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为了调查奥氏体不锈钢换热管泄漏的原因,对不锈钢换热管中裂纹宏观形貌、金相组织、管材化学成分和腐蚀产物成分、换热管的力学性能以及换热管服役环境进行了综合分析。分析结果表明:换热管开裂原因为高温蒸汽中氯离子引起的奥氏体不锈钢应力腐蚀,并提出了相应的预防措施。 相似文献
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某石化企业焦油蒸馏装置的配套换热器在运行了3年之后,换热器内多根换热管发生了泄露和断裂。为了查明换热器换热管的失效原因,利用Ansys Workbench 13.0软件建立了流固耦合模型,通过流固耦合模拟获得了换热管束的真实应力状态。结果表明:热酚油进口附近的换热管承受了比较高的拉应力;同时研究了换热管内外流体对换热管的腐蚀作用,确定了冷却水中的氯离子和热焦油中的硫元素是造成换热管腐蚀的主要杂质。最终,根据换热管断口形态,确定了应力腐蚀开裂(SCC)是导致换热管失效的主要原因。 相似文献
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U形管换热器开裂原因分析 总被引:3,自引:0,他引:3
借助光学和扫描电子显微镜,从材料成分、微观组织和性能角度,分析了U 形管换热器开裂原因。这是一种典型的应力腐蚀开裂,裂纹从管内壁开始向外壁扩展。321不锈钢在此工作条件下的耐蚀性好于304 不锈钢。建议采用Cr Mo 钢,并从工艺上控制Cl- 和S2- 的数量。 相似文献
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通过对引进的13套大化肥装置中不锈钢水冷器设备损坏的情况分析,指出了不锈钢水冷器的损坏与设备制造过程中的残存应力,运行时的热应力,水冷器中水的走向,换热管的壁温,循环冷却水中氯离子的含量均有关系,氯离子并不是水冷器应力腐蚀的决定因素. 相似文献
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根据化肥厂中不锈钢水冷器损坏情况,分析了导致不锈钢水冷器应力腐蚀开裂的诸因素.指出循环冷却水中氯离子的含量并不是应力腐蚀开裂的决定性因素,水冷器的出水温度是重要冈素. 相似文献
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《化肥设计》2017,(3)
某煤炭化工企业在使用NO6600镍基合金管输送氧气的过程中,焊缝附近出现了环状裂纹,造成输氧管线发生泄漏。宏观观察发现,裂纹是沿着平行于焊缝的方向发生的周向贯穿型开裂,裂纹断口整齐,从断裂形态上判断为脆性断裂。利用扫描电子显微镜(SEM)观察可以看出,裂纹断裂是沿着晶界发生的脆性开裂,属于解理性断口。根据输氧管内壁黑色腐蚀产物的成分(EDS)分析,发现在裂纹区域有害元素w(S)高达3.07%~7.87%。XRD分析发现腐蚀产物相主要为FeNi2S4、Ni3S4等硫化物,这就揭示了输氧管环状裂纹的萌生、扩展与断裂的主要内在原因是硫化物应力腐蚀,硫化物的生成引发了合金焊缝热影响区(HAZ)发生了晶界脆化腐蚀,引发裂纹萌生、扩展,输氧管特定的工作条件这个外因促进和加速了裂纹的扩展,最终导致贯穿裂纹的产生。 相似文献
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不锈钢管板裂纹成因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
对某不锈钢换热器管板产生裂纹的原因进行了分析 ,根据宏观检测、材料成分、介质环境、金相组织和腐蚀产物成分等一系列分析 ,结果表明 ,材质不良、氯离子介质环境是造成不锈钢管板失效的主要原因 ,并提出了防止和改进的措施。 相似文献
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某码头苯酚介质采用304不锈钢管道输送,管线直管段发现3处开裂情况。通过对管线使用工况、无损检测、保温材料成分分析、金相分析。得出结论:管线开裂是由于氯离子应力腐蚀开裂,涂刷防腐层有效解决304不锈钢应力腐蚀开裂问题。 相似文献
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经换热管成分、材质和裂纹分析,3万t/a乙二醛氧化反应器换热列管损坏的根本原因是换热器较高的轴向热应力和液面腐蚀的交互作用。经重新设计并更换后,氧化器换热段径向温度分布均匀,解决了水蒸气冷凝的问题,达到了反应气激冷和能量回收利用的目的。 相似文献
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