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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
我分厂2台2.4m×10m三仓水泥磨,配有 2m旋风式选粉机各一台。1998年试生产阶段,选粉效率低,台产仅15.1t。后在7号磨系统并列增装一台旧的 3.5m离心式选粉机,选粉效率仍很低,台产仅18t,吨水泥电耗高。针对这一低一高,我们采取了以下措施,收到了良好效果。1改进措施1.1磨机级配合理(1)在磨机级配调整前,未充分利用磨前立轴式破碎机,人磨物料粒度大(20~30mm之间的占70%左右)。现及时更换破碎机榔头,使入磨物料粒度<10mm的占80%左右。配球时降低平均球径,接近平均球径的钢…  相似文献   

2.
0 前言 某厂为Φ3.8×13m水泥磨,自投产以来未达到其设计能力65t/h,通常在50~60t/h之间,同时由于熟料生产能力的提高,致使窑、磨产量严重失衡,从而经常导致熟料库满、水泥库存不多、常脱销的状况,且能耗高、效益低下.因此,提高水泥磨台时产量迫在眉睫.  相似文献   

3.
提高Φ2.4m×7m生料磨产量的途径王林广西平南县水泥厂(537300)我厂1994年新增30万t水泥生产线按3窑4磨设计,其中Φ2.4mx7m生料磨、水泥磨各2台,均配Φ4m高效离心选粉机和8m2高压静电除尘器。石灰石破碎一级用1000x800额式...  相似文献   

4.
我厂水泥磨系统由两台Φ2 4m×13m开流管磨机组成。自1990年投产以来 ,一直达不到21 5t/h的设计能力 ,台时产量徘徊在17~18t/h之间。通过计算 ,引风机的风量和风压基本符合设计要求 ,除尘器的处理风量和管道的工艺布置也较为合理。但是 ,磨机的通风效果一直不好 ,磨头时断时续地出现倒气现象。经分析,入磨物料水分偏高 ,导致一仓糊磨 ,隔仓板篦子缝隙堵塞 ,另外,磨机结构有缺陷:一是磨内通风阻力较大 ,二是磨头进料口直径太小 ,使磨头空气无法进入 ,为此 ,我们进行了一系列改造 ,取得了较好的效果 ,台时产量已达到…  相似文献   

5.
1磨头密封装置的改进我厂粉磨车间Φ2.4m×13m水泥磨磨头返料严重,每班约0.5t左右。经检验发现,进料螺旋筒与进料嘴接触部位没有螺旋叶片及其它堵料的部件,进料时由于磨内的料面高于密封位置,造成物料倒流。为此,采取了以下措施(见图1)。图1磨头进料示意图(1)在进料装置的进料嘴上,焊一个比内螺旋筒内径小1~2mm的挡料密封圈,以对物料起到二次密封的作用。(2)在水泥磨进料内螺旋筒上,靠近新焊密封圈2~3mm处,12等分焊接12块扬料板,其尺寸为:100mm×40mm×8mm,焊接倾斜方向与内螺…  相似文献   

6.
提高Φ2.2m×6.5m水泥磨台时产量的方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
徐豪 《水泥》2002,(3):39-39
我集团恒基建材公司水泥粉磨用3台Φ2.2m×6.5m球磨机。1999年度,该公司对成品车间生产工艺作了较大的改造,增加了2套辊压机预粉磨系统,使水泥磨的台时产量得到大幅度提高。在2000年又通过技术改造,使水泥磨的台时产量从21.80t提高到25.70t,全年生产水泥57万t,效益显著。1设备改造情况辊压机预粉磨系统工艺流程如图1。图1辊压机预粉磨系统工艺流程1)改造打散机。针对SF4500打散分级机的分级情况,提出了以风选为主,筛选为辅的准则。为达到这一要求,对原有导风罩进行了改造,见图2。将原直筒…  相似文献   

7.
袁波 《水泥》2000,(3):2
水泥磨的台时产量和物耗及粉磨细度 ,直接关系到水泥的产量和质量。1990年底 ,公司在制成车间扩建安装了1台Φ3m×11m的5号闭路水泥磨 ,投产试运行半年 ,磨机运行正常 ,但SO3 合格率偏低 ,台时产量偏低 ,电耗偏高 ,选粉效率偏高。针对“两低两高”的问题 ,我们进行了技术改进 ,水泥磨的细度、SO3 合格率和台时产量明显提高 ,粉磨电耗也相应降低。1主要技术参数磨机型号为Φ3m×11m ,选粉机为Φ3m旋风式选粉机 ,主电机功率为1250kW ,磨机分为三个仓 ,一、二、三仓的仓长分别为2 75m、2 75m和4 75…  相似文献   

8.
1 引言 我公司二分厂水泥粉磨系统采用开路生产工艺,两台球磨机规格为φ2.4m×13m,1998年底安装投入使用。2000年4月份国家实行新标准,对水泥强度要求提高。公司在熟料强度变化不大的情况下,主要采取提高出磨水泥比表面积,降低筛余来适应新标准。两台水泥磨同时存在产量低,电耗高的问题。2001年底公司利用水泥生产淡季对水泥粉磨系统进行综合技术改造。  相似文献   

9.
陈德谦  于天勇 《水泥》2011,(10):28-29
我公司2 500t/d生产线于2008年8月22日点火试生产,其中2台水泥磨机采用Φ3.8m×13m闭路管磨,设计粉磨P.O42.5R水泥,台时产量70t/h,使用火电厂炉渣作混合材,投产初期缓凝剂为天然石膏,2009年5月以后,缓凝剂改用攀枝花钛石膏(一种脱硫石膏),实际台时产量已达73~75t/h。后为了提高粉磨效率,挖潜降耗,降低生产成本,技术人员针对粉磨系统存在的问题进行了一系列的调整和技改。  相似文献   

10.
《四川水泥》2013,(2):96-98
HFCG1200×450辊压机+SF500/100打散分级机+φ3.2×13球磨机组成的联合粉磨生产线,投产之初,达不到产量设计指标在采取以下措施后效果明显:变磨前掺矿渣为磨尾掺矿粉;调整打散机筛板篦缝和磨内双隔仓板之间的筛板篦缝以及研磨体级配;改进过程控制和操作方法。  相似文献   

11.
1引言我公司年生产水泥60万t,共有1台Φ3m×9m水泥磨和3台Φ2.2m×6.5in水泥磨。其中Φ3m×9m水泥磨台时产量的高低直接影响全公司的产量和效益。该水泥磨1993年7月份试生产,主要生产425R型普通硅酸盐水泥,设计台时产量33t/h。1995年以前台时产量一直在35t/h左右,自1995年以来,我们对该粉磨系统进行了多次改造,使其台时产量目前稳定在40t/h左右,有了显著提高。ZI艺流程及工艺技术参数该粉磨系统是由rp3mxgin球磨机与di3m离心式旋风选粉机组成一级闭路粉磨系统。由熟料、混合材(粉煤灰质)和石膏三组分微机配料,磨尾收尘风机…  相似文献   

12.
武七德  王国民 《水泥》2002,(5):33-34
重庆市某水泥厂有1条年产10万t水泥机立窑生产线,生料磨是1台Φ2.4m×7m球磨机,设计能力26t/h,磨机转速20.7r/min,主电动机型号JRQ1512-8,功率475kW,设计研磨体装载量38t,系统配有Φ4.0m离心式选粉机、PPCS564-4气箱脉冲袋式除尘器及离心通风机构成闭路粉磨系统。为了确保出磨生料水分,磨头设计有Φ1.5m×1.0m的悬臂烘干仓,配有高温沸腾炉供热烘干系统。该系统自1997年投产以来,台时产量一般稳定在26~29t/h,达到设计能力,生料磨电耗22kWh/t以上。为了提高生料磨台时…  相似文献   

13.
李韬 《水泥》2003,(7):32-33
1工艺系统改造我公司Φ2.4m×10m水泥磨与Φ2m旋风式选粉机、布袋除尘器、旋风除尘器等构成闭路系统。粉磨水泥设计能力18t/h。由于1996年建厂之初,回转窑熟料煅烧技术欠佳,熟料出现过烧难磨现象,至1999年5月磨机台时产量才达设计能力,但制成工序水泥综合电耗(包含包装用电)高达43.5kWh/t。2000年首次对系统进行改造:Φ2m旋风式选粉机更换为NHX-700选粉机。同时在熟料入磨前增设超高细防尘破碎机。该破碎机出料筛板与锤头磨损较快,45~60d必须更换,相对材料消耗成本较高,但该破碎机破碎效果较好。同时将水泥磨隔仓板向一仓方向移动1块衬板…  相似文献   

14.
我公司拥有5台Φ3×10m机立窑(其中D线3台、X线2台),年产水泥60万吨。X线配套1台Φ2.2×7.0m生料磨,经过一系列技术改造,加之我公司石灰质原料为易磨性较好的白垩,1999年起生料磨台时产量一直稳定在42~43t/h。2002年末以来白垩原料的品位不断降低,使得作为石灰质校正原料的普通石灰石掺加量由10%增加到30%(最高达到50%~60%),生料磨台时产量下滑到36~38t/h,根据"多破少磨"的原则,我们在该系统新增一套闭路破碎系统,使生料磨台时产量提高到46~48t/h。闭路破碎工艺见图1。  相似文献   

15.
0 概述 我厂现有1台Φ2.4×10m两仓水泥磨,配有Φ2m旋风式选粉机一台,主要生产P.O42.5等级水泥,综合电耗达41kWh/t。自1997年投产以来,选粉效率低,台时产量仅19t左右,比表面积约250~280m~2/kg。为了与新国标接轨,于2001年3月对其进行改造,取得了良好效果。  相似文献   

16.
磨内筛分技术是合肥水泥研究设计院粉磨所研究开发的一项增产节能新技术。我厂在充分调研了有关厂家使用情况后,于1996年5月采用这项技术对Φ2.4×13m水泥磨进行了改造,并于1997年4月改造了磨机收尘系统。改造十分成功,不仅使水泥细度由8%降到低于6%,而且磨机台时产量增加约40%。在生产高标号水泥和特种水泥时,细度可控制在2~3%,这在改造以前是根本不可能的。 由于筛分磨采用了许多先进的技术措施,因此在磨机的操作和管理上要求要严格一些。在此将该  相似文献   

17.
我厂Φ2.2 m×7 m水泥磨于1996年11月投产,投产时产量为13.5t/h,水泥成品细度为0.08mm筛筛余4.0%。我们对水泥磨系统经过多次改造,到2000年1月磨机产量提高到15.5t/h,水泥细度为0.08 mm筛筛余2.8%,水泥磨机主机电耗由28 kWh/t降低到23 kWh/t,粉磨系统电耗由34 kWh/t降到31 kWh/t。改造措施如下。1 降低入磨熟料粒度 我厂采用PE×250×1 000鄂式破碎机破碎熟料,原破碎熟料粒度平均为20~25 mm。我们采用了新型的齿板及肘板结构对破碎机进行了改造,把熟料粒度降低到10~15 mm左右。  相似文献   

18.
1存在的问题及原因分析1)满磨频繁且严重。入磨物料的粒度、温度和易磨性等理化参数发生变化时 ,一、二、三仓容易同时满磨。平均每月发生满磨1~2次 ,造成处理工作量非常大 ,严重影响正常生产。主要原因是一仓冲击能力弱。由于入磨物料的变化 ,物料在一仓中不能及时、有效地被粉碎 ,形成积料 ;大颗粒物料迅速通过一仓中心圆进入二仓 ;造成二仓满磨后 ,部分大颗粒物料又通过二仓中心圆进入三仓 ,造成三仓的满磨。针对这种情况 ,一、二道隔仓板中心圆的有关参数也需进行适当的调整。2)根据日常定检时对磨机各仓存料量的观察及分析 ,一…  相似文献   

19.
我公司二线水泥磨配置为4×φ3.0m×11m水泥磨,投产以来粉磨P.O42.5水泥产量一直徘徊在35t/h,造成水泥磨电耗居高不下,出现熟料库满,销售旺季时水泥供应不上的现象.为此,公司技术中心积极采取措施,将三仓磨改为两仓,并辅以其他优化措施,确保窑与磨生产能力相匹配.通过对水泥粉磨系统进行技术改造和优化,使水泥磨粉磨能力得到了显著提高.  相似文献   

20.
我厂有2台Φ4.2m×13.12m的水泥磨,担负每年粉磨熟料100万t的生产任务。设计生产P·O32.5水泥台时产量105t/h,P·O42.5水泥90t/h。虽然已经达到了设计能力,但由于熟料产量的提高及水泥市场需求量的加大,对水泥磨生产水平提出了更高要求。为此,我们对1号水泥磨采取了一系列的措施,使磨机台时产量有了大幅度的提高。1工艺流程该水泥粉磨系统为圈流,磨机分粗磨仓和细磨仓。物料经配料秤、输送皮带喂入磨机,出磨物料经空气输送斜槽、斗式提升机进入选粉机,粗粉经空气输送斜槽重新回磨,细粉经螺旋输送机、皮带输送机、提升机和空气输送斜槽入水…  相似文献   

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