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我公司3200t/d生产线采用3.2m×27m液压传动(二段)充气梁篦冷机,设计产量为4000t/d,液压传动压力最大25MPa,初始设定为18MPa,篦板最大行程为140mm,初始设定为110mm,设定最大篦速为20次/min。试生产过程中连续出现2次篦冷机压床事故,后经调整问题得到解决。 相似文献
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1篦冷机存在的问题及原因分析
我公司一条Ф3.5m×54m回转窑生产线于2007年年底建成投产后,2008年1月~6月篦冷机故障频繁。其中篦冷机主动轮传动轴断更换了3根,停机现场观测篦冷机内熟料层厚度为40~50cm,低于60~80cm的厂家工艺要求;篦冷机下风机风门全开;篦板、护板间隙超出厂家设备要求范围; 相似文献
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我公司拥有Φ4.5 m×66 m和Φ3.5 m×48 m新型干法熟料生产线各一条。均使用第四代篦冷机。Φ4.5 m×66 m生产线的篦冷机存在诸多问题。 相似文献
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耒阳南方水泥有限公司2500t/d生产线(回转窑:04×60m,篦冷机:LYBLJ3.2×21.6m,有效面积64.26m2)于2007年7月建成点火投产。自有矿山石灰石品位低(CaO约44%~47%),难以配料生产,时有100%石灰石配比都难满足配料要求,一直以来熟料28天抗压强度在48-52MPa。 相似文献
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我厂1200t/d熟料新型干法水泥生产线,生料采用石灰石、砂岩、粉煤灰、河泥、风积沙和硫酸渣六组分进行工艺配料,熟料烧成系统采用成都院带CDC分解炉的单列五级低压损预热器窑,回转窑规格为书3.3m×52m,设计熟料生产能力为1200t/d,熟料冷却系统采用LBTF1400型第三代控制流篦冷机。现结合生产实际,对RF5/1200预分解系统、LBTF1400篦冷机和巾3.3m×52m窑在生产过程中的用风控制体会介绍如下。 相似文献
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1 基本概况 我公司5000t/d熟料生产线采用了双系列五级高效低压损旋风预热器+第三代11TF型分解炉系统;其回转窑规格为中4.8m×72m,斜度3.5%,转速0.4~4.5r/min,电机功率710kW;另采用了TC-12108篦冷机(有效面积:128.6m2)和TCNB—S型双旋流燃烧器。 相似文献
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1篦冷机故障现象
我公司一条Φ3.5m×54m回转窑生产线于2007年年底建成投产后,2008年1~6月篦冷机故障频繁,其中篦冷机主动轮传动轴断了3次,造成长时间的停机。在停机时现场观测,篦冷机内熟料层厚度为400-500mm,低于600-800mm的要求;篦冷机下风机风门全开;篦板、护板间隙超出要求范围;活动横梁有轻微的变形,部分螺丝孔已错位;行程调节螺杆部分或全部断裂。 相似文献
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0 引言
哈尔滨水泥厂5号窑系统为Φ3.2m×44m带五级预热器的RSP改进型分解炉1200t/d新型干法线,其生料制备采用的是MPS2450立磨系统.整个控制系统为引进美国贝利公司的N-90集散控制系统,篦冷机为水平推动空气梁式篦冷机,规格为2.3m×17.7m.该生产线自投产以来一直煅烧以石灰石、黏土和铁粉为主要配料的普通硅酸盐水泥熟料. 相似文献
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我公司烧无烟煤的2 500t/d生产线采用TSD型分解炉,回转窑的规格为Φ4.0m×60m。该线采用TC-1164型篦冷机,篦床有效面积为61.2m2,设计出料温度为65℃+环境温度,配置Y4-73№26D型窑头排风机,风量为380000m3/h,额定功率为250kW。 相似文献
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<正>我公司3000t/d生产线采用双系列五级预热器、Ф5.8m×26.1m沸腾离线式N-MFC分解炉和HE6-1095R空气梁式篦冷机,回转窑规格为Ф4.3m×64m。1出现的问题2013年7月19日零点班出现篦冷机固定篦床篦压频繁波动现象,窑电流亦有波动。联系岗位工检查后发现篦床上有较多30~50cm的蛋;从窑口观察孔看到窑前刺眼,出窑熟料结粒偏大;从篦冷机卸料口取料观察发现大部分熟料外观致密,有少部分料中心欠烧。 相似文献