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江苏扬州高华化工有限公司是年产30kt合成氨的小氮肥企业。为了进一步节能降耗,发展循环经济,2005年10月,公司采用山东临沂正大热能研究所第3代三废流化混燃炉新技术,新增1套15t/h的三废流化混燃锅炉装置,该三废混燃炉于2006年1月27日投料点火试运行。由于公司是以石灰碳化煤球为造气原料,3台造气炉吹风气间断送气,造成三废流化混燃炉内正、负压波动较大,同时,石灰碳化煤球屑子随吹风气带入三废流化混燃炉系统, 相似文献
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介绍了三废混燃循环流化床锅炉运用了循环流化床锅炉的燃烧特性和返料回收技术的特点,采用了吹风气余热锅炉的模式,将合成氨企业固定床造气炉生产过程中产生的吹风气、造气炉渣、造气除尘器细灰等,掺配部分煤矸石、烟煤或无烟煤,在炉内流化燃烧,产生高温烟气并对热量集中回收。三废混燃循环流化床锅炉技术应用于合成氨生产中,不但能解决环保问题又能产出高位能的蒸汽,为企业创造最大的社会效益和环保效益。 相似文献
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公司现在生产能力为120kt/a总氨、120kt/a尿素,原有3台10t/h链条炉、1台15t/h流化床锅炉、1台10t/h三废流化混燃炉、1台25t/h吹风气余热回收锅炉,共同生产的蒸汽已远不能满足生产的需要。为此,公司决定由临沂正大热能研究所设计并安装50t/h三废流化混燃炉。该炉2005年下半年开始设计、土建施工及锅炉安装调试, 相似文献
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公司采用山东正大临沂热能研究所第3代三废流化混燃炉的新技术,新增3.82MPa,50t/h的三废混燃炉装置1套。2006年10月底试投料点火试运行。由于造气原料比较杂,送该装置的造气炉主要烧中小粒煤,开8~9台Φ2800mm造气炉并间断送气。因8~9台Φ2800mm造气炉为两套控制系统,造成送吹风气时混燃炉内压力波动很大,同时因烧小粒煤造成煤粉偏多而带人混燃炉,造成混燃炉易挂壁,系统烟道、除尘系统煤粉较多,引风机叶轮附垢而造成振动等诸多问题。 相似文献
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造气三废流化混燃炉是将造气生产过程产生的吹风气,炉渣、除尘器细灰掺入部分高硫煤和煤矸石在混燃炉内进行流化燃烧,达到制取高化热能的目的,产出的高压蒸汽经发电后,其背压后的低压蒸汽满足造气使用,多余的低压蒸汽供其它工段使用,达到一炉多用的目的。 相似文献
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造气三废流化混燃炉可将造气过程中产生的固体废弃物全部处理回收利用。介绍了三废流化混燃炉的使用特点、设备组成以及装置配套情况,根据各企业生产使用数据,对三废流化混燃炉的使用效果和经济效益进行了总结。 相似文献
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我公司现年产30kt合成氨,为进一步节能降耗,发展循环经济,2005年10月公司采用临沂正大热能研究所的技术,新增了1套15t/h的三废流化混燃炉装置,并于2006年1月27日投料点火试运行。由于公司以石灰碳化煤球为造气原料,3台造气炉吹风气间断送气,造成三废流化混燃炉内正、负压波动较大,同时,石灰碳化煤球球屑随吹风气带入三废流化混燃炉系统,且燃料粉煤中掺有石灰碳化煤球造气炉炉渣,故混燃炉烟尘中含有石灰成分,造成混燃炉后系统烟道和除尘系统经常堵塞,引风机叶轮结垢,震动加剧而引起风机故障等诸多问题频频发生。 相似文献
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于景臣 《全国造气技术通讯》2008,(1):13-16
介绍了原造气吹风气回收装置改造的必要性,通过“三废”流化混燃炉技术可以将造气“三废”充分利用,并总结了在安装运行过程中出现的问题及改造后的运行效果、经济效益. 相似文献
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针对目前合成氨废物治理现状及原吹风气回收装置存在的问题,分析了三废流化混燃炉的运行优势.应用三废流化混燃炉回收生产中的造气炉渣和吹风气,可产5.4 MPa,450℃蒸汽60 t/h;蒸汽生产成本94.50元/t,比原采用燃煤锅炉生产蒸汽成本低45.50元/t;三废流化混燃炉总投资1 735万元,投资回收期1.44年. 相似文献
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回顾了吹风气回收节能技术的发展历程,介绍了各种吹风气余热回收工艺流程的组合。同时笔者提出,吹风气回收节能技术的选用,必须因厂因地制宜地选择,且推荐选用三废流化混燃炉技术与热电联产的方案。 相似文献
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我公司于2006年新上了1套吹风气余热锅炉(型号Q170/950--50.3.82/450,简称三废锅炉),将间歇式固定床造气过程中产生的废气(吹风气)、废渣(炉渣)、废灰进行二次混燃,并将产生的高温烟气热量回收生产蒸汽,把链条炉排出的炉渣进行再次掺混燃烧。该锅炉投运后取得了较好的经济效益。下面就三废锅炉运行中出现的问题及处理、改进措施作一总结。 相似文献
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0前言
石家庄双联化工有限责任公司共有16台造气炉和5台锅炉。2009年,为解决生产中不断增多的废气、废渣,满足环保要求,实现节能降耗,新增1台压力5.4MPa、温度485℃的60t/h的立式膜式壁三废混燃炉(以下简称混燃炉)替代原小型吹风气炉。该混燃炉投运后,对16台造气炉的吹风气、炉渣、炉灰及合成弛放气进行全部回收,实现了废气、废渣的综合利用,改善了环境。 相似文献
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张武 《全国煤气化技术通讯》2008,(1):15-20
我公司经过多年的技改扩建,主副产品生产规模不断增大,原有5台各类锅炉(总产汽量55t/h)、1台25t/h吹风气余热回收锅炉所共同生产的蒸汽已远不能满足生产的需要。所以公司决定上由临沂正大热能研究所设计并安装的58t/h三废流化混燃炉。该炉于2005年下半年开始设计、土建施工及锅炉安装调试,2006年6月一次点火开车成功,到目前已运行一年多。投运后我公司停运了原6台锅炉,不仅蒸汽产量达到设计指标,且烧掉了造气炉渣、吹风气、煤矸石及合成放空气,既:霄能环保,又增加了企业经济效益。 相似文献