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MLS4531立式磨是国内制造的第1台单机能力最大的立式磨,并首次应用于铜陵海螺二期5000t/d熟料国产化示范线的生料烘干和粉磨。2002年4月11日试运转后,经过2次较大规模的修、配、改,目前运转稳定,平均台时产量在385t/h,最高达440t/h。本文将谈谈粉磨系统的工艺流程、主机配置、操作参数,以及调试期间遇到的一些问题及解决方法。1工艺流程和主机配置1.1工艺流程工艺流程图见图1。配料站3个仓内的石灰石、粘土、硫酸渣分别由中型板式喂料机卸入称重给料机,经计量后以设定的比例喂入入磨皮带,再经三通阀、三道锁风阀喂入磨机。入磨物料在磨内… 相似文献
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立磨磨辊、磨盘衬板磨损修复 总被引:1,自引:0,他引:1
近年我国新型干法水泥生产技术迅速发展,其中,立磨工艺技术和装备水平随之提高.相当一部分新建设的水泥企业,使用立磨蔚然成风,国内外厂家制造的立磨投入生产,取得很好的节能效果.水泥工业使用立磨可以磨制煤粉、水泥生料、水泥矿渣粉和预碎熟料.按其粉磨产品可以分为煤磨、生料磨、水泥磨、矿渣磨、预碎磨.因粉磨物料的粒度、水分、形态和易磨性的差异及产品的技术要求不同,立磨结构有多种型式.立磨在使用中,其易磨损件受到物料的磨蚀.如磨盘、磨辊衬板、喷口环、壳体内壁选粉机立轴、风叶(有内置选粉机的)、出口风管等.但最为严重的是磨盘、磨辊衬板工作表面的磨损失效,包括均匀磨损、不均匀磨损、剥落和碎裂等表现型式.磨盘、磨辊衬板因磨损失效导致的其形状的改变,使立磨的粉磨效率下降,引起产量降低和产品质量的变化.因此进行修复是必要的,修复有易磨件的整体更换或工作表面堆焊.否则,因粉磨效率的降低,会使电耗上升,因此要把握好修复的时机,要兼顾修复的费用和电耗上升发生的费用二者间的经济性.根据我们的经验,修复的时机把握和工作方法的选择是有科学性的. 相似文献
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MLS4531立式辊磨机的开发与研制 总被引:1,自引:0,他引:1
大型MLS4531立式辊磨机的开发研制和首次成功应用于5000t/d级生产线,这是我国水泥工业装备技术的重大突破,文中详细介绍了其主要技术开发内容,结构,原理和主要技术特点。另外,对MLS4531立式辊磨机在首次使用中出现的问题和改进措施也作了简要介绍。 相似文献
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ATOX立磨衬板的国产化及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
福建水泥股份有限公司炼石水泥厂引进了国内第一台F.L.Smidth公司生产的ATOX35型号立式磨机,为确保设备的正常运行和降低生产成本,该厂对磨辊和磨盘等部位的衬板易损件进行了国产化研究制造和应用探索。重点进行了衬板材料的物化性能分析测试,据此进行衬板材料选配、确定制造工艺进行加工。实践证明,ATOX立磨衬板的国产化是成功的,衬板寿命已达19个多月,超过进口衬板,使用国产化衬板每台立磨每年可节约160多万元的采购资金,经济效益显著。 相似文献
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唐山冀东水泥股份有限公司现有14家子公司共有各种立磨17台,分别应用在原料和水泥粉磨系统中,其中以史密斯公司Atox.R-50原料立磨为最大,而且也是国内最大的史密斯立磨。其台时产量320t/h,总传动功率4000kW,进料粒度为≤130mm,出料粒度≤12%(0.09mm筛余),磨盘转速25.04r/rmin,磨内工作压力为30~40MPa,每台立磨磨盘衬板由24件组成,每件单重1327kg;而每一台立磨共有3套磨辊衬板,每一套磨辊衬板由12件组成,而且磨辊衬板可以实现倒面使用,单件重量为1310kg,总共36件。 相似文献
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安丘山水水泥有限公司有两条5000t/d生产线,2号线采用MLS4531A立磨粉磨生料.2008年5月在投产运行初期,出现了立磨故障率高、循环风机叶轮磨损严重、出磨生料细度过粗和台时产量偏低等问题,带来的直接后果就是生料磨必须连续运转,没有计划停机检修时间;生料均化库料位直线下降,窑不得不减料运行;吨熟料电耗偏高等.后经过优化调整,不但成功解决立磨产量低的问题,而且立磨设备问题也得到了相应解决.调整后,立磨台时产量由初期的360~370t/h提高到正常运行时390~410t/h,目前运行平稳,窑磨工艺生产平衡. 相似文献
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我厂生料粉磨采用沈阳重型机械厂制造的M PS3150立磨,随着生产的进行,磨盘磨损严重,导致磨内工况发生改变,立磨台时产量降低。1磨盘磨损原因分析1.1挡料环缺失挡料环是易损件,原挡料环材料为60号角钢,单面焊于3号衬板上,受磨内焊接条件所限,焊接强度不高。来自于窑尾的热风携带 相似文献
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我公司立窑生产线为典型的“群窑大磨”工艺,生料粉磨系统选用了1台M LS2619立磨,全黑生料配料,由于该生产线生料配料采用了小型的D CS集散控制系统,自动化程度高,操作工人少。该系统于2003年2月份建成投产至今,生产运行平稳,产质量稳定,但同时也存在着生料单位电耗较高,导致生 相似文献
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随着辊面磨损量的增加,生料磨的平均台时产量有所下降,同时单位电耗增加,研磨效率降低,特别是辊面磨损过大时(〉80mm),应避免高电耗状态运行。根据辊面的磨损量,科学适时选择磨辊衬板更换时机,及时更换磨损的衬板,避免过度磨损而造成衬板报废,应更为合理经济。由Ni—hardIV合金镍铸铁制作的磨辊衬板在磨损后改用KSw焊丝堆焊修复,提高磨辊衬板的使用寿命4倍以上。利用生料磨辊面的磨损规律,采用堆焊修复的方法,延长了磨辊辊面的磨损初期、中期和后期,生料磨可分段按磨损规律优化生产操作,杜绝在辊面过度磨损期使用.达到节约电力的目的. 相似文献
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立磨磨损部位主要有喂料区、外壳、磨盘磨辊和整体选粉机以及出料口。喂料区用玄武岩铸石和硬质合金KALMETALL—W堆焊效果很好,因为铸石很硬,硬质合金堆焊兼备自我支撑和中等重量的优点。外壳用KALMETALL—C或KALMETALL—W,两者均耐冲击和耐磨。在磨损极严重和冲击应力极大的情况下,建议用KALMETALL—HM硬质合金。它一般是作成耐磨钢板以悬挂结构存在以方便更换。最近高铝陶瓷KALOCER的应用逐渐增加,在滑动磨损为主而不是冲击为主的场合,超硬KALOCER陶瓷砖的效果很好,寿命长。 相似文献
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TRM型立式辊磨是TCDRI自行设计、开发、研制的新型粉磨设备,它的粉磨机理与球磨完全不同,它能同时对物料进行烘干,粉磨和分级,工艺流程简单,与球磨机相比,占地面积小,单位电耗低,金属磨耗小,机器噪音低,粉磨效率高,还可大量利用窑尾废气,节约能量以1000t/d立式生料磨为例,系统电耗19度/吨,比同样产量球磨机系统节电20%以上,作为物料粉磨设备的立式辊磨(以下简称立磨),因其产量高, 相似文献
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<正>我公司MLS4531A生料立磨物料入磨配套三道锁风闸板阀,生产中,锁风阀轴承经常由于进灰而出现问题,在每次检修时都需要用吊车将锁风阀吊下清洗轴承座和更换轴承。轴承进灰的原因:轴承座直接固定在阀壳体上,长时间使用后,壳体与轴承密封被物料冲击磨损,导致细粉料进入轴承。对此,我们将轴承座外移,离开壳体一定的距离,既可以减小外溢粉尘对轴承的影响,也使设备的检修更方便。具体措施: 相似文献
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针对生产初期MLS4531A立磨出现的各种问题(如磨机漏风、磨内喷水系统堵喷嘴、磨盘料层不均匀、组合式旋风筒除尘效率低、入磨物料粒度大、选粉机分级选粉效率差等)进行了原因查找并针对性采取系列工艺优化改造措施。优代改造后,磨机台时产量由原360t/h提高到400t/h,生料细度0.2mm筛余由原4.5%降低到1.0%以下,从而保证了生料的产质量,为回转窑的安全连续运转提供了保障;同时也降低了系统电耗,实现了高产、优质、低消耗运行效率。 相似文献
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浅谈立式磨辊与磨盘的磨损 总被引:1,自引:0,他引:1
磨辊磨盘的磨损是国内立式磨迫切需要解决的问题之一。文章介绍了三种不同型式的磨辊磨盘磨损实例,并提出了提高磨辊与磨盘利用率的方法,可供设计和制造单位参考。 相似文献