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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
新疆某铁尾矿中钴含量为0.038%,钴主要赋存于黄铁矿中,为了有效回收此部分钴,进行了详细的选矿试验研究,结果表明:当磨矿细度为-0.074 mm占45%时,在粗选石灰用量2 000 g/t、硫酸亚铁用量300 g/t、丁基黄药用量100 g/t、2号油用量80 g/t的条件下,采用两次粗选一次精选两次扫选的闭路浮选流程,可以获得含Co 0.44%、含S 32.72%的合格钴硫精矿,Co回收率达85.58%。试验工艺可为同类资源回收钴提供参考。  相似文献   

2.
云南某铅锌矿尾矿中含6.89%的锌,其中硫化锌占17.28%,氧化锌占82.72%,硫化锌为闪锌矿,氧化锌大部分为菱锌矿,少量为异极矿。为了回收该尾矿中的锌,进行了大量的试验研究,结果表明该尾矿适宜采用“先硫后氧(氧化锌浮选前预先重浮联合脱泥)”流程回收锌,最终闭路试验可获得锌品位30.87%的硫化锌精矿、锌品位25.96%的氧化锌精矿和锌品位13.94%的浮选矿泥,三者合计锌品位为23.43%,锌总回收率为81.68%。重浮联合脱泥实现了矿泥的高效稳定脱除,为氧化锌浮选回收创造了良好的矿浆环境,可以获得较高品位的硫化锌精矿和氧化锌精矿,同时得到较低品位的浮选矿泥,较大限度地回收了氧化锌矿石中的锌资源,对难选氧化锌资源开发利用具有重要的实际意义。  相似文献   

3.
从铁尾矿中回收磷的浮选试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对河北地区某铁选厂尾矿进行回收磷的浮选试验研究。原矿中P2O5含量为2.11%,-0.074 mm产率为8.94%。当磨矿细度为-0.074 mm占54.71%时,经过强磁选预先降钛,强磁尾矿在p H值为8,水玻璃用量800 g/t,aw-01用量1000 g/t,矿浆质量分数25%的条件下,经过1次粗选、3次精选的开路浮选试验对磷矿物进行回收,最终得到磷精矿品位为35.44%,回收率为84.03%。浮选尾矿中磷含量降低至0.28%。  相似文献   

4.
某铁尾矿钴含量约为0.012%,钴资源未得到有效回收。为考察该钴资源回收的可行性,本文进行了相关试验,重点研究了浮选浓度和矿泥对钴矿物浮选回收的影响,研究发现脱泥及适当的浮选浓度有利于钴矿物的浮选回收。最终确定采用旋流器脱泥,在浮选浓度为25%的条件下,以丁基黄药为捕收剂,采用一粗两精一扫的工艺流程,可获得品位为4.659 11%,钴回收率为54.41%的钴精矿。  相似文献   

5.
从河北某铁尾矿中回收钛铁矿试验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过对河北某铁尾矿矿样分析得知,该尾矿含TiO24.82%,采用"磨矿-螺旋溜槽-弱磁-强磁-磨矿-反浮选",可获得品位为46.33%、产率3.05%、回收率28.35%的钛精矿。  相似文献   

6.
孙达  李永聪  高志明 《金属矿山》2007,37(9):119-122
某铁尾矿中含铜0.38%,经一次粗选、两次扫选及四次精选的闭路浮选流程,获得铜品位23.86%、回收率68.86%的铜精矿,再对浮选尾矿进行摇床重选,使尾矿的铜品位降至0.10%,回收率提高到73.55%,重选可提高回收率4.69个百分点。建选矿厂生产品位为18.05%的铜精矿(浮选精矿与重选精矿合并),投资回收期0.8 a,经济效益显著。  相似文献   

7.
针对品位为57.10%的硫酸渣原渣经过螺旋溜槽重选得到铁品位超过62%的铁精矿后,尾矿铁品位仍较高且铁回收率只有47.95%的问题,开展了对硫酸渣重选尾矿采用离心选矿机重选、磁选—浮选和脱泥—浮选,3种方案进一步回收铁的试验研究。试验结果表明:采用脱泥—浮选方案效果最佳,尾矿提铁可获得铁品位为59.97%,铁回收率为42.65%的铁精矿,从而使硫酸渣综合精矿品位达到了61.52%,综合铁回收率达到了70.15%。  相似文献   

8.
刘杰 《矿冶工程》2013,33(6):50-53
为了有效利用某铁尾矿中的铜、钴元素, 采用铜-硫(钴)依次优先浮选工艺进行了综合回收试验研究。最终获得了铜品位为27.42%、回收率90.93%的铜精矿和钴品位为0.29%、回收率为94.88%的含钴硫铁矿。  相似文献   

9.
从铁尾矿中回收钨、锡选矿试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
某铁尾矿含钨0.93%,锡0.35%,矿物组成复杂,嵌布粒度细,且含易浮脉石较多,回收困难。针对此难选矿样进行了钨、锡浮选回收试验研究。确定了最佳药剂用量为碳酸钠4.0 kg/t,水玻璃+淀粉2.5+2.5 kg/t,油酸+苯甲羟肟酸1.0+1.4 kg/t,获得了钨精矿含WO360.13%、钨回收率58.38%,锡精矿含锡21.08%、锡回收率44.87%。  相似文献   

10.
某选铁尾矿中回收钨的工业试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
根据选铁尾矿泥化严重、矿浆浓度波动大的特点,选用高效浓缩设备--斜管浓缩箱对选铁尾矿进行浓缩脱泥,采用新型捕收剂ZL,经过常温浮选和加温精选,在选铁尾矿WO3品位约为0.16%时,最终获得钨精矿品位60.70%、对选铁尾矿回收率为61.58%的指标.使选铁尾矿中低品位的钨得到综合回收.  相似文献   

11.
针对德兴铜矿浮选尾矿进行矿物学分析和浮选试验研究,结果表明:该铜尾矿粒度较细,其中-25 μm含量占80%,且矿物成分复杂。选择戊基黄药、丁铵黑药、水杨羟肟酸作为捕收剂,采用硫化矿、氧化矿分别浮选的方式,并对硫化铜矿物进行再磨再选,最终获得品位为13.67%的硫化铜精矿和品位为6.82%的氧化铜精矿。  相似文献   

12.
某铅锌矿尾矿硫铁资源综合回收工艺试验研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
为了综合回收某铅锌矿尾矿中的硫、铁资源,对尾矿性质及其工艺矿物学研究分析表明,矿石中含有难选磁黄铁矿,受其影响铁精矿含硫超标;选用活化剂强化对难选磁黄铁矿捕收,采用浮选—磁选—浮选联合回收工艺,成功地获得了品位38.77%的优质硫精矿及含S 0.547%、Fe 58.04%的合格铁精矿.  相似文献   

13.
金召矿床矿体-150m以上部分开采7年多以来形成的采空区面积达4万m2,对周围居民生命财产及厂矿安全生产构成极大威胁。较详细介绍了全尾砂胶结充填技术在金召铁矿采空区治理中发挥的作用,治理效果显著,基本消除了矿区采空塌陷地质灾害隐患,为小型矿山采空区治理工作提供技术指导。  相似文献   

14.
本文对某选厂的抛尾废石采用阶段磨矿,阶段选别工艺进行回收,最终可获得产率为1.21%、品位为60.05%、回收率为4.12%的铁精矿,以及产率为39.55%、品位为30.31%、回收率为68.00%的中矿.为选矿厂抛尾废石的利用,提供了一条可行的途径.  相似文献   

15.
为了给柏泉铁矿现场磷、铁回收工艺优化提供数据基础,对该含磷铁矿进行了系列可选性试验研究。结果表明:适宜的一段、二段磨矿细度-0.074mm含量分别为40%和85%,进行两段磨矿和三段弱磁选可获得TFe品位64.25%、回收率50.47%、P2O5含量仅为0.03%的铁精矿;选铁总尾矿在捕收剂用量600g/t、水玻璃用量400g/t的条件下,进行1粗3精2扫闭路浮选,可获得P2O5品位30.74%、回收率72.94%的磷精矿。本研究为选厂工艺参数优化提供了数据支持和技术指导。  相似文献   

16.
对白云鄂博尾矿进行了优先浮选稀土的试验研究。在磨矿细度-74μm占97%以上和最优的浮选药剂制度下,采用"一次粗选、三次精选、三次扫选"的闭路浮选流程从白云鄂博尾矿中回收稀土。试验获得了稀土品位为2.35%、回收率91.28%的稀土精矿,同时试验所产生的浮选尾矿中稀土含量仅为0.70%,得到了良好的技术指标。  相似文献   

17.
汤优优  喻连香  陈雄 《矿冶》2020,29(5):113-118
本文通过高效捕收剂FA-01对某钛砂矿选厂尾矿中的细粒级钛铁矿进行了浮选回收试验。采用“弱磁-强磁”预先抛尾、强磁精矿细磨后浮选回收工艺流程,实现了对钛砂矿选厂尾矿中细粒级钛铁矿资源的有效回收;其中预先抛尾工艺抛尾率达到66.58%,TiO2损失率为18.71%,有效去除影响浮选效果的高岭石等细泥矿物;浮选工艺在弱碱性矿浆体系下,闭路试验可得到TiO2品位43.28%,TiO2回收率为54.63%的钛精矿。  相似文献   

18.
对某含铁35.11%的选金尾矿进行了磁化焙烧-磁选-反浮选工艺回收铁的试验研究。焙烧温度750 ℃, 焙烧时间45 min, 磁选场强144 kA/m, 反浮选十二胺用量350 g/t条件下, 获得了产率为34.39%、品位为56.73%、铁回收率为55.57%的铁精矿, 为回收该类尾矿提供了新的工艺方法。  相似文献   

19.
某铜矿尾矿再选粗精矿选铜试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
试验所用矿样为某铜矿尾矿再选后的铜精矿,主要回收的目的矿物为黄铜矿,黄铜矿以中粒-细粒嵌布为主,除极细级别存在单体外,皆与粗粒脉石构成贫连生体。通过分级再磨的方法防止过细粒级铜的损失;通过添加分散剂水玻璃的方法来改善浮选环境;通过条件试验,最后确定了分级再磨、一粗、两精、两扫的闭路工艺流程。经闭路试验可得到Cu品位为16.35%,回收率为70.98%的精矿。  相似文献   

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