钻孔,不但效率低,而且受人为因素影响较大,因此也常造成孔距超差,给装配及整机精度带来一定影响。由于此零件孔多,孔径较小,孔距精 相似文献
10.
姚荣昱 《机械工人(冷加工)》2001,(3)
我厂加工一种湿式汽缸套,其支承肩厚度尺寸公差要求很严,公差为0.015mm,见图1。采用千分尺检测缸套支承肩厚度,由于千分尺上的活动套筒转动一个格为0.01mm,而0.005mm只能为半格,目测半格,容易产生误判,造成浪费或损失。在用千分尺检测缸套支承肩厚度的过程中,支承肩下面有上腰带,其直径为φ125mm,而支承 相似文献
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1 问题的提出
缸套作为发动机的关键零件,它对发动机的功率和使用性能起着决定性的作用.我公司V6发动机缸体机加线加工过程中,抽样解剖发动机缸套发现其壁厚不均匀.经对缸套毛坯位置度抽样检测,发现毛坯粗基准位置度均有较大偏差,经统计位置度在1 mm以上的占67%,最大值为2.432mm,小于0.5mm只有9%. 相似文献
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13.
赵春利 《机械工人(冷加工)》1993,(11):15-15
我厂生产的气缸套材料为含硼合金铸铁,缸径φ190mm,精镗前去应力退火,硬度220~280HB。硼合金铸铁由于硼与其它元素在高温下反应形成硼化物的硬质点,从而使材料具有较好的耐磨性和高温性能,但给加工带来很大困难,用硬质合金刀具精镗气缸套、刀尖磨损快,内孔圆柱度公差0.03mm不易保证,平均加工5~6个缸套就要换刀,成为机械加工的关键。经试用AT6陶瓷刀片后,取得了较好效果,现介绍如下: 相似文献
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林名昇 《机械工人(冷加工)》2006,(12):26-27
内燃机用的铝活塞,不论哪一种型号,其销孔的精度都很高。如38mm的孔,一级精度要求为38 00·009mm;二级精度要求为38 00·010mm;三级精度要求为38 00·012mm。其表面粗糙度值要求为Ra=0·2~0·4μm;圆度要求为0·0015mm;两销孔中心线平行度要求为图10·0015mm等,如图1所示。这些要求给销孔的加工带来很多困难。因此在加工过程中,一般将销孔的加工分为3~4道工序,以保证它的各项精度。如扩镗销孔、粗镗销孔(有的取消这道工序)、精镗销孔、滚压销孔。扩镗销孔的目的:主要是去除销孔在铸造时的拔模斜度及矫正销孔的圆度。第二道工序粗镗… 相似文献
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高精度滑动轴承的形位公差要求较高,它的内、外圆的同轴度要求为0.014~0.018 mm。如冷冻机8FS10-LN.的主轴承,其内、外圆的同轴度为0.015mm,因此夹具的定心精度要保持在0.005mm以下,才能加工出高精度的滑动轴承。滑动轴承的精加工,一般是先精磨其外圆,然后以其外圆作定位基准面精加工内圆。滑动轴承的内圆表面是一层耐磨合金材料,一般是锡基或铜基材料,其硬度为HB20~35,不能在磨床上用砂轮磨削加工,必须在车床上精车。这样就要设计出定心精度为0.005mm以下的精车内圆夹具。一般车床上常用夹头的定心精度为0.02~0.16mm,不能满足高精度滑动轴承的精车要求。今设计一种夹具,如图1所示。它是利用膜片1受外力后所产生的弹性变形来对工件定位和夹紧的。 相似文献
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18.
张鹤祥 《机械工人(冷加工)》1994,(4):21-21
空心轴(见图1)的特点是内孔直径大,壁厚较薄,径向易变形,轴颈尺寸精度及形位公差要求较高。中心轴加工工艺:粗车、套钻内孔、热处理、车内孔、半精车、精车外圆及粗、精磨外圆,在加工过程中,由于零件尺寸大及加工设备等原因,易造成轴 相似文献
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我厂引进美国kellogg公司技术,生产的335型空气压缩机的性能优良、工作可靠。但由于连杆小头孔精度要求,加工难度大。如图1所示,小头孔直径为φ28.5-0.047-0.039,公差为8μm,相当于GB1801—79的1T4~1T5之间,圆柱度为0.005mm,相当于GB1184—80的6级左右,表面粗糙度Ra为1.6μm。连杆材料为可锻铸铁KT35-10 我们在样机试制时应用传统的加工工艺:预铸孔→扩孔→铰孔(作为工艺基准孔)→粗镗孔→精镗孔。最后精加工精镗孔是 相似文献