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围垦工程中各个区域吹填淤泥的成因、成分、物理力学特性相差较大。通过室内土工试验对吹填淤泥的物理性质进行研究,采用量筒沉积试验研究吹填淤泥的沉积规律,利用室内试验探索淤泥强度和渗透性随含水率和孔隙比变化的规律,采用现场试验对淤泥含水率和强度沿深度分布规律进行研究。结果表明:沉积试验中,初期(t118 h)淤泥沉降速度较快,以土颗粒自重沉积为主,沉降量、密度、含水率与孔隙比变化明显,海水吹填泥浆的沉积要快于淡水泥浆沉积,通过添加分散剂或絮凝剂来加快泥浆沉积速率效果不明显。采用半对数坐标表示淤泥强度或渗透性与淤泥含水率或孔隙比关系具有较好的相关性。含水率沿深度方向递减,而强度则沿深度方向递增。在不同自重固结历时下,吹填淤泥浅层含水率和强度变幅较小,深层变化较明显。 相似文献
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以福建可门港海相淤泥和江苏白马湖湖相疏浚淤泥为主要研究对象,通过室内自然沉积试验,研究疏浚淤泥在静水条件下的沉积规律,探讨模型尺寸、盐水和淡水2种沉积环境以及初始含水率对沉积速率和沉降量的影响,分析疏浚淤泥自然沉积稳定后的含水率变化范围。试验结果表明模型尺寸和初始含水率是影响淤泥泥浆沉积的主要因素,当初始含水率在3~10倍液限时,淤泥泥浆自然沉积完成后其稳定含水率在2.2~3.4倍液限之间。 相似文献
3.
现场孔隙水压力的变化过程能反映地基加固过程中有效应力的发展,现场孔隙水压力的监测是真空预压加固软土地基的重要监测内容之一。通过现场孔隙水压力监测资料, 用曼德尔效应解释了真空预压加固吹填淤泥前期出现孔隙水压力增大的现象,分析了真空预压加固吹填淤泥地基出现曼德尔效应的原因,结果表明,在真空预压加固吹填淤泥地基时曼德尔效应的持续时间沿深度逐渐缩短。综合考虑土的固结状态、负压的传递及工程所处环境表明,真空预压加固吹填淤泥时,孔隙水压力的变化受吹填土的欠固结程度、负压的传递和膜上覆水压力等因素综合影响。 相似文献
4.
为了研究电渗法加固吹填淤泥的实际效果,同时了解电极布置形式对电渗加固效果的影响,依托具体吹填项目,采用无砂垫层真空预压联合电渗(S1)、无砂垫层真空预压联合电渗注浆(S2)和无砂垫层真空预压联合导电排水板(S3)3种类型大试验,并将S1和S3的电极分平行和错位间隔2种方式布置,现场进行5种对比小试验并对加固效果进行分析。通过分析试验数据得到:5种试验和无砂垫层真空预压法相比,土体加固后的地基承载力和抗剪强度等指标均有较大提高,土体含水率均有较大程度的降低。试验结果表明:无砂垫层真空预压联合电渗法加固地基效果比无砂垫层真空预压法好、工期短;采用真空预压联合电渗注浆(S2)比其它几种形式加固效果要好。无砂垫层真空预压联合电渗法可有效弥补无砂垫层真空预压法的一些不足,适用于对承载力和工期等有特殊要求的吹填土地基加固工程。 相似文献
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利用量筒沉积试验研究钙质絮凝剂处理高含水率吹填淤泥的自重沉积特性,探讨不同初始含水率下添加钙质絮凝剂对泥浆自重沉积特性的影响.试验结果表明,含钙质絮凝剂泥浆的自重沉积过程可分为絮凝阶段、阻碍沉降阶段和自重固结阶段.钙质絮凝剂预处理将引起泥浆达到自重沉积稳定的时间减少,而对泥浆自重沉积稳定沉降量的影响则随絮凝剂性质不同而... 相似文献
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无砂垫层真空预压法提高吹填淤泥地基承载力试验研究 总被引:1,自引:4,他引:1
本文结合温州吹填地基处理工程现场试验,对无砂垫层真空预压法在超软海底淤泥吹填的欠固结土的工艺和加固效果进行了研究,并对加固前后的土体物理力学特性变化进行了总结。结果表明,无砂垫层真空预压法在工艺上经济、可行,在加固效果上是有效的,可在类似工程中推广。 相似文献
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结合深圳某围海造陆吹填淤泥地基加固工程,通过在施工完成后排水固结地基中塑料排水板的原位取样和变形观察,室内进行了塑料排水板的通水量试验,研究了工程完工后排水板的排水性能变化规律和有关性状,对比分析塑料排水板使用前后的排水性能指标变化。研究结果表明:在350kPa的侧压力下,淤泥层中的排水板纵向通水量与50kPa时相比下降了36.2%;未弯曲时排水板的排水性能较原材样品仅略有下降,当弯曲率达到40%时,纵向通水量减小为原来的54.4%,揭示塑料排水板的排水性能在固结过程中的变化特征。 相似文献
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吹填施工是堤防加固工程中普遍采用的方法。本通过对吹填区现场取土进行压缩试验测定有关压缩指标,推求吹填区各类土体的现场压缩曲线,分析计算各类土体可能产生的沉降量以及施工期变形完成的程度,找出在不同施工高度下的预留沉降量。 相似文献
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真空联合堆载预压法处理吹填淤泥地基的设计与施工 总被引:2,自引:0,他引:2
珠海电厂厂区原海域部分须进行填海造陆,设计利用港池疏滩淤泥作为填海造陆土料,并采用真空联合堆载预压法对吹填淤地基与原基土进行加固处理,介绍真空联合堆载预压法加固吹填淤泥地基的设计和计算方法,以及施工过程,工程加固结果显示该方法技术先进,加固效果可靠,且使工期缩短,造价降低,取得了显著的经济效益。 相似文献
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吹填淤泥是典型的由水力吹填形成的欠固结沉积软土,因此常选用真空预压法对其进行加固。
由于吹填淤泥缺乏稳定的土骨架结构,在真空预压过程中土颗粒发生大范围的流动。随着颗粒流动的
发生,土体孔隙结构产生不均匀分布,并且排水板周围形成相对密实和弱透水性的“土柱”。文中利用离
散元方法,数值模拟真空预压过程中吹填淤泥地基固结过程,研究固结后土体孔隙率的不均匀变化随多
个因素的变化规律。其次,依据数值模拟的结果提出一种新的真空固结吹填淤泥地基的施工工艺。该
施工工艺通过调整打设排水板的步骤提高真空预压固结的效率。 相似文献
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随着江苏沿海围垦工程的施工,水力冲挖吹填施工在围垦筑堤中得到进一步推广。在对通州部分江堤加厚倍高工程中也采取了该种施工方法,工程施工方法较好的解决了施工现场土源紧张、施工现场无道路、机械碾压困难的问题。介绍了该施工方法及工艺,为其它类似江海堤水利工程施工提供参考。 相似文献
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SL17-90《疏浚工程施工技术规范》规定:吹填粗粒土时应不断变更排泥管出口的位置。排泥管出口之间的距离宜根据土料的粗细粒控制在20~80m,如不能满足平整度要求,可配备陆上土方机械加以平整。吹填工程应用于堤坝建设、港口堆场或工业用地等,都要求吹填场地平整。多数吹填工程面积较大,吹填施工时需要不断变换排泥管出口位置。通过对吹填砂沉积坡度研究,确定合理的排泥管布置间距,减少排泥管变换次数,从而达到节省吹填工程费用和缩短工期的目的。 相似文献
13.
太湖等湖泊开展清淤工程中产生的清淤淤泥常先放置于堆场,后经排水固结法处理为土地利用。设计处置方法前需了解淤泥固结特性,为预估沉降和固结速率提供参数。通过对固结仪进行改进,在满足对清淤淤泥进行固结试验的条件后,对3种不同初始含水率的清淤淤泥和1种重塑软土在小固结压力下进行试验,研究了清淤淤泥的固结特性和规律。结果表明:小固结压力下,清淤淤泥的压缩过程可用e-lgp曲线线性描述,压缩指数与初始含水率线性相关,清淤淤泥的固结系数随固结压力增加而增加(处于10-4cm2/s数量级),变化幅度较小,渗透系数极低(处于10-7 cm/s数量级)。 相似文献
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软土地基堆载吹填淤泥并同步真空预压加固技术 总被引:1,自引:0,他引:1
针对软土地基上吹填造陆工程中真空预压法加固软土地基和吹填淤泥工期较长、效果较差的问题,提出了堆载吹填淤泥并同步真空预压加固技术,将吹填淤泥加固及软土地基加固两阶段施工整合到一个真空预压周期内完成,大幅度缩短了造陆工期。试验结果表明:该技术有效解决了常规真空预压法中上部吹填淤泥变形过大,影响下部软土地基加固效果的问题,并且充分利用吹填淤泥的自重,无须额外的堆载材料,即可使软土地基处于真空联合堆载预压的加固模式,进一步提高了加固效果。 相似文献
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为解决水力吹填泥浆自由沉降所需时间较长,退水排放会带走大量淤泥,以及吹填土地基自然固结时间长等问题,向泥水混合液分别投加聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM),搅拌静置沉淀后测定混合液剩余浊度、剩余固体悬浮物质量浓度(SS)及泥水界面高度,考察其混凝沉降性能。试验结果表明,投加混凝剂能在一定程度上加速吹填泥浆的沉降分离,提高出水水质。随着PAC和PAM投加量的增加,混合液剩余浊度和剩余SS值均呈现先降低后升高的趋势,而泥水界面高度基本保持不变。当PAC投加量为360mg/L时,混合液剩余浊度和剩余SS达到最小值,分别为287.4和1.45g/L;当PAM投加量为2.8mg/L时,混合液剩余浊度和剩余SS最小,分别为752.7和2.83g/L。 相似文献
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软弱低洼场地采用传统的石渣回填或吹沙,不但成本高,而且对桩基施工有一定影响.在钱塘江河口新近围涂区软弱场地,采取水力冲挖、泥浆泵输送吹填、机械捣密的吹填处理方案.经检测,填筑区地基强度能满足轻型建筑浅基持力层的要求,同时大大降低回填成本,取得了较好的经济效益. 相似文献
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在一些水利工程建设过程中,常常需要将所建设的水工建筑物延伸到水中,例如港口码头建设中,码头就需要伸出一部分到水中。类似于这种水工建筑物在沿海地区更为常见。由于在施工建设中需要场地保持干场状态,因此必须要想办法将水隔到施工场地之外,这就需要进行修筑挡水围堰。挡水围堰的施工质量会直接影响到水利工程施工进度和施工质量,因此积极研究挡水围堰施工技术方法是很有必要的。而吹填泥袋坝就是一种较为常见的的围堰形式。文章论述了电渗技术在吹填泥袋坝固结施工中的具体应用,以供参考。 相似文献
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从温州滨海园区丁山垦区造陆工程的特点出发,考虑到现场周边资源环境,并结合吹填造陆的优点,采用吹填造陆技术.重点介绍了临时围堰的修筑及吹填工艺,并通过室内固结试验、X射线衍射试验分析了吹填淤泥的物理力学性质及矿物成分组成.实践证明,采用吹填造陆技术是可行的,且应用前景广阔. 相似文献