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GCr15钢网状碳化物细化工艺 总被引:2,自引:1,他引:1
GCr15轴承钢锻后冷却速度不当会出现粗大的网状碳化物.用正火处理消除粗大网状碳化物的方法,所需费用高。用轴承套圈冷却装置.使锻后的套四经过鼓风强冷、喷雾水冷,在低速运动中逐件冷却,可按生产拍节调整运动速度,保证消除粗大网状碳化物。 相似文献
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本文主要是研究热变形加热温度对GCr15SiMn渗碳体组织演变及硬度的影响,分别研究了在保温时间为100s的情况下,不同加热温度:780℃、810℃、840℃和870℃对GCr15SiMn钢残余碳化物的影响。通过对实验方法处理后所得到的试样进行显微组织分析,可知,当保温时间为100s时,随着加热温度在780℃、810℃、840℃和870℃之间的增加,实验试样的马氏体组织含量增加,珠光体组织含量降低,且实验试样显微硬度提高,而当加热温度到达840℃的时候,实验试样的显微硬度急剧升高,此时试样中的碳化物溶解更充分,奥氏体化程度更高。 相似文献
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本文就加速GCr15钢碳化物的球化过程进行了研究,并进行了三种球化退火工艺性能对比分析。结果表明,GCr15钢轴承套圈毛坯锻后沸水正火,再采用多周期等温退火或在A_1温度附近进行波动 加热-冷却退火,皆能加速碳化物的球化过程,且碳化物的粒度比常规工艺退火明显细化。附图2幅,表3个,参考文献8篇。 相似文献
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我厂购进一批φ15mmGCr15退火钢,经入库抽样复验未发现问题;投料后,在冲床切下料时,发现有一小部分钢材在冲切时开裂(见图1).开裂部位出现在冲床下料时的底部,大都在直径的四分之三处开裂,裂纹深度约3~5mm,宽度不一. 相似文献
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本文试验初探了GCr15钢降低温度至Ac1点水冷淬火工艺。结果表明,降低温度,强化冷却有一定潜力,不仅可获得同样的高硬度,而且组织相对细化,淬裂倾向小。 相似文献
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对淬火摇筐,淬火介质及工艺进行了改进和完善,并进行了系统的工艺试验和批量生产试验,结果表明:改进淬回火后,GCr15钢制滚子可达到标准要求,解决了生产难题,具有显著的经济效益。 相似文献
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GCr15钢冷轧辊的热处理 总被引:1,自引:0,他引:1
黄春峰 《机械工人(热加工)》2001,(1):34-35
GCr15钢广泛用于制造中小型冷轧辊(图1)。冷轧辊是金属轧机的重要零件,在轧制过程中它承受轧制力、磨损以及较大幅度温度变化的热疲劳,因此对热处理提出较高技术要求:辊身工作面硬度为60~65HRC,淬硬层深度≥6mm,不允许有软点,特别要注意防止辊身工作面两端处淬裂,两端辊颈非工作面的硬度为40~45HRC。批量生产轧辊时可采用中频感应加热淬火,该工艺具有生产率高等特点,但设备的一次性投资较大,目前众多的中小企业大多仍采用整体加热淬火工艺进行小批量冷轧辊热处理生产。 相似文献
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